水輪機轉輪新技術研究項目工作總結
燈泡貫流式機組新技術研發(fā)及應用
工作總結
新溝水電站水輪機軸承降溫新技術研究項目,由科技局立項,新溝水電站負責完成。項目歷時1年。在民樂縣科技局、水務局的大力支持下,經電站全體職工和技術人員共同努力,團結奮斗,圓滿完成了任務,取得了顯著的經濟、社會效益,F將具體情況總結如下:一、項目背景及任務來源
新溝水電站始建于201*年,屬渠道引水電站,總裝機容量2x400KW,設計年發(fā)電量280萬Kw.h,水輪機型號為GDTF07-WPZ-80,轉輪直徑為800mm,設計水頭11.4m,額定功率400KW。單機最大出水量為4.17m/s,最大總出水量為8.34m/s。該電站經過近10年的運行,存在的問題越來越多。
1、電站在多年的運行中,存在較多的問題,該機組為燈泡貫流式機組,發(fā)電機推力軸承冷卻方式為自然通風冷卻方式,因機組過風間隙小,不能直接對軸承冷卻,冷卻效果不明顯,通過溫度傳感器測得溫度,溫度高達100℃-123℃,使機組不能正常運行,只能用降負荷方式運行,負荷降至65%才能勉強維持運行。
2、發(fā)電機軸承在高溫度的運行中,造成諸多的后果,導致潤滑油老化、粘度變小、油脂外溢,使軸承潤滑不好造成燒壞軸承等后果。
3、因發(fā)電機是燈泡貫流式機組,內部結構復雜,又是水下運行,
3維護、保養(yǎng)比較困難;拆卸、安裝工藝復雜且工期長;由于該型號在國內的生產技術不夠成熟,設計上存在較多問題,特別是機組軸承溫度過高,降溫方式不合理;使機組不能正常運行,嚴重影響機組的安全運行,因此,電站組織工程技術人員對機組運行狀況進行技術總結和技術探討,反復研究實驗,進行改造,最終使機組推力軸承溫度過高的問題在技術改造中得到了解決。
以上問題,嚴重影響了電站效益的發(fā)揮和機組安全運行,為了從根本上解決問題,提高電站的經濟效益,走技術改造、技術創(chuàng)新之路是首選之路,技術改造勢在必行。因此決定對2臺水輪機軸承冷卻系統(tǒng)部分進行改造。
201*年初,新溝水電站積極籌劃機組改造的前期工作,并會同民樂縣水務局經多方考察,進行方案論證對比,最后權衡利弊,制定了燈泡貫流式機組軸承水冷卻新技術研究方案。該方案特點是:投資少、見效快,盡可能保留原機組參數不變對機組進行改造,在此基礎上能收到投資少,見效快的實效,達到降溫增容的目的。
該項目由科技局立項,新溝水電站負責完成。新溝水電站現有技術人員10人,其中高級工程師1人,技術員6人,高級工3人,技術改造人員均系多年從事水力發(fā)電工作的技術骨干。技術過硬,實踐經驗豐富,能夠保證該項技術改造任務的順利完成。
二、技術研制的任務要求
1、機組內增加冷卻降溫裝,本機組推力軸承室采用兩盤向心推力滾動軸承,軸承室上游緊靠勵磁機轉子,下游緊靠發(fā)電機轉子,在機組運行時,機體內本身溫度就高,因冷卻系統(tǒng)設計不合理,不能給軸承降溫起到很好的作用,致使軸承溫度過高,不能正常運行,為了有效地降低軸承溫度,電站技術人員經過多次論證和探討;采用水冷卻方式,在發(fā)電機推力軸承室上安裝水冷卻裝,在安裝中技術人員多次實驗,第一次在軸承室外殼側加裝水冷卻盒,因電站屬于季節(jié)性發(fā)電,到冬季停機后冷卻盒內積水無法排除,有凍壞冷卻盒的弊端,,第二次經工程技術人員認真查閱資料,討論實驗,在軸承室外殼用14的紫銅管盤在軸承室外緣,因銅管盤在外緣接觸面積小,導熱效率低;又在銅管與軸承室的外緣空間加注導熱硅脂,使冷卻效果更加明顯,銅管內通入壓力水,經過壓力水的不斷循環(huán),軸承溫度明顯下降,有原來的100℃-123℃下降到50-60℃之間,使機組能夠安全穩(wěn)定正常運行。
2、在冷卻降溫裝進水管上設計加裝了一組濾水器和控制閥,在運行中起到控制冷卻水的大小和冷卻水雜物的過濾;使冷卻水保持正常安全無堵塞的運轉,運行實踐證明,完全滿足要求,使用狀態(tài)良好。
