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CICC穿管生產(chǎn)線的工作匯報(bào)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 18:49:05 | 移動(dòng)端:CICC穿管生產(chǎn)線的工作匯報(bào)

CICC穿管生產(chǎn)線的工作匯報(bào)

CICC穿管生產(chǎn)線的工作匯報(bào)

CICC生產(chǎn)線-凌鋒

一、生產(chǎn)過程:

CICC穿管生產(chǎn)線于201*年5月底正式建成,并及時(shí)投入正式運(yùn)行。對(duì)各工序單機(jī)進(jìn)行調(diào)試及完善,同時(shí)試制100米啞纜,201*年7月16日完成了100米啞纜的穿纜和壓方成型。100米啞纜的研制進(jìn)一步驗(yàn)證了生產(chǎn)線的工藝流程主要設(shè)備性能,基本上能滿足生產(chǎn)的需要,也有需要改進(jìn)的地方。7月16日后緊接著生產(chǎn)600米啞纜,8月23日完成導(dǎo)管焊接,8月25日穿纜,啞纜全長(zhǎng)603.40米,穿纜最大抗力為560公斤,8月26日壓方成型,并預(yù)彎收纜,成型尺寸完全符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)尺寸為20.5X20.5(±0.1)成型的最大尺寸為20.56,最小20.50,預(yù)彎最大變形量在0.2范圍內(nèi),600米啞纜的生產(chǎn)過程完全按CICC導(dǎo)體正式產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行的,通過一次全過程燙試,也暴露出我們?cè)谏a(chǎn)準(zhǔn)備中的不足之處,比如說φ9.3鋼絲繩的牽引問題,在這次穿纜中φ9.3鋼絲繩真是盡了九牛二虎之力,才勉強(qiáng)拉過來,輸送機(jī)的橡膠輪不能有效地輸送導(dǎo)管等,給我們下階段生產(chǎn)積累經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),隨后對(duì)上述等問題進(jìn)行改進(jìn),同時(shí)進(jìn)行TF正式導(dǎo)體的前期準(zhǔn)備工作,201*年11月8日第一個(gè)TF導(dǎo)體開始焊接,到11月20日,共焊頭32個(gè),長(zhǎng)度326.05米,這時(shí)發(fā)現(xiàn)管材有嚴(yán)重缺陷,經(jīng)工程指揮部確認(rèn),暫停焊接,對(duì)長(zhǎng)鋼管子進(jìn)行全面檢查,我們覺得這是指揮部的正確決策,事實(shí)長(zhǎng)鋼管材的確存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問題,201*年11月21日,關(guān)于長(zhǎng)鋼管材的質(zhì)量會(huì)議,明確對(duì)長(zhǎng)鋼鋼管的使用規(guī)定,為我們下階段工作制定了明確的目標(biāo):

1、配合沈陽金屬研究所對(duì)長(zhǎng)鋼管材全面復(fù)檢;對(duì)現(xiàn)有管材挑我們經(jīng)全面檢

查認(rèn)為能用的用,有質(zhì)量問題的一律不用;

2、對(duì)長(zhǎng)鋼下批生產(chǎn)的管材要進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,我們按指揮部的意見,對(duì)長(zhǎng)的

管材精挑細(xì)選,于201*年2月28日再次開始第一CICC外導(dǎo)管焊接,3月11日完成600米焊接任務(wù),因?yàn)槭堑谝桓鶎?dǎo)體,焊完后對(duì)穿纜和成型進(jìn)行了較充分的準(zhǔn)備,3月18日下午1時(shí)開始穿纜,次日1:30穿纜結(jié)

束。19日上午9:25開始?jí)悍匠尚停?月20日早6:00全部完成。這是我們生產(chǎn)的第一根600米TF導(dǎo)體,后經(jīng)過多方的全面檢測(cè),完全符合設(shè)計(jì)要求,并受到指揮部的獎(jiǎng)勵(lì)。201*年6月12日下午5時(shí)18分完成了上級(jí)下達(dá)的58根CICC導(dǎo)體的全部任務(wù)。這是我們所EAST研制中的一個(gè)階段性的勝利,也是我們CICC穿纜生產(chǎn)任務(wù)的全部完成。

二、工藝改進(jìn)

