內(nèi)層開短路改進(jìn)工作總結(jié)
降低內(nèi)層開短路缺陷工作總結(jié)
降低內(nèi)層開短路改進(jìn)小組
一、概述
4月中旬內(nèi)層AOI一次送檢不合格率持續(xù)偏高,最高達(dá)到9.86%,影響了生產(chǎn)進(jìn)度及成品率。因此工程部將“內(nèi)層AOI一次送檢不格率降至5%”列入工藝組改進(jìn)項(xiàng)目之一,由林綿鋒先生、張鎮(zhèn)祥先生、周曉煌先生、蔡錦雄先生和林挺先生組成降低內(nèi)層開短路改進(jìn)小組,目的是尋找缺陷產(chǎn)生的原因,以便提出針對(duì)性改進(jìn)措施,提高成品率。二、改進(jìn)方法
檢查貼膜后板面質(zhì)量情況,在缺陷點(diǎn)板邊作標(biāo)記。檢查曝光后板面質(zhì)量情況,在缺陷點(diǎn)MALAR膜上作標(biāo)記。
蝕刻、AOI檢查后,將板面缺陷對(duì)照MALAR膜上所作的標(biāo)記進(jìn)行分析缺陷產(chǎn)生的原因。采取針對(duì)性改進(jìn)措施。
三、內(nèi)層開短路原因1.前處理效果差2.貼膜溫度低3.干膜被壓傷4.曝光雜物多5.顯影液濃度高6.顯影液添加量不足7.點(diǎn)檢不完善1.除塵效果差2.貼膜溫度變化大3.壓輥擦傷4.傳送輥老化5.曝光能量不均勻6.曝光機(jī)真空度不足7.顯影段入口視線差8.蝕刻循環(huán)量小9.ACS搖擺效果差1.磨板貼膜速度快2.壓輥清潔不凈3.菲林曝光框清潔不凈4.放板超出范圍5.參數(shù)超出范圍6.沖板不規(guī)范材料1.板面樹脂點(diǎn)2.板面凹陷、劃傷3.板面銅瘤4.CCL磨板板面擦傷環(huán)境干膜房潔凈度內(nèi)層開短路操作法設(shè)備四、改進(jìn)措施1.材料
由于內(nèi)層火山灰前處理無法除去板面的銅瘤、樹脂點(diǎn)、殘膠等板面雜物(導(dǎo)致內(nèi)層板件
缺陷率高的原因之一),所以只能通過適當(dāng)提高貼膜溫度及壓輥壓力來部分抵減板面雜物對(duì)質(zhì)量的影響。
規(guī)定板件在CCL磨板時(shí)只能使用800目的砂帶紙,減少板面擦傷。
2.環(huán)境:干膜房潔凈度是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一,因此每周保養(yǎng)時(shí)工序都投入了大量的人力進(jìn)行清潔,注意清潔每一角落,減少不必要物品。每周保養(yǎng)后由改進(jìn)小組驗(yàn)收合格后方可生產(chǎn)。干膜房潔凈度的提高為產(chǎn)品合格率的提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3.方法
提高前處理質(zhì)量
提高火山灰濃度:要求將火山灰濃度控制在15-20%。提高磨板壓力:要求將磨痕控制在12-15mm。改進(jìn)磨板機(jī)水洗過濾裝置,提高過濾效果。提高貼膜機(jī)壓輥溫度,減少貼膜不良。
4月份我重點(diǎn)跟進(jìn)了貼膜機(jī)壓輥溫度的變化情況,初步掌握了壓輥溫度變化規(guī)律。經(jīng)過反復(fù)校正、驗(yàn)證,對(duì)貼膜機(jī)溫度暫作如下規(guī)定:
杜邦713干膜:線寬/間距大于4mil,溫度設(shè)定值為115℃;線寬/間距小于等于4mil的細(xì)線路板件,溫度設(shè)定值為118℃。
日立HF240干膜、杜邦PM115、PM120干膜:溫度設(shè)定值為118℃。經(jīng)過采取上述措施,貼膜不良缺陷明顯得到控制。
改進(jìn)干膜房放板裝置:針對(duì)目前干膜房放置板件的放板車、放板框因不規(guī)范而導(dǎo)致壓傷干膜的情況,通過在放板車、放板框上增置一塊18*22英寸的PVC板,既有效地消除了干膜被壓傷,又節(jié)約了改造成本。
規(guī)定手動(dòng)曝光操作規(guī)范:對(duì)線寬/間距大于6mil的板件,在用趕氣輥均勻趕氣之后,必須用除塵粘輥清潔MALAR面,降低半自動(dòng)曝光機(jī)生產(chǎn)板件的不良率。降低碳酸鈉開缸量:原有顯影液開缸量偏高,顯影液濃度較高,容易導(dǎo)致顯影過度。經(jīng)過驗(yàn)證,將碳酸鈉開缸量從原來的9公斤降低為6公斤。
