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發(fā)電企業(yè)脫硫專業(yè)員工個人先進事跡介紹、也可以當成個人小結

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發(fā)電企業(yè)脫硫專業(yè)員工個人先進事跡介紹、也可以當成個人小結

轉眼間,自201*年10月至今七年時間轉瞬即逝;仡櫰吣甑墓ぷ鳉v程,在各級領導的教導和培養(yǎng)下,在同事們的關心和幫助下,我從一個懵懂的學生逐步成長為一名勤奮敬業(yè)的員工。在這幾年中,接觸了不少人和事,在為自己的成長歡欣鼓舞的同時,我也明白自己尚有許多缺點要改正,工作、學習等各方面缺乏經(jīng)驗,在領導們關愛、在同事們的幫助下,我完全融入到了沙洲公司這個大家庭。為此,我向關心幫助過我的領導和同事們表示真誠的感謝!201*年沙洲公司在三吉利公司的正確領導下,在各外協(xié)單位的協(xié)助下,緊緊圍繞201*年奮斗目標,圓滿的完成了總公司下達的各項任務和目標。而我個人也在201*年有了更為突出的成績。下面,我將自己一年來的思想,工作,學習情況做簡要的匯報。

第一、思想上重視,行動上及時。了解國際國內(nèi)時事,主動學習黨中央會議精神,與時俱進,增加對科學發(fā)展觀的認識程度。工作中求真務實,有意見擺在桌面上,不搞兩面派,言行一致,表里如一。上級決定的事情,一定嚴格執(zhí)行。同時,遵守公司各項規(guī)章制度、法律法規(guī),從做人的角度要求自己,做老實人,辦老實事。服從組織安排,顧全大局,埋頭苦干,銳意進取,樂于奉獻,努力在平凡的崗位上做出不平凡的成績。并爭取早日向黨組織靠攏。

第二、工作上,努力夯實專業(yè)基礎擴大知識面,力求更好的完成自己的本職工作。進一步端正學習態(tài)度。尤其現(xiàn)在的發(fā)電運行是全能值班員,把自己當做一名新學員認真學習專業(yè)知識,在工作中對每一次的操作做好總結,注重積累,并做好分類筆記,要懂得厚積薄發(fā),學習是第一要務。因此要努力創(chuàng)造條件,抓緊一切機會學習,通過學習增強自信心,增加確保機組安全運行的責任心。作為一名脫硫運行員工,很多問題都是最近幾年新出現(xiàn)的,也無法從前人那得到幫助,面對這種情況,在自己平時認真的習、熟悉掌握工作情況的前提下,盡量少走彎路。能夠很快解決這種問題。

第三、愛崗敬業(yè),開拓進取。發(fā)電行業(yè)的工作,要求自己活到老學到老,不斷提高自己的工作責任心,做到干一行愛一行,堅持向周圍新老同志學習,學習他們的寶貴經(jīng)驗,學習別人的長處,來不斷彌補自己的不足之處,養(yǎng)成良好的工作習慣,找準機組運行中安全和經(jīng)濟效率的最佳點,發(fā)揮自身的特長做到活學活用,一切目的為了提高機組的安全經(jīng)濟運行,為公司的發(fā)展添磚加瓦。

第四、工作中具有良好的組織協(xié)調(diào)性、能夠輔助班組長開展班組各項工作,注重精神文明建設,積極參加公司的各項活動。多次代表本專業(yè)、本值和發(fā)電部參加公司舉辦的安全知識競賽,取得了良好的成績。

最后:牢記自己作為一名運行員工,在全面提升個人素質(zhì)的同時要時刻提醒自己。無論是思想還是工作,無論是學心態(tài)度還是個人修養(yǎng),要從嚴從難要求自己,服從組織安排,顧全大局,埋頭苦干,銳意進取,樂于奉獻,努力在平凡的崗位上做出不平凡的成績。

擴展閱讀:201*1118脫硫專業(yè)年度工作總結

201*年度脫硫專業(yè)總結

脫硫專業(yè)在201*年初制定本專業(yè)工作目標,重點治理電除塵漏灰、輸灰管路漏泄、脫硫設備穩(wěn)定運行及現(xiàn)場文明生產(chǎn)治理。