經(jīng)過啞纜和第一個(gè)CICC導(dǎo)體的生產(chǎn)后,我們事先制定的生產(chǎn)工藝基本上是合理的。但有些尚需改進(jìn),如導(dǎo)管洗清周期太長(zhǎng),洗滌工作量又大,盡管分班和加班,有時(shí)還跟不上生產(chǎn)需要,特別是一次性合格率不高,后來向張勇、劉松柏討教,我們采用了對(duì)清洗劑加熱升溫,管口添加五潔粉,效果明顯,大大縮短了清洗時(shí)間,一次性合格率有原來的60%左右提高到現(xiàn)期的90%以上,焊接是CICC導(dǎo)體生產(chǎn)的關(guān)鍵工序,焊接合格率的好壞,直接影響生產(chǎn)進(jìn)度,對(duì)316LN不銹鋼管材的焊接開始階段還是不穩(wěn)定,特別是不同爐號(hào)的焊接還是不太順利,后經(jīng)過吳杰峰和姚偉民同志的多次研討和試驗(yàn),針對(duì)環(huán)境的濕度和管內(nèi)的水氣,對(duì)導(dǎo)管進(jìn)行加熱烘烤,改進(jìn)焊接程序等措施,使我們的焊接合格率明顯提高。TF01、TF02的焊接一次合格率為74%,而后階段焊接一次合格率均為98%左右,甚至于連續(xù)4個(gè)600米導(dǎo)體無一個(gè)不合格焊口,這是非常不容易的事情,這里面凝聚著焊接人員和技術(shù)人員的無數(shù)心血和汗水。穿纜的牽引問題,事先是我們考慮最多的問題之一,如何將φ9.3鋼絲繩拉過來,是完成穿纜工作的首要問題,預(yù)先設(shè)想的思路是對(duì)頭的,準(zhǔn)備用尼龍繩做過度牽引,但尼龍繩的彈性高,摩擦系數(shù)大,事實(shí)證明不利于過度牽引,在請(qǐng)教陳思躍等同志后,我們正式確定了過度牽引方案,即先用1.53公斤/cm2的氣壓將φ5的尼龍線送至水場(chǎng)卷揚(yáng)機(jī)房,通過節(jié)頭連接φ1.5的無油鋼絲繩,再拉回穿纜大廳連接φ1.5的包塑鋼絲繩,通過小卷揚(yáng)機(jī)將其鋼絲繩拉至水場(chǎng)連接φ9.3鋼絲繩,再用大廳內(nèi)自制的卷揚(yáng)機(jī)拉回φ9.3鋼絲繩,這些往返程序除φ0.5尼龍線外,其他全部通過機(jī)械完成,大大縮短了過度牽引時(shí)間,也節(jié)省了人力,針對(duì)鋼材的質(zhì)量問題,高總提議,在指揮部和有關(guān)部門的大力支持下,特別是上鋼五廠的技術(shù)人員直接幫助下,我們建成一條長(zhǎng)達(dá)15米鋼管水浸探傷系統(tǒng),這是管材質(zhì)量控制的重要一環(huán),這一工序既科

學(xué)又實(shí)用,在管材復(fù)檢中,長(zhǎng)鋼管材水浸不合格率在20%左右,上鋼的管材水浸復(fù)檢不合格率也有4%,如果這些管材一旦用在導(dǎo)體上,后果是難以想象的。

三、質(zhì)量控制:

