科教質(zhì)管科檢測服務部201*年上半年工作總結(jié)
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二、檢測管理工作:
1.截止6月30日共受理各類樣品約29000份(其中食品5002份、化妝品421份、水784份、消殺240份、公共場所約18875、餐具7700份、泳池水1536份),樣品受理、發(fā)送、保存、記錄歸檔及檢測報告的管理嚴格按照質(zhì)量手冊及程序文件執(zhí)行,今年衛(wèi)生檢測特點:
1)一般委托少了,政府委托多了;
2)接受各區(qū)污染物檢測送檢;
3)工商局委托抽檢理化項目較多,理化科室壓力增大;
4)衛(wèi)生監(jiān)督所抽檢量增加,但客戶申訴很低;5)樣品受理室環(huán)境改善,服務質(zhì)量提高,客戶反映較好;
6)7月1日起化妝品及生活飲用水新的衛(wèi)生檢測標準生效,新的檢測項目大大增加,如何滿足新的檢測需要,是目前面臨的問題;
7)目前實驗室檢測能力有限,不能按抽檢要求100%做平行雙樣,檢測風險增加;
2.配合衛(wèi)生科室完成工商局、衛(wèi)生局委托的多項抽樣檢測任務;3.協(xié)調(diào)本部門與衛(wèi)生科室、實驗室間的業(yè)務關(guān)系,各部門配合較好;三、科教工作未報
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技術(shù)質(zhì)量部201*年上半年工作總結(jié)
201*年上半年,以橡膠、棉布為代表的原材料價格持續(xù)暴漲,加上內(nèi)銷產(chǎn)品市場競爭的日趨激烈,給我們生存發(fā)展帶來了巨大的壓力。從去年開始,總裁多次召開會議,反復強調(diào)“要實現(xiàn)技術(shù)升級,提升綜合競爭力”,“要提高產(chǎn)品質(zhì)量,樹立高端形象”,并對我們工作進行了多次現(xiàn)場檢查指導,使我們深刻認識到了技術(shù)質(zhì)量工作的重要性。半年以來,技術(shù)質(zhì)量部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,一方面加大對總裁講話精神的學習,努力提高自身綜合素質(zhì)和技能,另一方面對公司抓質(zhì)量樹形象、抓技術(shù)促發(fā)展的要求堅決貫徹執(zhí)行,靠技術(shù)升級和質(zhì)量管理來消化不利因素,應對市場競爭。1-6月份,在技術(shù)升級方面共完成配方和工藝技術(shù)改造42項,預計年可綜合消化不利因素305萬元;在質(zhì)量管理方面進行綜合工藝質(zhì)量檢查6次,考核16349元,獎勵2039元,下達處理通報和日,F(xiàn)場檢查開考核單6次,考核780元并責令問題部門買回批量質(zhì)量問題鞋730多雙。現(xiàn)將上半年以來在質(zhì)量與技術(shù)升級方面開展的工作匯報如下:
一、質(zhì)量管理方面:
201*年上半年以來由于各個部門的質(zhì)量控制不嚴密造成降級鞋,根據(jù)各個部門造成的降級鞋上半年共買質(zhì)量鞋1725雙,占生產(chǎn)總量的0.052%,瀚海公司面對原材料價格不斷上漲的形勢,努力搞好全方位的質(zhì)量管理承包制度,將質(zhì)量問題嚴格落實到個人和機臺,做到哪里出了問題找到哪里,哪個人和部門出了問題落實到哪個人和部門,進一步提高了用錢抓管理的力度,同時強化對員工思想、素質(zhì)教育,做到在質(zhì)量問題上人人有壓力,人人有動力,將質(zhì)量損失由原先的互相推諉、扯皮嚴格分化到各責任人身上,降低了公司的質(zhì)量損失現(xiàn)場開考核單6次考核金額1080元。