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鍋爐焊接技術(shù)總結(jié)

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鍋爐焊接技術(shù)總結(jié)

鄭州泰祥熱電#1機組發(fā)電工程

鍋爐焊接工程技術(shù)總結(jié)

鄭州泰祥熱電#1機組安裝工程受監(jiān)焊接工程從201*年4月15日焊接1#爐膜式水冷壁第一道口開始,至201*年4月15日,基本具備水壓試驗的條件,歷時12個月的時間,于201*年5月15日,1#鍋爐水壓試驗一次成功。本焊接工程受監(jiān)焊口共計11276道.其中合金鋼焊口5326道,異種鋼焊口876道,中大徑焊口97道,小徑管焊口10647道,熱處理焊口74道。本焊接工程所涉及的材料主要有20G、15CrMoG、12Cr1MoVG,都是我們常見的焊接性比較好的材料。

在焊接施工過程中,我們共投入高壓焊工15人,普通焊工40人,共完成11276道I、Ⅱ類焊接接頭(Ф76以下雜項不計),無損檢測一次合格率為97.91%,不合格焊口有218道。對鍋爐合金鋼部件我們按要求進行了100%復(fù)檢。

開工伊始,我們依據(jù)施工組織總設(shè)計,根據(jù)公司程序文件編制了《質(zhì)量目標計劃》,并制定了一系列質(zhì)量管理辦法,如《焊接質(zhì)量管理制度》、《焊接工藝及熱處理施工質(zhì)量保證措施》、《焊接材料管理規(guī)定》、《焊接獎懲條例》等。

在施工過程中,我們嚴格按照《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》來嚴格規(guī)范焊接工作,并按《電力建設(shè)施工、驗收及質(zhì)量驗評》進行驗收。在具體施工過程中,我們主要做了如下工作:每一分項工程開工前,我們及時做好焊前準備工作,包括施工機具、施工人員、焊材等的準備。由焊接技術(shù)人員依據(jù)焊接施工組織設(shè)計編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書、焊接工藝卡,并對每一位操作人員進行詳細的技術(shù)交底,并要求每一位操作人員在交底單上簽字,高壓焊工正式施焊前必須進行崗前練習,合格后方可施焊。我們要求每位焊接人員做好自檢工作,及時填寫的自檢記錄,并做好焊后檢查,清理工作。焊接工作完畢后,做好三級檢查,四級驗收工作,需監(jiān)理認可簽字的,及時填報驗收評定表報監(jiān)理。在焊接工作中我們根據(jù)項目部制定的《焊接獎懲條例》對每一位焊工進行考核,調(diào)動了焊工的積極性,提高了工程的焊接質(zhì)量。在焊接資料整理工作中,我們做到了與工程進度同步。

當然在施工中我們也有不少教訓,如在水冷壁的焊接施工中,由于部分焊工近期中斷焊接工作,操作不太順手,影響了一次合格率,后來我們加強了現(xiàn)場的培訓工作,專門請立新監(jiān)理公司的焊接監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場示范指導(dǎo),一次合格率很快就達到95%以上。另外在下降管的施工過程中,我們在監(jiān)理的指導(dǎo)下,采用焊接反變形措施,避免了以前焊接大徑厚壁管變形不容易控制的問題。在施工過程中,我們揚長避短,通過向各方學習,彌補我們的不足,豐富我們的施工管理經(jīng)驗。

總之,在電站建設(shè)工作中,焊接專業(yè)的重要性不言而喻。安裝質(zhì)量的優(yōu)劣,很大程度上取決于焊接質(zhì)量的好壞,任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)紕漏,都有可能造成大的質(zhì)量事故,甚至危及到機組的正常運行。所以在具體的焊接工作中必須要扎扎實實做好每一步,嚴把質(zhì)量關(guān),不留任何隱患,向業(yè)主交一個優(yōu)良工程。

山東迪爾安裝集團有限公司泰祥項目部201*年5月20日

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淮南田集電廠1號機組焊接工程技術(shù)總結(jié)

淮南田集電廠是我公司安裝的第二個具有600MW的工程,該工程我公司承建其中的1號機組的設(shè)備安裝任務(wù),也是我公司的第一個投標工程。由于該工程的設(shè)計、制造及設(shè)備供貨涉及的單位較多,從各方面來看均有其一定的特點,對該工程從不同的方面進行總結(jié)具有一定的意義。