EAST裝置的建造系國家大科學(xué)工程,也是我們所的命根子工程,工程的建造質(zhì)量一直是倍受方方面面高度重視的問題,在我們?cè)囘\(yùn)行中,工程指揮部,特別是質(zhì)管辦要求我們按IS0201*的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理生產(chǎn)全過程,201*年底,研制中心全面通過ISO9001質(zhì)量管理論證,使CICC生產(chǎn)線收益非淺,在中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下,生產(chǎn)線制定質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、各工序作業(yè)指導(dǎo)書、安全條例、衛(wèi)生條件等近30多項(xiàng)受控文件,不斷加強(qiáng)質(zhì)量教育,提高大家的質(zhì)量意識(shí),增強(qiáng)大家嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的自覺性。在我們生產(chǎn)線各工序,必須嚴(yán)格做好每天的工作日。認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄表,本生產(chǎn)線共有各種表格16種,對(duì)各工序?qū)w總體質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)有效的記錄,而且在質(zhì)量控制上絕不含糊,比如焊口質(zhì)量,我們態(tài)度是寧愿錯(cuò)殺一百,決不留任何質(zhì)量隱患,在射線探傷中,X光評(píng)片,避免有這樣和那樣的爭(zhēng)議,特別焊口對(duì)接稍有錯(cuò)位,X光片往往會(huì)出現(xiàn)說不清的現(xiàn)象,我們對(duì)焊口的內(nèi)部余高要求也很嚴(yán)格,余高有時(shí)幾乎平于管材本體,給評(píng)片帶來一定的困難,但只要評(píng)片人認(rèn)為有疑異,我們堅(jiān)決割掉垂焊。焊縫超聲波環(huán)形探傷,其項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)可能還是首家使用,對(duì)很多技術(shù)問題還有待研究,如X射線探傷認(rèn)為很好,但超聲波探傷回幅波又超過樣品的80%,是什么樣的缺陷,目前還說不清楚,但是這種現(xiàn)象應(yīng)該說是不正常的,我們也照常鋸掉垂焊,對(duì)表檢外表面的劃傷是否超過0.1深度,有時(shí)我們也有爭(zhēng)議,但只要是表檢者認(rèn)為不合格,我們就堅(jiān)決不用,在質(zhì)量問題上,我們采取的是一票否決制,確保我們使用的產(chǎn)品百分之百的合格,為建造高質(zhì)量的裝置,把好導(dǎo)體質(zhì)量關(guān)。四、

工作總結(jié)

04年6月12日,最后一根CICC導(dǎo)體順利完成,我們圓滿地完成了58根導(dǎo)體生產(chǎn)任務(wù),其中TF導(dǎo)體34根,PF導(dǎo)體24根,同時(shí)還完成冷屏、縱場(chǎng)冷卻管的壓方成型等任務(wù),回顧三年來的風(fēng)風(fēng)雨雨,真是酸甜苦辣具全,有成功的喜悅,也有面臨具多困難的苦惱,我們的成功,離不開上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷,離不開工程指

揮部和各有關(guān)部門的大力支持,我們的成功離不開眾多技術(shù)人員和物質(zhì)部門為我們創(chuàng)造生產(chǎn)條件和優(yōu)越的生產(chǎn)環(huán)境,我在這里真誠地道一聲感謝,感謝你們的關(guān)懷,感謝你們的頂力幫助,我們的成功絕不會(huì)忘記你們的功勞,特別是李保增同志與我們風(fēng)雨同舟三年,也是勞苦功高,同時(shí)在線同志都能以大局為重,吃苦耐勞,加班加點(diǎn),工作不分份內(nèi)份外,齊心協(xié)力,心向一處想,勁往一處使,是我們完成任務(wù)的動(dòng)力,CICC穿管生產(chǎn)線是一個(gè)很好的戰(zhàn)斗集體,大家的努力,大家的汗水,大家一絲不茍的工作作風(fēng),才能取得今天的勝利。特別姚偉民同志一心撲在工作上,焊接上的問題解決不了,他吃飯不香,睡不好覺,這不是形容,而是他真實(shí)的表現(xiàn),我作為現(xiàn)場(chǎng)工作組織者向全線人員真誠表示感謝,并請(qǐng)你們?cè)徫以诠ぷ魃显霈F(xiàn)過態(tài)度的粗暴,當(dāng)然,我們生產(chǎn)線也有一些不足之處,請(qǐng)上級(jí)主管部門多多包涵。

五:后續(xù)工作

目前,穿管任務(wù)已完成,但還有一些后續(xù)工作正在進(jìn)行之中:

1、技術(shù)資料處理,201*年底以前的全部技術(shù),已交研制中心資料室保管,201*年的導(dǎo)體資料也正在匯編整理中,準(zhǔn)備在本月25日前全部上交中心資料室保管,對(duì)于X光片也已整理成冊(cè),待同有關(guān)方面協(xié)商后交相關(guān)方面保存;

2、對(duì)CICC生產(chǎn)線的主要設(shè)備已登記在冊(cè),另有一些自制設(shè)備,價(jià)值少于1000元也已登記清理,下一步準(zhǔn)備同器材有關(guān)部門協(xié)商處理;

3、對(duì)所有設(shè)備,將指定專人代管,有些需上交器材的,準(zhǔn)備在20日前上交;

4、遵照指揮部和研制中心的決定,CICC生產(chǎn)線將承接低溫管道等任務(wù),目前正在準(zhǔn)備階段,生產(chǎn)線決定,經(jīng)中心批準(zhǔn),人員將于本月16日全部解散,將根據(jù)任務(wù)情況,重新組織力量,力爭(zhēng)在18日前開始工作。