增加碳酸鈉補(bǔ)充添加量:原碳酸鈉補(bǔ)充添加量為每生產(chǎn)40塊板件添加20秒,經(jīng)計(jì)算,該添加量下顯影液能力接近滿負(fù)荷,因此將添加量修改為每生產(chǎn)20塊板件添加20秒,提高顯影能力。
采取顯影槽保養(yǎng)時(shí)關(guān)掉溢流裝置,顯影槽、蝕刻槽保養(yǎng)后必須用高壓水沖洗槽壁等措施,完善保養(yǎng)規(guī)程,提高保養(yǎng)質(zhì)量。
蝕刻過濾芯更改為碳芯,有效吸咐蝕刻液中的有機(jī)雜物,減少銅點(diǎn)。繼續(xù)完善現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢記錄,提高了點(diǎn)檢的針對(duì)性、有效性,效果顯著。4.設(shè)備
保養(yǎng)時(shí)將除塵膠棍送返磨,提高除塵效果;更換HAKUTA貼膜前已老化的傳送膠輪;更換HAKUTA高效過濾箱的磨刷。
HAKUTA貼膜機(jī)加熱棒涂導(dǎo)熱膠,提高加熱均勻性。
修補(bǔ)HAKUTA熱壓輥表面凹陷后貼膜仍有小氣泡,已更換熱壓輥。每周兩次用能量計(jì)校正曝光機(jī)能量,保證曝光能量穩(wěn)定,減少曝光不良。
更換真空接口,提高AX28自動(dòng)曝光機(jī)的真空度(小于-10inHg),減少曝光不良。改進(jìn)顯影段入口的蓋板裝置,減少疊板。
更換ACS線蝕刻機(jī)過濾系統(tǒng),加大蝕刻液的循環(huán)量,提高蝕刻質(zhì)量。更換ACS酸蝕線傳送桿鎖緊螺絲,減少傳送故障。5.操作
增加崗位操作可視化,規(guī)范各崗位操作。
搜集相關(guān)缺陷圖片,由工藝總結(jié)生產(chǎn)操作中應(yīng)注意的事項(xiàng),結(jié)合近期公司推廣應(yīng)用六西
格瑪,對(duì)內(nèi)層員工針對(duì)性地進(jìn)行操作培訓(xùn)。ACS線沖板區(qū)增加管位裝置,完善防呆措施。五、改進(jìn)結(jié)果
經(jīng)過生產(chǎn)、設(shè)備、工藝人員的共同努力,內(nèi)層各項(xiàng)不合格率逐漸下降(如下圖):12%10%8%6%4%2%0%不合格率開路、缺口短路第21周9.86%7.06%3.36%第22周8.70%6.27%2.69%第23周5.82%3.81%1.57%第24周4.12%2.55%0.52%第25周3.02%2.14%0.45%第25周內(nèi)層板件一次送檢不合格率為3.02%,比第21周下降了6.84%,其中開路、缺口及短路缺陷比例分別為2.14%及0.45%,分別比第21周下降了4.92%及2.91%,改進(jìn)效果較好。
六、改進(jìn)小組工作總結(jié)
1.運(yùn)用科學(xué)方法尋找缺陷產(chǎn)生原因。
以往分析缺陷來源習(xí)慣于根據(jù)缺陷的類型、特征分析造成缺陷的來源,由于造成同一缺陷往往有多種可能原因,所以原有的方法并不能保證所作出的判斷百分之百準(zhǔn)確。本次改進(jìn)活動(dòng)中,在杜邦公司鄧文先生的幫助下,采用上述第二點(diǎn)所提到的分析方法,對(duì)每一制程進(jìn)行驗(yàn)證、分析,準(zhǔn)確找到了缺陷產(chǎn)生的真正原因,從而能對(duì)癥下藥,效果明顯。2.注重凈化房的清潔工作。
凈化房的潔凈度是影響產(chǎn)品質(zhì)量的最關(guān)鍵因素之一,在每周保養(yǎng)時(shí)內(nèi)層工序都注意投入大量的人力徹底清潔凈化房每一角落,提高凈化房的潔凈度,從而為不良率的下降奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3.主動(dòng)管理。
六西格瑪要求我們?cè)谑虑榘l(fā)生之前就采取行動(dòng),而不是在事后才作出反應(yīng),在工作中要經(jīng)常詢問作事的理由而不是因?yàn)閼T例就盲目地遵循。