1工程概況

淮南煤電基地田集電廠建設(shè)規(guī)模為2×600MW超臨界機組工程,由上海電力股份公司和淮南礦業(yè)(集團)有限公司共同出資,雙方的投資比例各別為50%,工程總投資47.85億元。田集電廠系新建區(qū)域性電廠。位于安徽省淮南市田集鄉(xiāng)境內(nèi),距離淮南市區(qū)約30公里。廠址處于田集機修廠以東,廟西村以西,阜淮鐵路潘集西站以北的區(qū)域內(nèi)。華東電力設(shè)計院承擔著本工程的總體設(shè)計,由浙江電力建設(shè)監(jiān)理有限公司對本工程實施建設(shè)全過程監(jiān)理。焊接專業(yè)主要負責我公司承擔范圍內(nèi)所有與焊接有關(guān)的焊接及焊接管理工作。機組主要參數(shù)如下:

上海電氣集團股份有限公司(上海鍋爐廠有限公司)生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐

膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。鍋爐(B-MCR工況)參數(shù)如下:

過熱蒸汽流量:1913t/h過熱蒸汽出口壓力25.4Mpa(g)過熱蒸汽出口溫度571℃再熱蒸汽流量:1586t/h再熱蒸汽進口壓力4.29Mpa(a)再熱蒸汽出口壓力4.10Mpa(a)再熱蒸汽進口溫度310℃再熱蒸汽出口溫度569℃省煤器進口給水溫度282℃

鍋爐效率93.5%(BRL)

空預(yù)器型式三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器汽機:

型式:超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸雙背壓、凝汽式、八級回熱抽汽。額定功率MW600額定主汽門前壓力(Mpa)24.2額定主汽門前溫度(℃)566額定再熱汽閥前溫度(℃)566汽輪機低壓缸排汽背壓為11.8Kpa補給水量3%最終給水溫度為280℃加熱器級數(shù)(包括除氧器)8

2焊接工程簡介

2.1本機組承壓部件焊口較以往工程多,鍋爐水壓焊口39267只(含部分零星管路)。主蒸汽管道焊口37只,高壓主給水管道焊口113只,主蒸汽旁路、給水旁路以及高壓導(dǎo)汽管道、抽汽管道等焊口70多只。

2.2承壓部件的鋼材種類較多,主要有:SA210-C、SA213-T12、SA213-T22、SA213-T23、SA213-T91、15CrMo、SA335-P11、SA335-P22、SA335-P91、W36、SA213-TP347H及18-8型不銹鋼等,具體鋼材牌號有近20種。其中國內(nèi)剛才按國標(GB)或冶標(YB)供貨,國外鋼材鍋爐部分按ASME標準供貨。

2.3鍋爐本體受熱面組合從201*年1月底開始,3月份大件吊裝,至11月5日水壓試驗完成,共完成水壓焊口39267只;汽機組合工作從201*年8月開始,同時在鍋爐上進行安裝,到201*年2月底完成主汽、給水水壓焊口200只,至沖管前汽機共完成主汽、給水、導(dǎo)汽、抽汽等高壓焊口500余只,中低壓管道3500多噸。(表1)

表1

鍋爐汽機組合開始06年1月06年9月水壓焊口完成情況

安裝焊口(只)251791組合焊口(只)1408863焊接工作特點

3.1

淮南田集電廠1號機組的焊接施工準備,是歷來工程中做的較好的

一個。3.1.1由于供貨充分,汽機、鍋爐所引用的標準相同同,施工組織相當順利,施工過程中減少壓力。水壓前項目部總工、焊接科的努力下,田集業(yè)主連續(xù)召開了兩次焊接專題協(xié)調(diào)會,會上詳細地討論了培訓、施工及檢驗中所涉及的標準、規(guī)范、規(guī)程,甚至具體到某些特殊、重要部件的無損檢測比例,為施工起到了重要的指導(dǎo)作用。會上田集質(zhì)監(jiān)站專業(yè)人員除提出業(yè)主的要求外,還充分地聽取了施工單位的意見,尤其在進口焊接材料、鋼材供應(yīng)方面,給予我們很大的幫助,使我們的首批焊工能及時地于201*年12月份開始培訓,為進一步的施工創(chuàng)造了條件。

