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包鋼煉鋼廠3~LF爐降低電耗及電極消耗實踐

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包鋼煉鋼廠3~LF爐降低電耗及電極消耗實踐

香雪制藥膽囊炎小兒化食口服液清肝利膽口服液盆腔炎麥粒腫新生兒黃疸廣州市根竹藥業(yè)有限公司

包鋼煉鋼廠3#

LF爐降低電耗及電極消耗實踐X鄭穎,喬光,趙鑫

(包鋼(集團(tuán))公司煉鋼廠,內(nèi)蒙古包頭014010)

摘要:包鋼煉鋼廠將降低LF爐電耗和電極消耗作為降低成本的一條途徑。為達(dá)到這一目的,煉鋼廠從抓時序管理、鋼包管理、LF爐操作等方面入手,噸鋼電耗降低了7106kWh,電極消耗降低了012kg。關(guān)鍵詞:LF爐;電耗;電極消耗

中圖分類號:TF769.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1009-5438(201*)04-0028-03

PracticeondecreasingelectricandelectrodeconsumptionofNo.3LFinSteel-makingPlantZHENGYing,QIAOGuang,ZHAOXin

(Steel-makingPlantofBaotouSteel(Group)Corporation,Baotou014010,NeiMonggol,China)

Abstract:Inordertodecreaseproductioncost,Steel-makingPlantofBaogangtakesdecreasingLF

electricityandelectrodeconsumptionasameasure.Toreachtheaim,ithasfocusedonprocessmanagement,

LFmanagementandoperationandsoonresultinginadropof7.06kWhand0.2kgelectrodepertonofsteelrespectively.

Keywords:LF;consumptionofelectricity;consumptionofelectrode目前包鋼煉鋼廠有3座LF爐,處理鋼水量均為80~90t,平均升溫速度為4℃/min[1],分別與

大方坯連鑄機、方圓兼用連鑄機、小方坯連鑄機相匹配。由于現(xiàn)有工藝流程是在老廠基礎(chǔ)上通過技術(shù)改造實現(xiàn)的,一些工藝布置不盡合理,因此,無論是轉(zhuǎn)爐3#

LF爐小方坯連鑄機工藝路線還是轉(zhuǎn)爐1#

LF爐大方坯連鑄機或轉(zhuǎn)爐2#LF爐方

圓兼用連鑄工藝路線,都存在干擾因素多、轉(zhuǎn)爐爐后組織困難、時序匹配不好等諸多問題,使電耗或電極消耗偏高、生產(chǎn)成本偏高。為了進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,煉鋼廠決定向管理要效益,通過不斷加強生產(chǎn)組織、技術(shù)進(jìn)步、時序管理、操作水平等途徑來降低電耗和電極消耗。通過轉(zhuǎn)爐車間的努力,3#

LF爐電耗及電極消耗大幅度降低。1電耗和電極消耗的關(guān)系

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從理論上講,正常操作情況下,電耗高,加熱時間長,電極消耗高。經(jīng)統(tǒng)計,電耗和電極消耗基本成正比關(guān)系,降低電耗就能降低電極消耗。201*年1月至4月和201*年同期3#LF爐電耗和電極消耗見圖1。

2影響電耗和電極消耗因素

電耗和電極消耗主要是由鋼水加熱時間決定

的。而鋼水加熱時間是由鋼種、時序、鋼水就位溫度第30卷第4期201*年8月

包鋼科技

Science&TechnologyofBaotouSteel(Group)CorporationVol.30,No.4August,201*

X收稿日期:201*206209

作者簡介:鄭穎(1965-),男,內(nèi)蒙古呼和浩特市人,高級工程師,現(xiàn)從事轉(zhuǎn)爐煉鋼及3#LF爐工藝技術(shù)工作。及離位溫度、LF爐操作、造渣劑加入情況、鋼包溫降、埋弧狀況[2]

等因素決定。201*年1月至4月轉(zhuǎn)爐車間3#

LF爐噸鋼電耗平均高達(dá)4417kWh,噸鋼電極消耗高達(dá)017kg。

圖1噸鋼電耗和電極消耗211時序

從時序上講,小方坯連鑄機連澆時3#LF爐時

序除與按計劃出完鋼的時間有關(guān)外,還體現(xiàn)在從轉(zhuǎn)爐出完鋼到3#

LF爐就位的間隔,即運轉(zhuǎn)時間的長

短。從201*年1月至4月統(tǒng)計看,這段時間波動較大,最長可達(dá)60min,最短為8min,平均25min。運轉(zhuǎn)時間長,鋼水溫降大,加熱時間長,電耗和電極消耗就大。