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CICC穿管生產(chǎn)線的工作匯報(bào)

CICC生產(chǎn)線-凌鋒

一、生產(chǎn)過程:

CICC穿管生產(chǎn)線于201*年5月底正式建成,并及時(shí)投入正式運(yùn)行。對(duì)各工序單機(jī)進(jìn)行調(diào)試及完善,同時(shí)試制100米啞纜,201*年7月16日完成了100米啞纜的穿纜和壓方成型。100米啞纜的研制進(jìn)一步驗(yàn)證了生產(chǎn)線的工藝流程主要設(shè)備性能,基本上能滿足生產(chǎn)的需要,也有需要改進(jìn)的地方。7月16日后緊接著生產(chǎn)600米啞纜,8月23日完成導(dǎo)管焊接,8月25日穿纜,啞纜全長(zhǎng)603.40米,穿纜最大抗力為560公斤,8月26日壓方成型,并預(yù)彎收纜,成型尺寸完全符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)尺寸為20.5X20.5(±0.1)成型的最大尺寸為20.56,最小20.50,預(yù)彎最大變形量在0.2范圍內(nèi),600米啞纜的生產(chǎn)過程完全按CICC導(dǎo)體正式產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行的,通過一次全過程燙試,也暴露出我們?cè)谏a(chǎn)準(zhǔn)備中的不足之處,比如說φ9.3鋼絲繩的牽引問題,在這次穿纜中φ9.3鋼絲繩真是盡了九牛二虎之力,才勉強(qiáng)拉過來,輸送機(jī)的橡膠輪不能有效地輸送導(dǎo)管等,給我們下階段生產(chǎn)積累經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),隨后對(duì)上述等問題進(jìn)行改進(jìn),同時(shí)進(jìn)行TF正式導(dǎo)體的前期準(zhǔn)備工作,201*年11月8日第一個(gè)TF導(dǎo)體開始焊接,到11月20日,共焊頭32個(gè),長(zhǎng)度326.05米,這時(shí)發(fā)現(xiàn)管材有嚴(yán)重缺陷,經(jīng)工程指揮部確認(rèn),暫停焊接,對(duì)長(zhǎng)鋼管子進(jìn)行全面檢查,我們覺得這是指揮部的正確決策,事實(shí)長(zhǎng)鋼管材的確存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問題,201*年11月21日,關(guān)于長(zhǎng)鋼管材的質(zhì)量會(huì)議,明確對(duì)長(zhǎng)鋼鋼管的使用規(guī)定,為我們下階段工作制定了明確的目標(biāo):

1、配合沈陽金屬研究所對(duì)長(zhǎng)鋼管材全面復(fù)檢;對(duì)現(xiàn)有管材挑我們經(jīng)全面檢

查認(rèn)為能用的用,有質(zhì)量問題的一律不用;

2、對(duì)長(zhǎng)鋼下批生產(chǎn)的管材要進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,我們按指揮部的意見,對(duì)長(zhǎng)的

管材精挑細(xì)選,于201*年2月28日再次開始第一CICC外導(dǎo)管焊接,3月11日完成600米焊接任務(wù),因?yàn)槭堑谝桓鶎?dǎo)體,焊完后對(duì)穿纜和成型進(jìn)行了較充分的準(zhǔn)備,3月18日下午1時(shí)開始穿纜,次日1:30穿纜結(jié)

束。19日上午9:25開始?jí)悍匠尚停?月20日早6:00全部完成。這是我們生產(chǎn)的第一根600米TF導(dǎo)體,后經(jīng)過多方的全面檢測(cè),完全符合設(shè)計(jì)要求,并受到指揮部的獎(jiǎng)勵(lì)。201*年6月12日下午5時(shí)18分完成了上級(jí)下達(dá)的58根CICC導(dǎo)體的全部任務(wù)。這是我們所EAST研制中的一個(gè)階段性的勝利,也是我們CICC穿纜生產(chǎn)任務(wù)的全部完成。

二、工藝改進(jìn)