3.1.2由項目部總工牽頭,焊接科專業(yè)人員組織各部門及工地編寫了“田集電廠一號機組安裝工程《焊接專業(yè)施工組織設(shè)計》”該技術(shù)文件對后來的施工技術(shù)及質(zhì)量管理起到了重要的指導(dǎo)及規(guī)范作用。

3.2焊前練習工作較以往工程管理嚴格。

焊接科下發(fā)了“焊前練習管理制度”,各工地焊接班長對上崗前的練習能正確對

待,焊前練習流程(圖1)控制得很好。為了使焊工盡快地適應(yīng)將要施工的部位,我們制作了仿末級級過熱器管排練習架、仿聯(lián)箱管座十字練習架。在焊前練習的過程當中,我們受到了華能質(zhì)監(jiān)站專業(yè)人員及德方專家的指導(dǎo),對我們的焊前練習提出了不少意見,使我們的焊前練習工作進行地更加完善,為保證工程焊接質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。

是焊工上崗施焊練習結(jié)果驗評否焊前練習焊工評定班長分工任務(wù)確定焊工接受交底圖1焊前練習控制流程

3.3本工程檢驗要求高。鍋爐受熱面焊口100%無損檢驗,末級級過熱器和末級再熱器分隔屏過熱器焊口100%的射線探傷檢驗。

4焊接施工過程

4.1鍋爐焊接施工:

4.1.1地面組合:

201*年1月份鍋爐受熱面組合工作全面開始,陸續(xù)經(jīng)過近四個月的奮戰(zhàn),完成了“W”水冷壁、包墻過熱器、省煤器及二、三、四級過熱器的組合工作,共完成焊口3086道,無損檢驗一次合格率最低95.3%。其間我們對三、四級過熱器的1000道X20CrMoV121(F12)焊工投入了較多的精力。為保證F12綱焊接順利進行,我們從上到下都進行了周密部署。首先是施工技術(shù)準備及技術(shù)交底進行的比較扎實:焊接技術(shù)員及熱處理技術(shù)員均編寫出詳細的施工措施,經(jīng)各級嚴格審批后,在分公司的組織下,進行了鉗工、焊工、熱處理工、無損檢驗人員及電源班等方面的技術(shù)交底,總工和施管科及質(zhì)檢站專業(yè)人員都做了重要指示;第二,我們挑選了6名具備F12鋼焊接資格的焊工進行焊前練習,從中選拔出4名操作技術(shù)較穩(wěn)定的焊工承擔此項任務(wù);第三,精心組織施工,使鉗工準備、焊前預(yù)熱、焊接、熱處理、檢驗幾個環(huán)節(jié)統(tǒng)籌安排,減少了施工中相互制約造成的窩工現(xiàn)象,提高了勞動效率。熱處理工每天早上6點就趕到現(xiàn)場進行焊前預(yù)熱工作,保證鉗工、焊工8點上班后馬上投入對口焊接工作。焊口的氬弧焊打底工作由每組操作水平較高的焊工擔任,使每道焊口的根部質(zhì)量得到有效的保證。鉗工在熱處理前用#22鉛絲將每根管子固定好,防止熱處理引起的變形。焊接完畢,熱處理工在最短的時間內(nèi)做好準備工作,于晚上11點將焊口處理完,第二天中午試驗室人員對焊口進行無損檢驗,一般在下午4點前就將檢驗結(jié)果通知工地。就這樣,經(jīng)過我們多方努力,地面組合的1000道F12鋼焊口用時45天,檢驗合格率達到96%。

雖然我們在焊口施工方面進行了周密的部署,焊口質(zhì)量達到了預(yù)期的目標,但我們對一般結(jié)構(gòu)的焊接有所忽視。在二級過熱器的組合過程中,防磨瓦的焊接質(zhì)量較差,在組合的初期,多次受到華能質(zhì)監(jiān)站的批評。隨后,我們對二級過熱器所有的防磨瓦焊縫進行了修補。為防止同樣問題在三、四級過熱器再次發(fā)生,我們編制了“蛇行管排防磨瓦焊接記錄表”,將防磨瓦的焊接工作落實到人,每位焊工在焊完防磨瓦后,要在“記錄表”上簽字,同時,質(zhì)檢員也進行驗收簽字。由于責任層層落實,使得我們最終將一般結(jié)構(gòu)的焊接質(zhì)量得到有效的控制。4.1.2安裝階段:

6月份本體大件吊裝開始后,我們的工作中心從地面組合轉(zhuǎn)移到高空安裝。為了在緊張的施工當中保證每一道焊縫的質(zhì)量,我們采取了焊工新老強弱搭配,技術(shù)員、質(zhì)檢員加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查,及時替換技術(shù)不穩(wěn)定的焊工等一系列措施,一鼓作氣,于10月25日前完成水壓焊口近201*0道。焊口一次檢驗合格率在94.96%-100%之間水壓試驗無一焊口滲漏。無論是焊縫的外觀質(zhì)量還是無損檢驗等都受到華能質(zhì)監(jiān)站及德國專家的好評。在安裝階段,有以下幾個方面需要回顧:

a在34M標高包墻進口集箱、斜水冷壁出口集箱連接散管安裝的1500道焊口施工當中,部分焊口氬弧焊打底后放置一到兩天沒有蓋面的不良情況,華能質(zhì)監(jiān)站對此很不滿意,以書面通知我們要求限期整改。盡管我們以最快的速度將未蓋面的焊口焊完,但該部位由于工期緊、人員少造成的工序混亂,導(dǎo)致質(zhì)量失控的狀況暴露出我們質(zhì)量管理方面的漏洞。隨后制定了預(yù)防改正措施,并在工地班組以各種形式教育職工,提高大家的質(zhì)量意識,防止類似事情再發(fā)生。

b在F12鋼大徑管的焊接施工當中,我們反復(fù)參閱了相關(guān)資料,認真編寫出F12鋼大徑管焊接施工措施,進行了聯(lián)合交底。在施工當中,根據(jù)現(xiàn)場的具體情況,在與德國專家充分論證、取得華能質(zhì)監(jiān)站的同意下,我們成功地采用F12鋼大徑管“低溫打底”及“第一層打底用SGCrMo2焊絲”的工藝,高質(zhì)量地完成了32道F12大徑管焊口的焊接任務(wù)。

4.2汽機焊接施工

4.2.1從96年9月中旬開始,我們進行主蒸汽及主給水管道的組合工作,經(jīng)過22天的努力,在汽機焊接班及熱處理班的拼搏奮戰(zhàn),完成主蒸汽管道焊口10道、主給水管道焊口4道。在一號爐水壓試驗中,汽機部分的相關(guān)系統(tǒng)共有83道焊口參與試驗,焊口無一出現(xiàn)問題。汽機部分主要焊口的情況見表2。

表2

序號12部件名稱主蒸汽管道主蒸汽旁路汽機主要高壓焊口統(tǒng)計

規(guī)格Φ377×50Φ133×20Φ273×36焊口數(shù)7235合格率95.83%97.14%鋼材牌號15Cr1Mo1V15Cr1Mo1VΦ194×173主給水管道15MnSiΦ273×24Φ325×284567給水旁路高壓導(dǎo)汽管道高加抽汽管道生產(chǎn)抽汽管道15MnSi15Cr1Mo1V12Cr1MoV12Cr1MoVΦ219×25Φ273×36Φ159×8Φ377×174333943100%100%97.43%95.35%14997.99%4.2.2在汽機設(shè)備管道的焊接施工當中,值得一提的有以下兩點:

a

由于各方面多次強調(diào)施工工藝紀律,使得一號機組大徑管焊口均采用了多層

多道的焊接工藝,徹底根除了以往施工當中大徑管焊縫單層厚度超標(最多可達10mm)的嚴重錯誤做法。這樣,減少了焊縫缺陷產(chǎn)生的幾率,保證了焊縫的綜合機械性能,切實地做到替業(yè)主著想,為業(yè)主服務(wù)的宗旨。

b在中低壓管道施工中,我們堅持大多數(shù)管道采用氬弧焊打底/電焊蓋面的焊接方法,有效地提高了中低壓管道的檢驗合格率,防止了試運行當中中低壓管道焊口滲漏的現(xiàn)象,節(jié)約了試運行周期。