212鋼水就位溫度及離位溫度

(1)鋼水就位溫度低,加熱時間長,不僅造成電

耗和電極消耗增大,而且造成時序不協(xié)調(diào)。從201*年1月至4月看,有的爐次鋼水就位溫度最大相差90℃,而且就位溫度偏低的爐次時常出現(xiàn)。這其中有一部分是由于運轉(zhuǎn)時間長,另一部分則是因為轉(zhuǎn)爐出鋼溫度低等原因所致。

(2)合理控制鋼水過熱度,在保證順利澆鑄情況下盡量降低鋼水上臺溫度,可以縮短LF爐加熱時

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間,從而降低電耗和電極消耗。213LF爐操作及造渣劑加入

LF爐操作及造渣劑加入量也對電耗和電極消

耗影響較大。精確命中成分及溫度、盡量減少測溫取樣次數(shù)、掌握好造渣劑加入時機及加入量、減少反復(fù)配成分或提溫操作可以降低電耗和電極消耗。同時,穩(wěn)定操作、做好埋弧造渣、嚴(yán)防斷電極也可以降低電耗和電極消耗。214鋼包保溫性能

鋼包保溫性能對電耗和電極消耗影響也較大。

經(jīng)統(tǒng)計,201*年1月至4月,鋼包溫降平均達(dá)到115℃/min。鋼包溫降大,LF爐加熱時間長,電耗和電極消耗增大。3措施

311強化時序工作

201*年1月至4月,通過制訂合理的工藝制度、強化調(diào)度管理及技術(shù)人員跟蹤管理、建立并完善嚴(yán)格合理的考核制度,不僅保證了按計劃出鋼,而且實現(xiàn)了從轉(zhuǎn)爐出完鋼到3#LF爐就位運轉(zhuǎn)時間降低到

平均15min,比201*年同期縮短了10min。312提高就位溫度,降低離位溫度提高并穩(wěn)定鋼水在3#LF爐就位溫度,并盡可

能降低離位溫度,以縮短加熱時間。

轉(zhuǎn)爐車間通過提高操作水平,適當(dāng)提高并穩(wěn)定

轉(zhuǎn)爐出鋼溫度及罐內(nèi)溫度,為提高并穩(wěn)定鋼水在3#LF爐就位溫度創(chuàng)造了良好條件。經(jīng)統(tǒng)計,201*年1月至4月3#

LF爐就位溫度比201*年同期平均提高

了11℃,各鋼種就位溫度非常低的比例平均降低約12%。另外,通過加強管理,201*年1月至4月各鋼種平均過熱度比201*年同期降低約3℃。313提高操作水平

LF爐操作工操作水平也直接影響電耗和電極消耗。通過加強對3#LF爐操作工操作技能的培

訓(xùn),極大地提高了操作工的操作水平。無論在成分及溫度控制方面、還是造渣操作方面均比以前有了很大提高,從而縮短了LF爐的加熱時間。根據(jù)統(tǒng)計,201*年1月至4月各鋼種平均加熱時間與201*年同期相比,由原來的20min縮短至16min。314減少鋼包在周轉(zhuǎn)中散熱

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(1)為減少鋼包在周轉(zhuǎn)中散熱,轉(zhuǎn)爐車間減少了周轉(zhuǎn)罐投入個數(shù),加快了鋼包周轉(zhuǎn)。即由原來投入轉(zhuǎn)爐3#

LF爐小方坯連鑄機工藝路線的6個鋼包減少到目前的4個到5個。

(2)通過改進(jìn)鋼包保溫層保溫性能降低了鋼包

過程溫降。經(jīng)統(tǒng)計,201*年1月至4月,從轉(zhuǎn)爐出完鋼至3#

LF爐鋼包就位鋼水溫降值平均達(dá)112℃/min。與201*年同期相比,降低了013℃/min。這主要是改進(jìn)了鋼包保溫層的保溫材料,加強了保溫效果。

92第4期包鋼煉鋼廠3#LF爐降低電耗及電極消耗實踐4經(jīng)濟(jì)效益4113#

LF爐的經(jīng)濟(jì)效益

201*年1月至4月,3#LF爐共產(chǎn)鋼19698212t。

降低電耗產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為:

7106kWh/t×196982.2t×0.345元/kWh=479790元

降低電極消耗產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為:

012kg/t×196982.2t×16000元/t×01001=630343元二項合計為:

479790+630343=1110133(元)

4123座LF爐產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益估算

上述計算僅是201*年1月至4月鐵水不足時3#

LF爐降低電耗和電極消耗產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。煉鋼廠按正常生產(chǎn)時產(chǎn)鋼400萬t計算,假設(shè)1#LF爐和2#