經(jīng)過啞纜和第一個(gè)CICC導(dǎo)體的生產(chǎn)后,我們事先制定的生產(chǎn)工藝基本上是合理的。但有些尚需改進(jìn),如導(dǎo)管洗清周期太長(zhǎng),洗滌工作量又大,盡管分班和加班,有時(shí)還跟不上生產(chǎn)需要,特別是一次性合格率不高,后來向張勇、劉松柏討教,我們采用了對(duì)清洗劑加熱升溫,管口添加五潔粉,效果明顯,大大縮短了清洗時(shí)間,一次性合格率有原來的60%左右提高到現(xiàn)期的90%以上,焊接是CICC導(dǎo)體生產(chǎn)的關(guān)鍵工序,焊接合格率的好壞,直接影響生產(chǎn)進(jìn)度,對(duì)316LN不銹鋼管材的焊接開始階段還是不穩(wěn)定,特別是不同爐號(hào)的焊接還是不太順利,后經(jīng)過吳杰峰和姚偉民同志的多次研討和試驗(yàn),針對(duì)環(huán)境的濕度和管內(nèi)的水氣,對(duì)導(dǎo)管進(jìn)行加熱烘烤,改進(jìn)焊接程序等措施,使我們的焊接合格率明顯提高。TF01、TF02的焊接一次合格率為74%,而后階段焊接一次合格率均為98%左右,甚至于連續(xù)4個(gè)600米導(dǎo)體無一個(gè)不合格焊口,這是非常不容易的事情,這里面凝聚著焊接人員和技術(shù)人員的無數(shù)心血和汗水。穿纜的牽引問題,事先是我們考慮最多的問題之一,如何將φ9.3鋼絲繩拉過來,是完成穿纜工作的首要問題,預(yù)先設(shè)想的思路是對(duì)頭的,準(zhǔn)備用尼龍繩做過度牽引,但尼龍繩的彈性高,摩擦系數(shù)大,事實(shí)證明不利于過度牽引,在請(qǐng)教陳思躍等同志后,我們正式確定了過度牽引方案,即先用1.53公斤/cm2的氣壓將φ5的尼龍線送至水場(chǎng)卷揚(yáng)機(jī)房,通過節(jié)頭連接φ1.5的無油鋼絲繩,再拉回穿纜大廳連接φ1.5的包塑鋼絲繩,通過小卷揚(yáng)機(jī)將其鋼絲繩拉至水場(chǎng)連接φ9.3鋼絲繩,再用大廳內(nèi)自制的卷揚(yáng)機(jī)拉回φ9.3鋼絲繩,這些往返程序除φ0.5尼龍線外,其他全部通過機(jī)械完成,大大縮短了過度牽引時(shí)間,也節(jié)省了人力,針對(duì)鋼材的質(zhì)量問題,高總提議,在指揮部和有關(guān)部門的大力支持下,特別是上鋼五廠的技術(shù)人員直接幫助下,我們建成一條長(zhǎng)達(dá)15米鋼管水浸探傷系統(tǒng),這是管材質(zhì)量控制的重要一環(huán),這一工序既科

學(xué)又實(shí)用,在管材復(fù)檢中,長(zhǎng)鋼管材水浸不合格率在20%左右,上鋼的管材水浸復(fù)檢不合格率也有4%,如果這些管材一旦用在導(dǎo)體上,后果是難以想象的。

三、質(zhì)量控制:

EAST裝置的建造系國家大科學(xué)工程,也是我們所的命根子工程,工程的建造質(zhì)量一直是倍受方方面面高度重視的問題,在我們?cè)囘\(yùn)行中,工程指揮部,特別是質(zhì)管辦要求我們按IS0201*的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理生產(chǎn)全過程,201*年底,研制中心全面通過ISO9001質(zhì)量管理論證,使CICC生產(chǎn)線收益非淺,在中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下,生產(chǎn)線制定質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、各工序作業(yè)指導(dǎo)書、安全條例、衛(wèi)生條件等近30多項(xiàng)受控文件,不斷加強(qiáng)質(zhì)量教育,提高大家的質(zhì)量意識(shí),增強(qiáng)大家嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的自覺性。在我們生產(chǎn)線各工序,必須嚴(yán)格做好每天的工作日。認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄表,本生產(chǎn)線共有各種表格16種,對(duì)各工序?qū)w總體質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)有效的記錄,而且在質(zhì)量控制上絕不含糊,比如焊口質(zhì)量,我們態(tài)度是寧愿錯(cuò)殺一百,決不留任何質(zhì)量隱患,在射線探傷中,X光評(píng)片,避免有這樣和那樣的爭(zhēng)議,特別焊口對(duì)接稍有錯(cuò)位,X光片往往會(huì)出現(xiàn)說不清的現(xiàn)象,我們對(duì)焊口的內(nèi)部余高要求也很嚴(yán)格,余高有時(shí)幾乎平于管材本體,給評(píng)片帶來一定的困難,但只要評(píng)片人認(rèn)為有疑異,我們堅(jiān)決割掉垂焊。焊縫超聲波環(huán)形探傷,其項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)可能還是首家使用,對(duì)很多技術(shù)問題還有待研究,如X射線探傷認(rèn)為很好,但超聲波探傷回幅波又超過樣品的80%,是什么樣的缺陷,目前還說不清楚,但是這種現(xiàn)象應(yīng)該說是不正常的,我們也照常鋸掉垂焊,對(duì)表檢外表面的劃傷是否超過0.1深度,有時(shí)我們也有爭(zhēng)議,但只要是表檢者認(rèn)為不合格,我們就堅(jiān)決不用,在質(zhì)量問題上,我們采取的是一票否決制,確保我們使用的產(chǎn)品百分之百的合格,為建造高質(zhì)量的裝置,把好導(dǎo)體質(zhì)量關(guān)。四、