例如在改進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)貼膜溫度偏低(約85-90℃),于是將貼膜溫度提高了15℃,在此過程中有部分人感到疑惑不解:以往一直按此貼膜溫度操作,貼膜質(zhì)量挺好的,何必多此一舉?由于干膜在110±10℃的溫度下流動(dòng)性較好,與銅面之間的結(jié)合力較強(qiáng),可以有效減少貼膜不良,所以必須提高貼膜溫度而不是拘泥于慣例就盲目使用原有貼膜溫度。事實(shí)證明,在提高貼膜溫度之后,貼膜不良缺陷已明顯減少。所以在今后生產(chǎn)管理中,我們需要關(guān)注經(jīng)常被忽略的動(dòng)作細(xì)節(jié),養(yǎng)成動(dòng)態(tài)的、預(yù)防的、積極的良好管理習(xí)慣。4.確保關(guān)鍵參數(shù)的穩(wěn)定性。
只有確保關(guān)鍵參數(shù),如貼膜溫度、曝光能量、曝光真空度等參數(shù)的穩(wěn)定,才可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。5.加強(qiáng)員工操作培訓(xùn)。
針對(duì)內(nèi)層工序新員工多且操作經(jīng)驗(yàn)不足,經(jīng)常因誤操作面導(dǎo)致板件出現(xiàn)質(zhì)量問題的實(shí)際情況,在搜集相關(guān)缺陷圖片的基礎(chǔ)上,由工藝總結(jié)了生產(chǎn)操作中應(yīng)注意的事項(xiàng),結(jié)合近期公司推廣應(yīng)用六西格瑪,對(duì)內(nèi)層員工針對(duì)性地進(jìn)行操作培訓(xùn),要求員工將六西格瑪?shù)睦砟钸\(yùn)用到生產(chǎn)中,在乎生產(chǎn)中的每一件事,第一次就把事情做對(duì),養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣,敢干創(chuàng)新,提升良品率,從而使得內(nèi)層工序連續(xù)幾周AOI一次送檢不合格率持續(xù)下降。6.協(xié)力合作無界限。
本次改進(jìn)項(xiàng)目所取得的成果是與改進(jìn)小組的精誠(chéng)合作分不開的,改進(jìn)小組組成了一個(gè)六西格瑪團(tuán)隊(duì),協(xié)力合作,為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)而共同努力。7.運(yùn)用六西格瑪管理方法,不斷完善現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢記錄。
根據(jù)楊曉新經(jīng)理關(guān)于“6sigma管理方法與現(xiàn)場(chǎng)管理”專題講座,改進(jìn)小組共同討論現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢記錄表,運(yùn)用六西格瑪管理方法,針對(duì)生產(chǎn)的實(shí)際情況對(duì)點(diǎn)檢記錄作進(jìn)一步完善,從而明顯提高了點(diǎn)檢的針對(duì)性、有效性,效果顯著。七、存在問題:
1.銅點(diǎn)致短路占最后內(nèi)層報(bào)廢比例較高。
2.ACS線蝕刻段搖擺故障率較高,影響了蝕刻質(zhì)量。3.AX28曝光不良仍偶有發(fā)生。
4.部分員工操作經(jīng)驗(yàn)仍不足,質(zhì)量不穩(wěn)定。八、工作計(jì)劃1.針對(duì)銅點(diǎn)缺陷導(dǎo)致目前高多層板件內(nèi)層短路報(bào)廢比例大的的情況,計(jì)劃于七月份完成以下工作:
分析銅點(diǎn)產(chǎn)生的原因。
考究顯影液PH值對(duì)顯影質(zhì)量的影響。驗(yàn)證ACS線顯影過濾系統(tǒng)的有效性。
測(cè)試ACS線的顯影、蝕刻加工能力及蝕刻的均勻性。繼續(xù)完善顯影槽、蝕刻槽的保養(yǎng)規(guī)程,提高保養(yǎng)質(zhì)量。
2.繼續(xù)改進(jìn)ACS線蝕刻搖擺裝置,解決搖擺不良問題,提高蝕刻質(zhì)量。3.繼續(xù)關(guān)注曝光不良,查找原因,減少曝光不良。
4.針對(duì)性對(duì)部分崗位員工進(jìn)行專題培訓(xùn),提高員工操作素質(zhì)。
5.計(jì)劃在新磨板機(jī)水洗段增加一對(duì)水洗噴管,提高火山灰磨板后的清洗效果。
擴(kuò)展閱讀:201*年上半年工作總結(jié)