LF爐降低電耗和電極消耗數(shù)值與3#LF爐相

同,則產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為:7106×4000000×0.345+0.2×0.001×4000000×16000=22542800(元)5結(jié)束語

降低LF爐電耗和電極消耗能夠產(chǎn)生可觀的經(jīng)

濟(jì)效益。201*年1月至4月,轉(zhuǎn)爐車間克服鐵水資源不足等困難,將3#

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LF爐噸鋼電耗減少至37164

kWh以下,噸鋼電極消耗減少至015kg以下,產(chǎn)生了111萬元的效益。今后,將繼續(xù)在以上幾個方面加強管理和技術(shù)創(chuàng)新,力爭將電耗和電極消耗逐步降低,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。參考文獻(xiàn)

[1]吳鏗,梁志剛1包鋼LF精煉過程脫硫工業(yè)實驗研究[J]1鋼鐵,201*,36(8):16-181

[2]唐萍,文光華1LF埋弧精煉渣的研究[J]1鋼鐵,201*,39(1):24-261(上接第10頁)

分選設(shè)備、脫介回收設(shè)備性能可靠,可適合我廠處理難選煤多的生產(chǎn)狀況。在具體實施中要控制好分選粒度上限,我廠入選上限以控制在50mm為宜,并要注重解決不脫泥分選介耗高的問題。214副產(chǎn)品開發(fā)工作

今后幾年洗煤生產(chǎn)可望達(dá)到年處理原煤150萬t,

按精煤產(chǎn)率50%計算,副產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)到每年75萬t,要做好副產(chǎn)品開發(fā)銷售工作。副產(chǎn)品銷售開發(fā)工作搞不好,產(chǎn)品賣不出去,洗煤生產(chǎn)將無法進(jìn)行。21411尾煤廠內(nèi)機械回收

按尾煤產(chǎn)率8%計算,增產(chǎn)后每年將產(chǎn)生12萬t

尾煤產(chǎn)品,而尾煤池的容量只有8萬t,生產(chǎn)將無法正常進(jìn)行。在尾煤機械回收方面,我國普遍采用的方法是壓濾機回收,它是惟一徹底回收尾煤的設(shè)備,可視為產(chǎn)品100%回收。但是壓濾產(chǎn)品在國內(nèi)還沒有直接裝倉的。幾經(jīng)考查論證,我廠實施尾煤機械回收的總體方案是高頻篩+壓濾機聯(lián)合回收,目前該項目正在實施中。

21412矸石的開發(fā)利用

矸石產(chǎn)品占到產(chǎn)率的30%,年產(chǎn)量將達(dá)45萬t。矸石較好利用的辦法是制磚和發(fā)電。201*年國家將全面禁止生產(chǎn)實心粘土磚,這為矸石制磚提供了一個機遇。201*年底全國煤礦有煤矸石、煤泥等低熱值電廠120座,總裝機容量184萬kW,年發(fā)電87億kWh。并且國家對煤矸石煤泥制磚、發(fā)電等給予了包括減免稅收的一系列優(yōu)惠政策。我們要充分用好國家優(yōu)惠政策,并利用包鋼自備熱電廠的優(yōu)勢,搞好矸石、粉煤灰制磚和矸石發(fā)電工作。3結(jié)束語

通過技術(shù)發(fā)展和工藝設(shè)備改造,使包鋼洗煤生

產(chǎn)系統(tǒng)由一個五六十年代的老廠改造為現(xiàn)代化的洗煤廠。技術(shù)進(jìn)步是無止境的,選煤生產(chǎn)應(yīng)緊跟國內(nèi)

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外最先進(jìn)的選煤技術(shù),結(jié)合自身狀況,明確技術(shù)主攻方向,加大技改力度,以適應(yīng)包鋼發(fā)展的總體要求。參考文獻(xiàn)

[1]梁金剛1煤用齒輥式破碎機的現(xiàn)狀及新發(fā)展[J]1選煤技術(shù),201*,3(21):41-431

[2]郝鳳印,李文林1選煤手冊[M]1北京:煤炭工業(yè)出版社,19931

[3]張春林,李輝,趙樹彥1大型、高效、簡化重介質(zhì)選煤技術(shù)[J]1煤炭加工與綜合利用,201*,1(3):6-81

03包鋼科技第30卷

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擴(kuò)展閱讀:包鋼生產(chǎn)實習(xí)之煉鐵廠 煉鋼廠 軌梁廠 薄板連鑄廠具體報告