工作總結(jié)

04年6月12日,最后一根CICC導(dǎo)體順利完成,我們圓滿地完成了58根導(dǎo)體生產(chǎn)任務(wù),其中TF導(dǎo)體34根,PF導(dǎo)體24根,同時(shí)還完成冷屏、縱場(chǎng)冷卻管的壓方成型等任務(wù),回顧三年來的風(fēng)風(fēng)雨雨,真是酸甜苦辣具全,有成功的喜悅,也有面臨具多困難的苦惱,我們的成功,離不開上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷,離不開工程指

揮部和各有關(guān)部門的大力支持,我們的成功離不開眾多技術(shù)人員和物質(zhì)部門為我們創(chuàng)造生產(chǎn)條件和優(yōu)越的生產(chǎn)環(huán)境,我在這里真誠地道一聲感謝,感謝你們的關(guān)懷,感謝你們的頂力幫助,我們的成功絕不會(huì)忘記你們的功勞,特別是李保增同志與我們風(fēng)雨同舟三年,也是勞苦功高,同時(shí)在線同志都能以大局為重,吃苦耐勞,加班加點(diǎn),工作不分份內(nèi)份外,齊心協(xié)力,心向一處想,勁往一處使,是我們完成任務(wù)的動(dòng)力,CICC穿管生產(chǎn)線是一個(gè)很好的戰(zhàn)斗集體,大家的努力,大家的汗水,大家一絲不茍的工作作風(fēng),才能取得今天的勝利。特別姚偉民同志一心撲在工作上,焊接上的問題解決不了,他吃飯不香,睡不好覺,這不是形容,而是他真實(shí)的表現(xiàn),我作為現(xiàn)場(chǎng)工作組織者向全線人員真誠表示感謝,并請(qǐng)你們?cè)徫以诠ぷ魃显霈F(xiàn)過態(tài)度的粗暴,當(dāng)然,我們生產(chǎn)線也有一些不足之處,請(qǐng)上級(jí)主管部門多多包涵。

五:后續(xù)工作

目前,穿管任務(wù)已完成,但還有一些后續(xù)工作正在進(jìn)行之中:

1、技術(shù)資料處理,201*年底以前的全部技術(shù),已交研制中心資料室保管,201*年的導(dǎo)體資料也正在匯編整理中,準(zhǔn)備在本月25日前全部上交中心資料室保管,對(duì)于X光片也已整理成冊(cè),待同有關(guān)方面協(xié)商后交相關(guān)方面保存;

2、對(duì)CICC生產(chǎn)線的主要設(shè)備已登記在冊(cè),另有一些自制設(shè)備,價(jià)值少于1000元也已登記清理,下一步準(zhǔn)備同器材有關(guān)部門協(xié)商處理;

3、對(duì)所有設(shè)備,將指定專人代管,有些需上交器材的,準(zhǔn)備在20日前上交;

4、遵照指揮部和研制中心的決定,CICC生產(chǎn)線將承接低溫管道等任務(wù),目前正在準(zhǔn)備階段,生產(chǎn)線決定,經(jīng)中心批準(zhǔn),人員將于本月16日全部解散,將根據(jù)任務(wù)情況,重新組織力量,力爭(zhēng)在18日前開始工作。

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