201*年1-6月份工作總結(jié)
一、每月份的品質(zhì)趨勢(shì)
①外層干膜
0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%1234560.75%0.59%0.49%0.40%0.48%0.33%L2目標(biāo)
1.60%1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%1.38%1.18%0.76%0.90%0.67%0.75%L4目標(biāo)123456
②、內(nèi)層干膜
2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%1234560.69%1.66%1.53%1.27%L4目標(biāo)2.35%2.05%
從上面數(shù)據(jù)可看出,在多層板內(nèi)、外層方面廢品率沒有得到有效的控制;在此半年工作中,組織對(duì)開、短路進(jìn)行品質(zhì)進(jìn)行改善,在改善中有一些成功的有效的案例如
P67033\\P67035的品質(zhì)改善(具體的改善內(nèi)容和分析數(shù)據(jù)見報(bào)告):
70%60%50%40%30%20%10%0%電測(cè)直通率廢品率內(nèi)層短連率
58%前期26%24%11%12%5%改善批P47445的品質(zhì)改善(小批量試20片,具體的改善內(nèi)容和分析數(shù)據(jù)見報(bào)告)
項(xiàng)目AOI(雙面測(cè)試,以大塊計(jì)算)飛針直通率(以單元計(jì)算)合格率(以單元統(tǒng)計(jì))合格率AOI一次合格率為16%97.8%99.5%(一單元底劃開路報(bào)廢)為什么批量板與此工藝試板的差異如此大,對(duì)電測(cè)判斷為內(nèi)層短連的板進(jìn)行復(fù)測(cè)分析,如P47422
P47422復(fù)測(cè)/分析31套為外層短量,主要為曝光垃圾和電測(cè)修理不良電測(cè)誤判率原為內(nèi)層短連84套33套為內(nèi)層短連(主要為偏板和蝕刻不凈)達(dá)60%20套原因不明在報(bào)廢分析過程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)電測(cè)誤判
二、上半年開、短路主要改善要點(diǎn)以及還存在的問題
缺陷點(diǎn)內(nèi)層短連改善要點(diǎn)概述1、內(nèi)層凈化間的清潔、控制目前還存在的問題1、凈化間合格率為60%備注2、試用超粗化微蝕液(因DI水的問題,試用沒有成功)板面余膠現(xiàn)象還是有(用去毛3、板面余膠(現(xiàn)確定為來料板面余刺機(jī)打磨和人工打磨的方法進(jìn)內(nèi)層短連膠),采用去毛刺機(jī)打磨和人工打磨行祛除,效果不是很好),如的方法進(jìn)行祛除P47438;蝕刻后出現(xiàn)短連1.每班生產(chǎn)前清潔15~30分鐘,1、外層凈化間的清潔、控制外層短連/曝光垃圾2、班組沒隔1小時(shí)清潔菲林及臺(tái)料號(hào)固定點(diǎn);如P45799AOI發(fā)現(xiàn)面(整點(diǎn)清潔)7處固定點(diǎn)2、干膜脫落產(chǎn)生的滲鍍班組已經(jīng)執(zhí)行;從AOI的數(shù)據(jù)統(tǒng)以后中途等板時(shí)清潔,但凈化度達(dá)不到要求,合格率為0%IPQC報(bào)表反映每周約有5--7個(gè)外層短連/干膜Ⅰ、對(duì)前處理烘干段進(jìn)行清潔,頻率:計(jì)此原因產(chǎn)生缺陷有明顯的降脫落產(chǎn)生的滲1次/班鍍低,減低幅度為60%Ⅱ、貼膜前增加靜電除塵機(jī)(已經(jīng)選機(jī)器的購(gòu)買正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)型)要兩個(gè)月以后才能買回從AOI的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)此原因產(chǎn)生外層短連/凹3、層壓排板間的改造、鋼板的定期坑、PP粉殘膠打磨(具體內(nèi)容見層壓改善的專題報(bào)缺陷沒有降低,而表現(xiàn)較明顯產(chǎn)生的滲鍍告)三、品質(zhì)改善總結(jié):