包鋼生產(chǎn)實習(xí)報告

目錄引言...2

1煉鐵廠生產(chǎn)實習(xí)報告...31.1煉鐵廠生產(chǎn)工藝...31.2主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模...31.3主要設(shè)備工作原理...41.4設(shè)備維修管理...42煉鋼廠生產(chǎn)實習(xí)報告...52.1煉鋼廠生產(chǎn)工藝...52.2主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模...52.3主要設(shè)備工作原理...53軌梁廠生產(chǎn)實習(xí)報告...63.1軌梁廠生產(chǎn)工藝...3.2主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模...73.3主要設(shè)備工作原理...83.4設(shè)備維修管理...84薄板連鑄連軋廠生產(chǎn)實習(xí)報告...94.1薄板胚連鑄連軋生產(chǎn)工藝...104.2主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模...114.3主要設(shè)備工作原理...124.4設(shè)備的維修和管理...13實習(xí)總結(jié)...15參考文獻(xiàn):.16

引言一、實習(xí)目的:生產(chǎn)實習(xí)是我們機械專業(yè)知識結(jié)構(gòu)中不可或缺的一部份。通過這次對煉鐵廠、煉鋼廠、薄板連鑄連軋廠、軌梁廠的生產(chǎn)實習(xí),在工人師傅和老師的講解,下以及自己在各個崗位的實踐下,我對各個車間生產(chǎn)的主要設(shè)備和工藝流程,運輸聯(lián)系、工廠布置,有了一個比較全面的認(rèn)識。通過理論和實踐的相結(jié)合更深入的學(xué)到了許多專業(yè)知識,同時也學(xué)到了一些安全技術(shù)知識。這些實際知識對我學(xué)習(xí)后面的課程乃至以后的工作都是十分必要的基礎(chǔ)。這也是我們走向崗位的一次演

練。

二、實習(xí)時間:201*年8月23日至9月3日三、實習(xí)地點:包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司四、實習(xí)部門:煉鐵廠、煉鋼廠、薄板連鑄連軋廠、軌梁廠五、包鋼概況:包鋼是我國重要的鋼鐵工業(yè)基地和全國最大的稀土生產(chǎn)、科研基地,是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)企業(yè),是自治區(qū)首家銷售收入超過400億元的企業(yè)。1954年建廠,1998年改制為公司制企業(yè)。公司總部位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市河西工業(yè)區(qū),中心廠區(qū)占地面積37.5平方公里。201*年年末從業(yè)人員為49378人。擁有“包鋼股份”和“包鋼稀土”兩個上市公司。201*年,包鋼銷售收入達(dá)378.71億元;鋼產(chǎn)量達(dá)到1006.77萬噸,同比增加22.87萬噸,增長2.32%;上繳稅金達(dá)到37.17億元,為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。201*年以來,包鋼積極采取措施應(yīng)對金融危機的挑戰(zhàn),保持了發(fā)展

基本面的向好,鋼產(chǎn)量首次突破了1000萬噸。包鋼具有得天獨厚的資源優(yōu)勢。白云鄂博礦是舉世矚目的鐵、稀土等多元素共生礦,是西北地區(qū)儲量最大的鐵礦,稀土儲量居世界第一位,鈮儲量居世界第二位,包頭也因白云鄂博礦而被譽為“世界

稀土之都”

包鋼已經(jīng)進(jìn)入我國千萬噸級鋼鐵企業(yè)行列。擁有具備國際國內(nèi)先進(jìn)水平的冷軋和熱軋薄板及寬厚板、無縫鋼管、重軌及大型材、線棒生產(chǎn)線,是我國主要鋼軌生產(chǎn)基地之一、品種規(guī)格較為齊全的無縫鋼

管生產(chǎn)基地之一、西北地區(qū)最大的板材生產(chǎn)基地。

1煉鐵廠生產(chǎn)實習(xí)報告1.1煉鐵廠生產(chǎn)工藝

四號高爐介紹

我們來到煉鐵廠的四號高爐,其實我早已經(jīng)聽說過四號高爐的歷史了,因為包鋼的四號高爐很有名氣。包鋼煉鐵廠現(xiàn)共有五座高爐出鐵,總?cè)莘e為9880立方米,現(xiàn)在六號高爐正在籌建。我們參觀的是四號高爐。它的總?cè)莘e為2200立方米,是1995年11月投產(chǎn)的。1959年1月15日,周恩來總理親自來包鋼為一號高爐提前出鐵剪了彩。