我們根據(jù)現(xiàn)有人員情況,想完成工作目標有一定困難,得到有關領導的支持從汽機專業(yè)抽調(diào)兩名骨干充實到除塵班。除塵班人員得到充實后班組的管理工作有了新的起色,班組人員面貌有了變化,設備缺陷年初一周有二十幾條到現(xiàn)在一周不超過十條,設備可靠性有了很大的提高。

設備缺陷管理上重點是抓消缺質(zhì)量,組織骨干人員研究缺陷頻發(fā)部位級規(guī)律制定消缺計劃。列如下料閥三個月就磨損,平衡管彎頭6個月磨損。在處理缺陷時跟蹤檢查進行驗收。

針對20萬電除塵器氣力輸灰系統(tǒng)球形氣鎖下料閥運行周期短的情況,脫硫專業(yè)聯(lián)合閥門設計廠家對現(xiàn)場運行情況進行綜合分析,制定改造方案,選擇在1號爐1電場安裝4臺陶瓷閥門旋轉型下料閥,該下料閥主要優(yōu)點是閥板密封面選用陶瓷材料,硬度高、適應煤種灰分和顆粒度變化的能力強,閥門不需要壓縮空氣密封系統(tǒng),減少了故障點。通過運行結果和停機檢修進行的檢查工作,沒有發(fā)生閥門密封面損壞,氣力輸灰系統(tǒng)運行正常,沒有發(fā)生過灰斗積灰排除不暢通的情況。在201*年,我們將繼續(xù)對改造閥門進行跟蹤和檢查工作,確保設備正常運行,同時確認此種閥門最終的使用效果,為下一步輸灰系統(tǒng)改造工作積攢技術資料和改造可行性方案。

1號、2號電除塵器氣力輸灰系統(tǒng)第1和第2電場共計16個氣力輸灰倉泵從201*年正式投產(chǎn)使用到201*年,頻繁發(fā)生倉泵泵體漏泄的情況。通過對倉泵金屬罐壁厚度測量發(fā)現(xiàn),罐壁嚴重減薄厚度只有3mm-5mm(原始厚度12mm),同時罐體磨損漏泄部位主要集中在氣流流速最高的罐體進出口部位,為此在201*年準備將16個倉泵進行整體更換,經(jīng)過與廠家價格咨詢,每個倉泵價格在3萬元左右,如果更換16個倉泵,總費用需要50萬元。為了節(jié)省費用和充分落實修舊利廢的工作原則,脫硫專業(yè)針對漏泄情況進行了專項研究工作,查找主要漏泄點和漏泄原因,查找耐磨性能好的金屬材質(zhì),最終方案確定通過更換倉泵下部錐體來解決頻繁漏泄的問題。在201*年檢修工作中對這16個倉泵下部錐體進行了全部更換,改造完成后,再沒有發(fā)生倉泵漏泄的情況,極大地減輕了人員的工作強度,保證了現(xiàn)場的文明生產(chǎn)工作。在改造工作中同時發(fā)現(xiàn)這16個倉泵下部的氣化槽存在損壞嚴重的情況,不能對輸灰系統(tǒng)起到很好的氣化懸浮效果,為此脫硫專業(yè)成立了現(xiàn)場課題小組,對氣化槽損壞問題進行了分析研究,決定放棄原始設備采用的流化布夾層結構,改造為多孔碳化硅形式,通過改造后的運行和檢查工作,沒有發(fā)生氣化板損壞情況,氣化槽運行正常,滿足設備運行要求。

201*年脫硫專業(yè)最大的技改項目是7號爐電除塵器改造工程,改造項目涉及一級除塵器、二級除塵器的三個電場,投入資金500余萬元。為了保證改造工程的順利進行,確保改造工程達標,脫硫檢修專業(yè)聯(lián)合脫硫運行專業(yè)抽調(diào)專人成立了聯(lián)合檢查小組,對改造工程進行了全面的監(jiān)督檢查工作。通過改造工程的參與工作,鍛煉了檢修隊伍,使參加人員對電除塵器安裝、質(zhì)量監(jiān)督、檢修工藝等方面得到了極大地提高,為今后的設備檢修工作積累了大量的實際經(jīng)驗。同時在檢查過程中,對施工單位存在的安全、安裝質(zhì)量等方面的問題及時進行了監(jiān)督整改工作,保證了改造工程的圓滿完成。7號爐電除塵器改造工程從8月26日正式開工,到10月23日機組啟動運行,沒有發(fā)生人員傷害情況。