5焊接質(zhì)量技術(shù)管理

5.1焊接技術(shù)準備工作周密詳實,管理工作上下協(xié)調(diào)一致。

5.1.1開工初期,由于公司焊接培訓中心的大力支持,焊接工藝評定工作按期完成。為焊接技術(shù)文件、施工組織設(shè)計及措施的編制奠定了基礎(chǔ)。

5.1.2焊工培訓工作按計劃及時完成,在業(yè)主的大力協(xié)助下,外方焊接專家對焊工的確認工作在開工前均已完成,為施工的順利進行及人員的合理調(diào)配創(chuàng)造了條件。5.1.3焊接技術(shù)管理文件如“焊前練習制度”、“焊接材料管理制度”及“焊接施工交底制度”等文件得到了有效的落實。工地接到這些問件后,不僅組織大家學習,還將其中的條款在進行班組建設(shè)時轉(zhuǎn)化成班組的管理細則,使全體成員都明白自身的職責。

5.1.4焊接技術(shù)服務(wù)工作到位,技術(shù)員、施管科焊接專業(yè)人員時刻深入現(xiàn)場,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,積極參與到重要部件(如有F12鋼焊口部件)的焊接施工當中。

5.2加強焊接工程質(zhì)量意識教育5.2.1建立健全質(zhì)量保證體系(見圖2)

圖2

焊接質(zhì)量保證體系

各施工班組各工地質(zhì)檢員、技術(shù)員施管科專業(yè)人員質(zhì)檢站專業(yè)人員分公司總工程師5.2.2進行全員質(zhì)量管理,積極開展QC小組活動。鍋爐工地焊接QC小組,他們從工程開始就將活動的目標定在攻克F12鋼小徑管焊接質(zhì)量問題,確定了“嚴格施工工藝,確保F12鋼焊接質(zhì)量”的課題,通過小組全體成員的努力,圓滿的完成了小組的任務(wù),解決了施工難題。其“嚴格施工工藝,確保F12鋼焊接質(zhì)量”成果在1997年的發(fā)布會上連連獲獎(見表3)。

表3

會議名稱舉辦單位QC成果獲獎統(tǒng)計地點獲獎名次發(fā)布人蘇杲劍員箐華蘇杲劍員箐華蘇杲劍員箐華西北電管局1997年西北電管局蘭州市第1名QC成果發(fā)布會西北電管局1997年原電力部無錫市第2名QC成果發(fā)布會西北電管局1997年建設(shè)部昆明市第16名QC成果發(fā)布會后經(jīng)建設(shè)部推薦,評為1997年全國基建行業(yè)優(yōu)秀QC成果5.3焊接材料管理較以往工程有很大的提高

5.3.1在華能質(zhì)監(jiān)站的要求下,汽機和鍋爐兩個焊接班對三級焊條庫進行了徹底翻修,購買、改造了焊條烘烤箱,對保溫性能不好的保溫箱進行更換,焊條保溫桶人手一個。

5.3.2焊接材料的領(lǐng)用、烘烤、發(fā)放、回收等環(huán)節(jié)嚴格把關(guān),詳細記錄,質(zhì)檢站定期檢查。規(guī)范了焊接材料管理程序,確保了施工質(zhì)量,未發(fā)生一起錯用焊條的事件。5.4金屬試驗室把關(guān)嚴格,配合積極。金屬試驗室除按要求作好檢驗工作外,還積極主動地配合工地尋找缺陷存在的原因。試驗室主任、三級檢驗員盧印容同志在連續(xù)發(fā)現(xiàn)4個焊口出現(xiàn)同一缺陷后,帶著底片領(lǐng)著技術(shù)員會同焊接人員到現(xiàn)場分析原因,避免了同類缺陷再次發(fā)生。也從一個側(cè)面反映出質(zhì)量問題齊抓共管的局面。

6研成果通過以上幾個方面的簡單介紹可以看出,我們雖然通過各方努力,解決了焊接施工中的一些問題,工作中取得了一些進步,但也暴露出我們在焊接施工當中的一些問題,前車之轍,后車之鑒。其他的如焊接資源的合理配制問題、焊工資格的確定、焊接管理機制等問題,還需要大家共同探討,有待于以后解決。

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