高爐的冶煉全部采用電腦程控自動化皮帶上料,技術(shù)人員只在監(jiān)控室內(nèi)按一下電鈕,檢查一下電腦上的數(shù)據(jù)就可完成高爐冶煉的全過程。爐體高大、爐火正紅,潔凈的偌大個爐臺上只有幾個人巡視。四號高爐采用四座外燃式熱風(fēng)爐皮帶上料,爐頂引進(jìn)了盧森堡無釧布料器,爐前是環(huán)形出鐵口,爐內(nèi)采用美國霍尼韋爾公司計算機控制系統(tǒng),通過觸摸式控制臺使高爐冶鐵實現(xiàn)全部自動化操作。從鐵礦石到鐵水的整個生產(chǎn)流程是在高爐里完成的,高爐冶煉的基本過程

就是鐵氧化物的還原過程。

每個出鐵口均有兩條獨立的配車線路,并且在停放線上有擺動流嘴,出一次鐵可以放幾個鐵水罐,提高了生產(chǎn)效率。我們看到有標(biāo)著

編號的300噸魚雷罐車將高爐中的鐵水運往煉鋼車間。

四號高爐生產(chǎn)流程

高爐煉鐵生產(chǎn)是冶金(鋼鐵)工業(yè)最主要的環(huán)節(jié)。高爐冶煉是把鐵礦石還原成生鐵的連續(xù)生產(chǎn)過程。鐵礦石、焦炭和熔劑等固體原料按規(guī)定配料比由爐頂裝料裝置分批送入高爐,并使?fàn)t喉料面保持一定的高度。焦炭和礦石在爐內(nèi)形成交替分層結(jié)構(gòu)。礦石料在下降過程中逐步被還原、熔化成鐵和渣,聚集在爐缸中,定期從鐵口、渣口放出。

高爐冶煉目的是將礦石中的鐵元素提取出來,生產(chǎn)出來的主要產(chǎn)

品為鐵水。付產(chǎn)品有:水渣、礦渣棉和高爐煤氣等。高爐冶煉主要工藝設(shè)備有高爐、高爐熱風(fēng)爐、鐵水罐車。常用到的自動化設(shè)備有PLC、組態(tài)軟件、變頻器、工控機、工業(yè)以太網(wǎng)交

換機等等。

煉鐵廠生產(chǎn)工藝

1.2主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模

1#高爐2200M31201*年4,737.8516.60%140國內(nèi)一般5

生鐵

2#高爐1800M31201*年2,655.4316.62%92國內(nèi)一般8

生鐵

3#高爐2200M311994年5,982.2216.62%140國內(nèi)一般5

生鐵

4#高爐2200M311995年30,932.8115.10%140國內(nèi)先進(jìn)5

生鐵

5#高爐1500M31201*年51,068.8159.12%92國內(nèi)先進(jìn)10

生鐵

6#高爐2500M31在建----150國內(nèi)先進(jìn)10生鐵

1.3主要設(shè)備工作原理

高爐冶煉用的原料主要由鐵礦石、燃料(焦炭)和熔劑(石灰石)三部分組成。通常,冶煉1噸生鐵需要1.5-2.0噸鐵礦石,0.4-0.6噸焦炭,0.2-0.4噸熔劑,總計需要2-3噸原料。為了保證高爐生產(chǎn)的連續(xù)性,要求有足夠數(shù)量的原料供應(yīng)。因此,無論是生鐵廠家還是鋼

廠采購原料的工作是尤其重要。

1.4設(shè)備維修管理

煉鐵高爐設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢修,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)可以有效的減少各類故障、事故的發(fā)生,提高檢修效率,減少人力物力耗損,保持高爐高效穩(wěn)定地運行.本鐵高爐設(shè)備維護(hù)檢修執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)之實踐進(jìn)行探索.

2煉鋼廠生產(chǎn)實習(xí)報告2.1煉鋼廠生產(chǎn)工藝

包鋼集團(tuán)通過多年的技術(shù)改造及技術(shù)創(chuàng)新,擁有一大批處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的煉鋼方面的核心技術(shù),如鎂基鐵水脫硫扒渣技術(shù)、轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)、擋渣出鋼技術(shù)、五孔大流量氧槍冶煉技術(shù)、轉(zhuǎn)爐冶煉頂?shù)讖?fù)吹技術(shù)、鋼水喂絲處理技術(shù)、中間包連續(xù)測溫技術(shù)、二冷動態(tài)控制技術(shù)、結(jié)晶器電磁攪拌技術(shù)、結(jié)晶器液位自動控制技術(shù)(Co60、CS137)、全程無氧化保護(hù)澆注技術(shù)、連鑄坯熱送熱裝技術(shù)、中間包干式料應(yīng)用技術(shù)、大方坯管式結(jié)晶器、連鑄大方坯生產(chǎn)鋼軌鋼技術(shù)、轉(zhuǎn)爐高效化冶煉技術(shù)、連鑄小方坯生產(chǎn)低碳低硅鋼工藝技術(shù)、12孔