鑒于上述的品質(zhì)月報(bào)數(shù)據(jù)、過程分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在內(nèi)、外層開/短路的改善方面:雖然報(bào)表的數(shù)據(jù)與目標(biāo)有一定差距,但在改善過程中還是獲得一些成功的,如干膜本身產(chǎn)生滲鍍的改善措施是有效的。通過4個(gè)月的改善,最終可看出ME制定的內(nèi)、外層開短路改善的方向是正確的、改善措施是有效的;改善數(shù)據(jù)不明顯,主要因內(nèi)、外層干膜班組長(zhǎng)、生產(chǎn)監(jiān)督的執(zhí)行不力,改善措施得不到有效的、持續(xù)的保持(如:凈化間潔凈度100%不合格,干膜固定點(diǎn)得不到控制);另還有一點(diǎn):電測(cè)的誤判的不到有效的控制,最終月報(bào)的數(shù)據(jù),開短路的改善數(shù)據(jù)還會(huì)不明顯。四、工藝制程能力的提升序號(hào)內(nèi)容要點(diǎn)結(jié)論已完成工藝試板的制作,結(jié)果可以1多層板穿孔間隙0.25mm提升至0.2mm進(jìn)行生產(chǎn)件制作,最終的定論還需要進(jìn)一步跟進(jìn)確定通過工藝試板的制作初步確定菲內(nèi)層單片為0.35mm/0.250.2mm/0.1mm2的菲林系數(shù)補(bǔ)償值的確定一步跟進(jìn)確定五、物料成本控制序號(hào)內(nèi)容要點(diǎn)結(jié)論1、杜邦XT型號(hào)重氮片已經(jīng)確定為合格供應(yīng)商,在線使用情況穩(wěn)定,較前期的成本便宜約5%1新物料的試用2、針對(duì)20‘*24‘殷田重氮片比杜邦便宜約29%、三正重氮片比杜邦便宜約20%,已經(jīng)完成物料的試用。在線直接物料得到控制,因拼板的尺寸加大,按原要求進(jìn)行更換溶液沒有出現(xiàn)異常的問題,物料出現(xiàn)2在線直接物料的控制負(fù)(20%)超標(biāo)的狀況,基于3-6月份的平均用量,對(duì)物料給予重新的定額。
林補(bǔ)償系數(shù),最終的定論還需要進(jìn)六、綠油工序的品質(zhì)數(shù)據(jù)
0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%0.66%0.41%0.29%0.21%L20.22%0.23%目標(biāo)123456
0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%1234560.41%0.39%0.27%0.45%L4目標(biāo)0.63%0.62%
七、異常問題的處理(客戶投訴)序號(hào)1客戶投訴的異常問題明基OSP板(P28402,P28356)甩油處理結(jié)果3月中旬處理完,至今沒有此問題的客戶投訴2塞孔不飽滿,出現(xiàn)上錫的問題(客戶投訴)通過改善絲印的方法,目前已得到解決
上半年綠油工序的廢品率得到降低,并維持;物料的成本控制、工藝制程能力的提升具體的內(nèi)容見胡家寶的半年總結(jié)
八、下半年的工作計(jì)劃序號(hào)內(nèi)容開、短路的改善(主要針對(duì)干膜、層壓凹坑、PP粉產(chǎn)生的滲鍍短連);黃海銀主要改善措施:1①凈化間潔凈度的控制,②靜電除塵機(jī)的引入使用,③層壓排板間的改造廢品率控制在2毛絮短連、線路損壞的品質(zhì)改善0.3%工藝制程能力提升:①多層板穿孔間隙0.25mm提升至0.2mm,符合批3量生產(chǎn)的要求;②不同厚度內(nèi)層單片的菲林補(bǔ)償系數(shù)值的確定成本控制:黃海銀4①主動(dòng)尋找物美價(jià)廉的物料供應(yīng)商②聯(lián)合(配合)采購(gòu)部做好低價(jià)的物料的引入56
積極配合各部門進(jìn)行異常問題的處理主動(dòng)或配合各部門產(chǎn)能的提升****黃海銀黃海銀**7月份完成黃海銀胡家寶品率0.6%魏勇干膜多層板廢周彬目標(biāo)責(zé)任人
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