201*年上半年共收到調(diào)換鞋3341雙、考核13035元,由于出口鞋線的增加與去年同期相比減少1528雙,通過對市場返回鞋進行及時、認真的分析,主要存在一下質(zhì)量問題開膠,占調(diào)換鞋60%、海面不平占10%,開線、沿漏掉口占20%,順腳差伴占5%、彈開沾污占5%,其次透明底墊子起鼓質(zhì)量問題,我們采取各種措施進行糾正,如:現(xiàn)場的質(zhì)量曝光展,教育會等,起到“舉一反三”、“警鐘長鳴”的同時,切實引起了全體人員的高度重視,引起了全員質(zhì)量意識的一系列變化,同時也反映了我們在質(zhì)量問題上存在的質(zhì)量意識的薄弱和工作技能的欠缺,但同時也真正通過解決該問題,進一步提高了我們的工作技能和對市場的高度重視,從調(diào)換鞋分析看出來有部分開膠確實與原材料的性能有直接的關(guān)系:如:亮劍-5,就是因使用的人革有直接的關(guān)系,人格密度低,恐大吸較性強,其他開膠的質(zhì)量問題如:體操
健美直接愿因就是涂糊不到位,風壓壓合不好造成的,根據(jù)次問題我們采取下措施:
(1)根據(jù)當前市場對產(chǎn)品需求的不斷變化,原材料換批次、換廠家較為頻繁,新型材料的應用也越來越多,為減少因原材料換批次、換廠家及新型材料的應用帶來的開膠質(zhì)量隱患,首先從源頭進行嚴格控制、嚴格試驗,對新材料的粘合重點攻關(guān),從處理劑的選用及粘合劑的匹配進行多方面攻關(guān);對解決不了的難題,充分發(fā)揮大集團的優(yōu)勢,進行共同攻關(guān),徹底杜絕開膠問題。(2)對膠料配方進行全方位的調(diào)整,在保證產(chǎn)品外觀質(zhì)量的前提下,降低圍條膠料的硬度,減小圍條在曲撓過程的應力集中,降低開膠質(zhì)量隱患。
(3)從操作入手,解決開膠問題。首先,對重點工序進行現(xiàn)場培訓,嚴格涂糊操作工藝,確保涂糊部位有足夠的附膠量和幫面滲入性,特別是頭遍糊不到位,直接造成開膠質(zhì)量問題,加強頭遍糊的標準度,提高附著力;其次,風壓模具壓合模具的曲線、疲勞度和使用壽命,提高壓合效果,增強附著力。
質(zhì)量問題的出現(xiàn),是我們管理人員,工作質(zhì)量不到位,對待問題不嚴肅,責任心不強,導致的。針對該問題,我們要時刻以質(zhì)量為中心,樹好產(chǎn)品質(zhì)量第一形象。特別是我們管理人員,更要加強和提高質(zhì)量管理的有效性,時刻用總裁的雙星市場理論指導自己的實際工作,只有這樣,我們的產(chǎn)品才有市場競爭力;只有這樣,才能適應雙星高級階段發(fā)展的要求;只有保證產(chǎn)品質(zhì)量我們才能有活干。
二、技術(shù)升級方面:1、膠料配方調(diào)整:
面對嚴峻的市場形勢,技術(shù)質(zhì)量部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下深刻認識到技術(shù)必須緊跟市場走,時刻繃緊消化不利因素這條弦,做到性能與成本的最佳配比,上半年以來,我們共對36個配方進行了分析和試驗,及時根據(jù)市場情況進行了改進和調(diào)整。改造后,以生產(chǎn)量的1004、2137-5、2143、205-257為主的配方降低成本0.65元/公斤左右;180、163、176、2145、1622、1830等配方降低成本0.3-0.4元;通過應用改性聚乙烯、活化劑、低價位再生膠、低價位鈦白粉配方的改進調(diào)整年可綜合創(chuàng)效160余萬元。目前正在試驗改造中的還有模壓海綿合成膠化改造、532主根改造。
2、新工藝技術(shù)應用:
(1)研制應用“以塑代膠”硫化鞋橡塑共混膠料配方,用改性低分子聚
乙烯替代進口高苯乙烯和部分生膠,每公斤膠料降低成本0.32元,同時由于改性聚乙烯的低溫流動性,與用高苯乙烯相比可縮短煉膠時間5分鐘,減少動力消耗!耙运艽z”配方的應用,年可綜合創(chuàng)效18萬元。