底槍轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)、轉(zhuǎn)爐自動煉鋼技術(shù)。我們到煉鋼廠參觀,進(jìn)了廠房后我們登上樓梯便看見了兩個大型轉(zhuǎn)爐,包鋼現(xiàn)有兩臺210噸轉(zhuǎn)爐,210轉(zhuǎn)爐煉鋼工程是國家“九五”重點建設(shè)項目,是包鋼薄板坯連鑄連軋項目的配套工程,它承擔(dān)著為包鋼新建薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線提供優(yōu)質(zhì)鋼水的任務(wù)。據(jù)介紹,該工程所采用的轉(zhuǎn)爐設(shè)備是1994年首鋼為建設(shè)山東齊魯鋼鐵公司而引進(jìn)的美國設(shè)備,因山東項目取消而轉(zhuǎn)讓于包鋼。轉(zhuǎn)爐煉鋼是在轉(zhuǎn)爐里進(jìn)行。轉(zhuǎn)爐的外形就像個梨,內(nèi)壁有耐火磚,爐側(cè)有許多小孔(風(fēng)口),壓縮空氣從這些小孔里吹爐內(nèi),又叫做側(cè)吹轉(zhuǎn)爐。開始時,轉(zhuǎn)爐處于水平,向內(nèi)注入1300攝氏度的液態(tài)生鐵,并加入一定量的生石灰,然后鼓入空氣并轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)爐使它直立起來。這時液態(tài)生鐵表面劇烈的反應(yīng),使鐵、硅、錳氧化(FeO,SiO2,MnO,)生成爐渣,利用熔化的鋼鐵和爐渣的對流作用,使反應(yīng)遍及整個爐內(nèi)。幾分鐘后,當(dāng)鋼液中只剩下少量的硅與錳時,碳開始氧化,生成一氧化碳(放熱)使鋼液劇烈沸騰。爐口由于溢出的一氧化炭的燃燒而出現(xiàn)巨大的火焰。最后,磷也發(fā)生氧化并進(jìn)一步生成磷酸亞鐵。磷酸亞鐵再跟生石灰反應(yīng)生成穩(wěn)定的磷酸鈣和硫化鈣,一起成為爐渣。當(dāng)磷與硫逐漸減少,火焰退落,爐口出現(xiàn)四氧化三鐵的褐色蒸汽時,表明鋼已煉成。這時應(yīng)立即停止鼓風(fēng),并把轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)到水平位置,把鋼水傾至鋼水包里,再加脫氧劑進(jìn)行脫氧。整個過程只需15分鐘左右。如果氧氣是從爐底吹

入,那就是底吹轉(zhuǎn)爐;氧氣從頂部吹入,就是頂吹轉(zhuǎn)爐。

2.2主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模設(shè)備名稱號設(shè)備規(guī)格型號數(shù)量(臺)投產(chǎn)時間賬面原值(萬元)賬面成新度設(shè)計能力(萬噸/年)先進(jìn)性可安全運行(年)主

要產(chǎn)品

6#、7#轉(zhuǎn)爐100T2在建----200國內(nèi)先進(jìn)10鋼1#平爐80T11994年4,272.9824.00%80國內(nèi)一般5鋼2#平爐80T11994年4,272.9824.00%80國內(nèi)一般5鋼3#平爐80T11994年4,272.9824.00%80國內(nèi)一般5鋼4#平爐80T11994年20,732.4412.40%80國內(nèi)一般5鋼5#平爐80T11997年6,242.3330.04%80國內(nèi)一般7鋼方坯連鑄機410×319弧形鑄機11997年31224.5115.02%68

國際水平6連鑄坯

圓坯連鑄機Φ350弧形鑄機11997年31175.4715.02%52國

際水平6連鑄坯

扁坯連鑄機435×125弧形鑄機1201*年4000.0040.05%70

國際水平11連鑄坯

小方坯連鑄機1502弧形鑄機1201*年4502.1023.01%70

國際水平11連鑄坯

圖1.1(鐵水罐)圖1.2(轉(zhuǎn)爐)

2.3主要設(shè)備工作原理

(1)轉(zhuǎn)爐主體設(shè)備。主要包括轉(zhuǎn)爐爐體、傾動機構(gòu)、爐前輔助

設(shè)備、爐下出鋼、倒渣設(shè)備等。

(2)供氧供氣設(shè)備。包括氧氣站、氧槍、氧槍升降機構(gòu):底部

供氣元件等。

(3)原料供應(yīng)系統(tǒng)。包括鐵水供應(yīng)系統(tǒng)及散狀料供應(yīng)系統(tǒng)。散狀料供應(yīng)系統(tǒng)由低位料倉、高位料倉、稱量漏斗、匯總漏斗等組成。