3、采用圓紫銅管盤在軸承室外殼上,起到降溫冷卻,為了在停機或冬季便于清除管內積水,將壓力空氣接在進水管一端,使管內積水全部吹出,防止了凍壞隱患的發(fā)生,有效提高機組的安全穩(wěn)定運行。
三、技術的關鍵點和創(chuàng)新點
(一)該項技術的關鍵點是在投資較少的前提下,在軸承室外殼用14的紫銅管盤在軸承室外緣,因銅管盤在外緣接觸面積小,傳熱效率低;又在銅管與軸承室的外緣空間加注導熱硅脂,使冷卻效果更加明顯,銅管內通入冷卻水,經過冷卻水的循環(huán),軸承溫度明顯下降,有原來的溫度100℃-123℃下降到50℃--60℃,使機組能夠安全穩(wěn)定正常運行。
(二)在冷卻降溫裝進水管上設計加裝了一組濾水器和控制閥,在運行中起到控制冷卻水的大小和冷卻水雜物的過濾;使冷卻水保持正常安全無堵塞的運轉,運行實踐證明,完全滿足要求,使用狀態(tài)良好。
(三)采用圓紫銅管盤在軸承室外殼上,起到降溫冷卻,為了在停機或冬季便于清除管內積水,將壓力空氣接在進水管一端,使管內積水全部吹出,防止了凍壞隱患的發(fā)生,有效提高機組的安全穩(wěn)定運行。(四)經過技術改造后機組運行正常,比原來設計更合理達到了預期效果。有過去的1-2個月維修一次,變成現在每年只檢修一次,大大降低了勞動強度和維修費用,溫度明顯下降,確保機組安全、穩(wěn)定滿負荷運行。機組在同樣的壓力和渠道流量一樣的情況下,溫度、出力有明顯的變化。四、取得的效益(一)生態(tài)效益
電站技改增容后,可有效改善當地群眾的生產、生活條件,提高生活質量。清潔能源的利用,進一步改善生態(tài)環(huán)境,降低森林植被的砍伐,減少二氧化碳氣體的排放,同時,緩解農村生產生活用電緊張狀況,對促進社會主義新農村建設將起到積極的推動作用。(二)經濟效益
機組軸承冷卻系統(tǒng)的改造,有原來的溫度100℃-123℃下降到50℃-60℃,使機組能夠安全穩(wěn)定正常運行。參考電站幾年運行記錄進行分析,改型后,單臺機組可多發(fā)46萬度,兩臺合計發(fā)電量達91萬度,電費按0.21元/度計算,凈收入19萬元,為電站的發(fā)展奠定了基礎。(三)社會效益
該技術項目的實施,首先有效供電量顯著增加,提高了用電保證率,可以提供更加安全、可靠、充足的電能資源,在提高農民生活質量、實現農村脫貧致富奔小康、推動地方經濟快速發(fā)展、加快電氣化縣建設等方面將起到積極的促進作用;其次發(fā)電設備和電網安全程度明顯提高,滿足了電站長期安全運行的條件,為人生安全和財產安全提供了必要的保障;與此同時,為燈泡貫流式機組的更新改造找到了一條投資省、收效快的便捷之路,為同行業(yè)進行技術改造,走電站擴容增效之路起到了積極的示范、帶動、輻射作用。
擴展閱讀:水輪機轉輪新技術研究項目實施方案
燈泡貫流式機組新技術研究項目
實施方案
一、概況
新溝水電站始建于201*年,屬渠道引水電站,總裝機容量2x400KW,設計年發(fā)電量280萬Kw.h,水輪機型號為GDTF07-WPZ-80,轉輪直徑為800mm,設計水頭11.4m,額定功率400KW。單機最大出水量為4.17m/s,最大總出水量為8.34m
33/s。該電站經過10多年的運行,存在的問題越來越多。通過近幾年放水情況看,正常渠道引水都在10m/s,所以多年來不僅電機達不到滿負荷運行的要求,而且棄水比較嚴重,水庫水能資源得不到充分利用,嚴重影響了電站的發(fā)電效益,為了從根本上解決問題,提高電站的經濟效益,走技術改造、技術創(chuàng)新之路是首選之路,技術改造勢在必行。因此決定對2臺機組設備進行改造。
一、存在的問題
1、電站在多年的運行中,存在較多的問題,該機組為燈泡貫流式機組,發(fā)電機推力軸承冷卻方式為風機冷卻方式,因機組過風間隙小,不能直接對軸承冷卻,冷卻效果不明顯,通過溫度傳感器測得溫度,溫度高達120℃,使機組不能正常運行,只有用降負荷方法運行,負荷降至50%才能勉強維持運行。