(2)研制擠出機高粘貼膠配方,對涂糊工藝進行改造,使出口鞋在幫面僅涂一遍糊的情況下就可取得高強度附著力,成功取消了4條出口線的刷二遍糊工序,為實行短時集中烘干打下了基礎(chǔ),同時減去涂糊操作工8人、降低膠糊用量40%,年可綜合創(chuàng)效15萬元。
(3)應用橡膠再生技術(shù),實現(xiàn)膠料循環(huán)使用,并用再生復原膠部分替代1004、102膠,與正常膠料相比成本低4.0-6.0元/公斤,年可創(chuàng)效12萬元。
(4)、研制輪胎再生膠休閑底配方,實施模壓大底包覆工藝,技術(shù)人員以輪胎再生膠為主體研制低價位、性能好的大底配方104,在平板硫化大底時利用非污染性膠料將103膠料包覆固定大底底面里側(cè),避開了與外圍等淺色膠部件的接觸,實施了模壓大底包覆工藝,利用膠料包覆解決了污染性問題,降低大底成本0.12元/雙,年可創(chuàng)效20余萬元
(5)出口鞋刮布水質(zhì)化技術(shù)改造
(1)高稠度水質(zhì)糊替代汽油糊:針對出口鞋刮布汽油糊成本高、安全性差的問題,應用高稠度、彈性好的水性刮布糊替代汽油糊,利用“雙刀一次性幫、里分別上膠工藝”替代汽油糊多次刮膠復合,降低膠糊成本6.5元/公斤,同時可減少膠糊用量40公斤/千米,并提高效率降低能耗,年可創(chuàng)效50余萬元。(2)聚合乳液替代乳膠:根據(jù)總裁指點,引進應用合成聚合乳液替代乳膠漿,不但研制成功出口鞋用高透明仿冷粘刮布糊,更解決了淺色布復合硫化黃變、中底布粘連的難題,替代乳膠可降低成本4.0元/公斤,年可創(chuàng)效8萬元。通過刮布水質(zhì)化改造和替代材料的應用,年可綜合創(chuàng)效58萬元
(6)實現(xiàn)大型PVC墊板的修復工藝應用
為更好的消化不利因素,工程技術(shù)人員借鑒海江公司PP\\PE墊板修復原理,針對PVC墊板流動性差的問題,摸索出了“高溫壓平、低溫消泡”修復工藝系數(shù),后通過設(shè)備人員對硫化機平板進行“二合一”加長改造,使得硫化修復后的墊板光潔如新,一塊廢墊板可以循環(huán)修復使用2次以上,年可創(chuàng)效12萬元以上。
(7)新型處理劑、膠糊及粘合工藝攻關(guān)
為杜絕開膠問題,我們一方面針對乳膠漿穿著久了乳膠易硬化、老化導致開膠的問題,在中高檔產(chǎn)品中調(diào)配“處理+掛膠”作用二合一的改進型樹脂膠配方,由三遍涂糊改為兩遍,不但附著力高且更耐穿;另一方面在出口鞋上針對亮光絲滌類布、覆膜布等特殊布類,打破油、水不粘合的傳統(tǒng)觀念,采用油性處理
劑+水性濃縮膠糊工藝,解決了粘合難題,并取消了印花部位的打毛,減員2-4人,保證了粘合效果;對尼龍牛津布材料,通過應用新型處理劑H740+改進型樹脂膠,開發(fā)出了高牢度粘合工藝。
通過技術(shù)的不斷升級,年可綜合消化不利因素320余萬元。三、存在的不足及下一步的工作打算:
通過上半年工作的開展,我們雖然按照總裁的要求和公司領(lǐng)導的安排認真開展工作,但由于自身意識和技能不足,也存在很多問題,與兄弟先進單位和總裁要求、市場要求相比還存在較大的差距,主要表現(xiàn)在以下幾點上:
1、標準不高,與市場和客戶高要求有很大的差距。主要表現(xiàn)在對總裁質(zhì)量管理理念的認識還比較膚淺,突出表現(xiàn)在對過程控制、預防能力、持續(xù)改進上存在執(zhí)行力不到位問題,公司領(lǐng)導都強調(diào)了但還是頻繁出現(xiàn),說明工作中心沒有抓住,管理力度不夠。如:近期時尚男休閑10-1、時尚運動M01由于放松了標準要求,車間人員質(zhì)量意識淡薄,造成欠膠、壓合不牢、外觀質(zhì)量差,引起市場反映。平常車間人員質(zhì)量意識和標準不高,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。