(4)煙氣凈化回收系統(tǒng)。本系統(tǒng)為濕法未燃法煙氣凈化回收系統(tǒng),主要由煙罩、汽化冷卻煙道、重力除塵器、洗滌塔、文式管、脫

水器、煤氣柜等組成

(5)轉(zhuǎn)爐爐體可以3600旋轉(zhuǎn),可以出鋼、倒渣、測溫、取樣等

工藝操作。2.4設(shè)備維修管理

BG型無鐘爐頂布料器是包鋼煉鐵廠專利產(chǎn)品,該產(chǎn)品在包鋼的高爐已推廣使用,具有耐熱性能好,氮氣消耗量少,溜槽傾角精度高,運動誤差小等特點,產(chǎn)品達(dá)到世界先進(jìn)水平。富氧噴煤技術(shù)通過多年的攻關(guān),噴煤比、入爐焦比達(dá)到了國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。新型冷卻壁和冷卻技術(shù)應(yīng)用后,通過制定相應(yīng)冷卻制度,提高了操作水平,使高爐壽命大大提高。采用多環(huán)布料技術(shù),擴(kuò)大了礦批,產(chǎn)量穩(wěn)步提高,煤氣利用改善,兩條煤氣流穩(wěn)定,冷卻壁破損明顯減少。該技術(shù)在包鋼的高爐已推廣應(yīng)用,均達(dá)到了增產(chǎn)、降低焦比及延長高爐壽命的目的。高爐煤氣干法除塵技術(shù)應(yīng)用后,可以節(jié)約水資源、減少環(huán)境污染和動力消耗,同

時降低了維修難度

3軌梁廠生產(chǎn)實習(xí)報告3.1軌梁廠生產(chǎn)工藝

軌梁廠是全國三大鋼軌生產(chǎn)基地之一?缮a(chǎn)鐵路用各種鋼軌、起重機鋼軌、軌枕、工槽鋼、方鋼產(chǎn)品系列,以及310乙字鋼等20多個品種、100多個規(guī)格。具備60萬噸/年的鋼軌生產(chǎn)能力。萬能軋機高速鋼軌生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力為90萬噸,可生產(chǎn)43-75Kg/m系列鋼軌,AT50、AT60道岔軌以及QU70-QU120吊車軌、H150-H450H型鋼、L型鋼、310乙字鋼、角鋼、工字鋼和槽鋼

等型鋼產(chǎn)品。

3.2主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模

43kg/m;50kg/m;

鐵路用鋼60kg/m;75kg/m軌

UIC54;UIC60;300km/hHighSpeedRail

起重機鋼

QU80;QU100;QU120

道岔軌AT50;AT60鋼枕H10;M10

大型工字

25#~63#

大型槽鋼

28#~40#

乙字鋼

310Z-ShapedSteel

氣瓶用鋼

200×200

電極扁鋼65×180球扁鋼

24a~27b

U71Mn;900A;U76NbRE;U

75VU71Mn

U71Mn;U76NbRE;U75VQ235Q235;Q345;20

Q235;Q345;20;09CuPTiR

E

09V;Q345GNHL;B450Nb

RE

34Mn2V;37MnQ195~Q235Q3140×140~200×200×

等邊角鋼

14~24不等邊角鋼

160×100~200×125×

Q345;SS400

12~18

Q235

熱軋L

型鋼

窄翼緣H

型鋼

中翼緣H

型鋼

寬翼緣H

型鋼

H型鋼樁

L300×100~L400×120

Q345

125×125~250×250

Q235;Q345150×100~400×300

Q345250×125~450×200

SS400;SS490200×200~300×300

Q345

3.2(主要產(chǎn)品100米380時速鋼軌)

3.3主要設(shè)備工作原理

950開坯機采用ADD-32全數(shù)字12相整流控制器進(jìn)行系統(tǒng)集成,完成了包鋼大型廠1150mm開坯機主傳動電機的數(shù)字化改造.在控制器內(nèi)部設(shè)計平衡調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)對上、下輥電動機軋制力矩進(jìn)行均衡控制,解決了軋件輸出板形不好及上、下輥電流偏差過大的問題.整機改造