2、發(fā)電機軸承在高溫度的運行中,造成諸多的后果,導致
潤滑油老化、密度變小、油脂外流,使軸承潤滑不好燒壞軸承等后果。
3、因發(fā)電機是燈泡貫流式機組,制造工藝復雜,維修不方便且工期長,由于該型號在國內的生產技術不夠成熟,設計上存在較多問題,特別是機組軸承溫度過高,降溫方式不合理;使機組不能正常運行,嚴重影響本機組的安全運行,因此,電站組織技術人員對機組運行不斷總結和技術探討,反復研究實驗,多次進行改造,最終使機組的降溫在技術改造中得到了解決。
三、設備技術改造方案
1、電站機組采用兩盤向心推力滾動軸承,因冷卻系統(tǒng)設計不合理,不能給軸承降溫起到很好的作用,致使軸承溫度過高,不能正常運行,為了有效地降低軸承溫度,電站技術人員經過多次
二、項目實施的必要性
該電站經過20多年的運行,水輪機汽蝕、磨損嚴重,主軸密封、頂蓋、低環(huán)、導葉軸套、密封盒等部件都磨損嚴重,時常出問題,隨時影響正常的發(fā)電。同時發(fā)電機絕緣等級降低,線圈老化,其中三號機已擊穿二次,隨時都有燒毀的危險,嚴重影響電站的正常運行。存在的主要問題有:
(一)轉輪葉片氣蝕、磨損嚴重,在檢修拆卸中發(fā)現葉片大面積被氣蝕,呈蜂窩狀,破損很嚴重。頂蓋、底環(huán)同轉輪間隙超過了設計間隙0.4mm,達到了3mm左右,水力損失嚴重,水資源利用率降低,導致水輪機出力達不到額定出力的要求。
(二)主軸密封磨損嚴重,密封氈架設槽磨損2mm,致使密封件架設不牢固,止水不嚴密,漏水嚴重,容積損失增加,在運行中不僅要時常停機維修,浪費了大量的發(fā)電時數,而且大量漏水進入軸瓦,隨時有燒瓦的事故發(fā)生。
(三)運行期間棄水嚴重。目前電站單機引水量是1.68m/s,最大引水量是5.04m/s,通過多年的放水情況看,正常情況渠道灌溉引水量大都在6-7m/s,所以有0.96-1.16m/s的水資源不能被電站機組充分利用而從水庫錐型閥放出。
3333以上問題,嚴重影響了電站效益的發(fā)揮和機組安全運行,為了從根本上解決問題,提高電站的經濟效益,走技術改造、技術創(chuàng)新之路是首選之路,技術改造勢在必行。作為企業(yè),發(fā)展和增加效益是硬道理,只有想法提高企業(yè)效益,企業(yè)方能發(fā)展。因此決定對2臺水輪機轉輪及2套主軸密封等設備進行改造。三、主要技術路線及改型方案
根據電站水文情況分析,若能改變機組轉速和轉輪直徑,經過對D74、D41、A551等眾多轉輪的比較,將設計水頭取為36m時,單機出力可達800KW,此時轉輪直徑為620mm,并可滿足下游用水量的需要;若僅改變機組轉速,少量改變轉輪直徑,可優(yōu)選目前國內較好的轉輪,轉輪直徑做到520mm,利用原水輪機蝸殼等大部件,電機出力將達到630KW以上,只是機組轉速要變到1000轉/分。經反復考慮,從電站的現實資金情況出發(fā),盡量維持和少量變動原機組參數,達到增容目的,但盡可能不動原部件及電機極數的前提,又限制了優(yōu)秀轉輪的使用和機組的增容幅度,原打算采用520mm的轉輪達不到改造要求,經過多種方案比較后,最終權衡利弊,選用型號為HLD41-WJ-53的水輪機轉輪能滿足前提條件,達到增容目的。
經反復論證,我們發(fā)現在轉輪的加大問題上有絕對可尋的突破點,即:轉輪與頂蓋、底環(huán)間隙之間有可加大的空間,通過重新制作頂蓋、底環(huán),將頂蓋、底環(huán)內圓直徑增大30mm,可實現轉輪直徑加大30mm后達到530mm在技術數據上的要求,從而能實現增容的目的,技術路線是合理的。
在對水情、資金承受能力等各種因素通盤考慮分析后,決定對機組改造分兩步進行比較合適。第一步先對其中的2臺水輪機轉輪進行改造,將隱患較大的三號發(fā)電機進行改造,以免在夏季運行時燒毀造成重大的損失;第二步在今后資金允許的情況與逐年改造其余機組,以達到擴容增效的目的。第一步改型方案確定為::