2、用高質(zhì)量精品鞋的標準干內(nèi)銷鞋的觀念還沒有牢固樹立。表現(xiàn)出質(zhì)量意識還不到位,沒有做到標準統(tǒng)一化如:今年生產(chǎn)的時尚休閑10-1典型的說明了我們?nèi)w人員的標準、意識欠缺很大造成了平臺的不滿,6月5日我們到平臺現(xiàn)場看,不敢相信問題的嚴重性,充分說明了質(zhì)量意識的問題,從出口到內(nèi)銷的交替階段質(zhì)量控制確實不嚴不細,給質(zhì)量形象摸了黑。
3、在用承包制度管質(zhì)量方面認識的還不夠徹底。在質(zhì)量管理中,沒有真正認真理解總裁用錢管質(zhì)量的指示,前期考核的多,獎勵的少,沒有真正、深入的用承包責任制來抓質(zhì)量,工作停留在表面層次上,沒有真正調(diào)動廣大職工抓質(zhì)量的工作積極性,使質(zhì)量管理氛圍不濃厚,也沒有真正通過勞動競賽來促進產(chǎn)品質(zhì)量。
4、運用科學的方法,保證質(zhì)量管理體系有效運行的能力弱,突出表現(xiàn)在過程控制、預防能力、持續(xù)改進的不足,具體表現(xiàn)在一些問題解決過的又重新回潮。例如:制幫貼墊子、后條歪,運動鞋廠的三不齊等問題反復的出現(xiàn),因車間管理人員和操作工意識不到位,責任感不強造成因壓合不好、出型半成品不好造成的海棉不平反復出現(xiàn),就表現(xiàn)出我們在質(zhì)量問題的持續(xù)性解決及效果的有效性方面還需要進一步進行強化。
5、在技術(shù)創(chuàng)新方面,工程技術(shù)人員都比較年輕,相對經(jīng)驗少,在領(lǐng)悟總裁指示精神上,存在不深、不透、不全,執(zhí)行力不到位問題,技術(shù)升級工作一部分好一部分不好,不是非常全面。
下一步的工作打算:
1、針對目前原材料價格不斷上漲帶來的壓力,緊跟市場行情做好膠料配方的調(diào)整及低價位材料的應用工作,同時,積極探索合適的新型橡膠骨架材料、配合劑材料,提質(zhì)、增效、降耗。
2、加快新工藝技術(shù)的研發(fā),特別是用人少、效率高、提品質(zhì)的新技術(shù),比如在新產(chǎn)品開發(fā)中抓好新技術(shù)、新材料的應用工作,研制應用新型印花技術(shù)、應用環(huán)保、防臭材料,靠新技術(shù)、新材料提高產(chǎn)品附加值,增強市場競爭力。
3、不斷建立、完善質(zhì)量法規(guī),強化“用錢管質(zhì)量”,真正達到“敢抓、敢管、敢用錢考核”,嚴格按照法規(guī)要求落實一切質(zhì)量責任,確保工藝標準執(zhí)行的嚴肅性;特別是三不齊問題的改進提高上,更需要運用制度來約束。
4、抓好質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),按ISO9001-201*的標準,建立規(guī)范化、制度化、科學化的質(zhì)量管理體系。用科學的方法強化過程控制,提高預防能力,樹立瀚海產(chǎn)品質(zhì)量的新形象。
5、隨著市場的發(fā)展和要求,進一步提高對新型材料的把關(guān)、檢驗以及在使用過程中解決出現(xiàn)的質(zhì)量問題的能力,抓好產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)。
6、重新修訂建立完善法規(guī)制度,做到與實際相吻合,在出口與內(nèi)銷的交替期間加上近期出現(xiàn)的質(zhì)量問題,我們堅決做到杜絕類似的質(zhì)量問題在出現(xiàn),充分利用質(zhì)量鞋分階段分批進行現(xiàn)場實物曝光的形式對全員進行教育,做到不合格的鞋堅決不能再流入市場。
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