7號爐電除塵器運行到11月18日,改造電除塵器運行穩(wěn)定,收塵效率對照改造前有了顯著提高。由于電除塵器運行穩(wěn)定,脫硫系統(tǒng)運行需要的循環(huán)灰得到了保證,確保脫硫系統(tǒng)能夠正常穩(wěn)定運行。

在7號爐電除塵器檢修過程中,針對原有設備流化斜槽和流化底倉漏泄頻繁的問題,脫硫專業(yè)派專人對內(nèi)部進行檢查,徹底封堵了原始漏泄點。對流化底倉和4條流化斜槽損壞的流化布進行了全部更換。

20萬脫硫系統(tǒng)使用的真空皮帶脫水機,在以往的運行過程中經(jīng)常發(fā)生皮帶跑偏、真空不合格的情況。利用本年度的檢修工作,對打褶的濾布進行了更換、重新調(diào)整和定位了傳動皮帶和濾布的張緊裝置,更換了損壞閥門和漏泄的沖洗水管道。在真空皮帶脫水機外部加裝了防止濺水的塑料軟簾,使現(xiàn)場文明生產(chǎn)得到了保證。

201*年脫硫專業(yè)對20萬機組2號灰?guī)祉敳康?臺切換閥進行了改型試驗工作。原始切換閥為氣動合金形式,由于切換閥設備在室外不止,不可避免地會受到雨、雪天氣的侵襲,由于切換閥不需要經(jīng)常操作,導致氣動系統(tǒng)發(fā)生缺陷后不能及時被發(fā)現(xiàn),每當發(fā)現(xiàn)設備損壞時,往往已經(jīng)發(fā)展到必須徹底更換的程度,不僅增加了檢修成本和勞動強度,而且對現(xiàn)場安裝生產(chǎn)造成了安全隱患。為此脫硫專業(yè)本次改型工作時選擇了手動陶瓷切換閥,手動閥門形式操作可靠,對設備故障判斷準確,同時切換閥內(nèi)部采用了陶瓷材料增加了設備耐磨性能,避免了設備頻繁磨損增加的工作量。從201*年6月份安裝使用到11月份,設備運行穩(wěn)定,運行操作也沒有發(fā)生故障。

在1號爐檢修過程中發(fā)現(xiàn)吸收塔噴嘴堵塞嚴重,堵塞達到30%。嚴重影響了脫硫效率的提升,增加了漿液循環(huán)泵的用電量,為此在機組檢修中對這些堵塞噴嘴進行了切割處理,對內(nèi)部堵塞物全部疏通。通過疏通工作消除了噴嘴堵塞情況,檢修后試驗噴嘴都達到了使用效果。同時運行專業(yè)制定了吸收塔停運時噴嘴沖洗辦法,保證了今后噴嘴不會再發(fā)生堵塞情況。在1、2號機組檢修期間對6臺漿液循環(huán)泵、4臺石膏排出泵、旋流站系統(tǒng)設備進行了全面檢修,更換葉輪和機械密封14套/臺,更換損壞的漿液管道40段。從根本上保證了20萬脫硫系統(tǒng)的正常運行。

本年度對化學系統(tǒng)設備圓滿地完成了預定的各項檢修項目。在制氫站壓縮空氣管道底溝內(nèi)增加了蒸汽伴熱管道,通過改造工作消除了往年冬季發(fā)生壓縮空氣管道凍結危及制氫系統(tǒng)正常工作的問題。

為保證201*-201*冬季供熱工作中,化學檢修班組在人員少、工作繁重的情況下,對化學熱網(wǎng)系統(tǒng)檢修工作及早動手,將熱網(wǎng)系統(tǒng)各水箱出入口閥門進行徹底檢修工作,更換閥門8套。緊接著在9月份就進行各種泵類的檢修工作,保證了熱網(wǎng)系統(tǒng)的正常投運。

通過201*年的檢修工作,脫硫專業(yè)在設備缺陷治理、漏泄治理等方面取得了一定的成績,但設備存在問題仍然比較突出如20萬機組煙囪腐蝕、20萬機組煙道腐蝕漏泄等項目,還需要大量的資金和人員投入。但是我們相信在公司正確領導下,通過專業(yè)部門的努力工作,今后的工作一定會取得更好的成果。

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