1、計劃將原型號為TSWN99/46-8的3號發(fā)電機改型為SFW630-8/99O,額定功率增容630KW。
2、計劃將原型號為HL702-WJ-50的2、3號水輪機改型為HLD41-WJ-53,轉輪直徑改530mm,單機最大出水增至2.068m/s,2臺最大總出水量增大到4.136m/s,水頭從41m降為35.5m,
3為滿負荷運行水頭。
3、對其中的2、3號水輪機的轉輪、:頂蓋、底環(huán)、導葉軸套、主軸密封件、密封盒、密封壓蓋等部件重新制造。新舊方案技術性能對比如下:
水輪機型號:HLD41-WJ-53原水輪機型號:HL702-WJ-50轉輪直徑:530mm原轉輪直徑:500mm
發(fā)電機型號:SFW630-8/990原發(fā)電機型號:TSWN99/46-8四、項目概算及資金來源
根據廠商報價,2臺水輪機改型概算總投資20.06萬元,其中:
1、水輪機轉輪單價7.38萬元(為保證轉輪質量,提高機組效益,葉片制造將采用鋼板模壓新技術),2各計價14.76萬元。2、頂蓋、底環(huán)、密封部件加工2.8萬元。
3、導葉端面處理、尾水按管、大軸處理及其余件修配1.5萬元。
4、機組改造設計費0.5萬元。5、服務及安裝費0.5萬元。
資金從瓦房城水電站發(fā)電及副業(yè)收入解決。五、效益分析。
在30-44米9種不同的水頭條件下,改型機單臺機組過水流量由原來的1.581m/s-1.96m/s增至1.77m/s-2.068m/s;電機出力由原來的326KW-593KW增至396.6KW-656KW,改型后的
333電機多發(fā)出力63KW-74KW,出力增加幅度10.6%-21.7%,平均增加幅度15.4%(詳見下表)。
序號123456789平均
水頭(米)30323435.53738404244流量(米3/秒)HLD411.771.8431.9031.9391.971.9882.0222.0392.068HL7021.5811.6451.7061.751.7881.8141.8661.9131.96電機出力(千瓦)HLD41396.6435475502530550587619656HL702326364401429457476515554593改造后電機出力增加多發(fā)出力幅度(千瓦)(%)70.6717473737472656321.719.518.517.0l6.015.514.011.710.615.4參考電站201*年運行記錄進行分析,機組改型后,單臺機
組可多發(fā)電52.5萬度,電費按0.18元/度計算,2臺機組共增加發(fā)電總收入18.9萬元,凈收入17.8萬元。
據此推算,機組改型后由原來水頭41m下降為35.5m,可下降水頭5.5m,較原來超發(fā)電量12.6%-14.8%。平水年效益提高18-27%,豐水年效益提高25.2-31%,枯水年效益提高28%。以上分析,經濟效益十分可觀。
枯水年350萬度×28%×0.18元=17.6萬元平水年450萬度×18%×0.18元=14.6萬元豐水年550萬度×25.2%×0.18元=24.9萬元以靜態(tài)總投資20.06萬元及以上不同水文年份下的發(fā)電總收入計算,枯水年、平水年、豐水年的靜態(tài)投資回收期分別為1.1年、1.4年0.8年。六、實施期限及步驟
該項目計劃實施期為2年,從201*年1月開始實施,201*年6-11月份簽訂加工合同,并完成部件加工任務,201*年3月底全面完成設備安裝及調試任務,201*年5-10月開展運行觀測,201*年11-12月總結驗收、項目鑒定。附件:
1、HLD41-WJ-53轉輪性能
2、頂蓋、底環(huán)、接管、轉輪圖紙各1分
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