完成后,系統(tǒng)可靠性和性能指標(biāo)有大幅度提高。

1150萬能板坯初軋機是本軋廠的主要生產(chǎn)設(shè)備,而水平軋輥是該軋機的主要生產(chǎn)部件,水平輥設(shè)計能力較強,但在軋鋼過程中受到高溫、重載、大沖擊負(fù)荷等惡劣條件的影響,斷輥事故時有發(fā)生。

3.4設(shè)備維修管理

軌梁廠1150初軋機采用的是滑塊式萬向接軸。這件接軸允許軸中心線與軋輥中心線之間有較大的傾角,并能傳遞較大的扭矩。軋機萬向接軸虎克波鍵小滑塊材質(zhì)采用zqa194制成。2虎克鐵鏈小沿塊的使用情況虎克波鍵小滑決安裝在萬向接軸軸頭(軋輥側(cè))虎口處,

與軋輥扁頭為成轉(zhuǎn)動副,負(fù)責(zé)傳遞軋制過程中產(chǎn)生的扭矩。虎克鉸鏈小滑決部位的潤滑,采用的是風(fēng)動干油站供油,)工注油的方式?痬交接班時間對小滑塊加油,一般每天加油三次,間隔跳。由于小滑塊在運轉(zhuǎn)受力過程中潤滑油膜極易被破壞,小滑塊的內(nèi)部儲油又少,不可能形成連續(xù)的油膜,如等到交接班時再對小滑塊進(jìn)行加油,這時滑塊的溫度已經(jīng)升高出現(xiàn)粘著、膠合等現(xiàn)象.使加入的干油脂變稀,更不易形成潤滑油膜,小滑塊繼續(xù)處于無油潤滑狀態(tài),導(dǎo)致磨損加速,使用壽命降低。3虎克校鏈小滑塊的磨損原因分析由于萬向接輸在傳遞扭矩時,小滑塊與又失、肩頭都有間隙,在對稱力的作用下,造成間隙的不均勻,外側(cè)受力面緊密貼合而非受力面與內(nèi)側(cè)呈現(xiàn)最大間隙,部份潤滑油膜從此甩出,而負(fù)荷較大的外例呈現(xiàn)缺油。特別在軋件咬人時,軋輥打滑和噴火速度快等現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,小滑塊瞬間承受巨大的振動和交變載荷,致使摩擦面油膜被破壞,小滑塊油槽內(nèi)潤滑油被甩出,造成整個餃鍵系統(tǒng)缺油,小滑塊局部發(fā)生干摩擦。又因為小滑塊與扁頭、又失之間的潤滑油不能得到及時的補充,摩擦面上難以形成連續(xù)的油膜。再加之開式的萬向接軸軸頭結(jié)構(gòu),軋制時的氣體及氧化鐵皮和粉塵勢必會進(jìn)人滑動摩擦面,尤其是在軋輥端大量的軋輥冷卻水的沖刷和高溫的影響,使?jié)櫥挠湍るy以形成。正是在以上各種原因的影響下,使得各相對滑動摩擦面的溫度上升很快。當(dāng)此溫度達(dá)到第一臨界溫度70c時(一般鋼與zqa19-4滑動摩擦副時的溫度),即可使摩擦別表面吸附油股失向、軟化,摩擦系數(shù)增大,磨損量加劇。愈是外端磨損量越大,從而造成貿(mào)報國擦面間的真實接觸向回轉(zhuǎn)中心吊近,而小滑塊上單位壓力沖就越高,即戶v(發(fā)熱特性系數(shù))值就更大.導(dǎo)致摩擦面溫度又要升高。一旦累積溫度達(dá)到120~15oc的第二臨界溫度時.表面油膜就會徹底破裂,發(fā)生摩擦面間的高點接觸.引起不同程度的膠合。降低了小滑塊的使用壽命,加大了小滑塊的消耗。由上述分析可知,小滑塊的使用壽命太低的主要原因是:小滑塊的潤滑條件不能得到很好的保證。因此要提高小沿塊使用壽命.必須保證小滑塊的潤滑條件,克服粘著、膠合等現(xiàn)象,減少磨損,控制間隙。4實施過程為了解決小滑塊的潤滑問題,制定了幾條措施:一是加強管理,要求現(xiàn)場打油嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,確保小沿塊油槽內(nèi)最大限度的儲油;二是在小滑塊溫度超過50℃時,增加打油次數(shù)(必要時采取用水強制冷卻),使溫度恢復(fù)正常;三是試制一個密封的油包,內(nèi)存潤滑油脂,使油脂易于補充;四是采用滑塊銀嵌固體自潤滑材料,從潤滑機理上

進(jìn)行改進(jìn)。。

4薄板連鑄連軋廠生產(chǎn)實習(xí)報告4.1薄板胚連鑄連軋生產(chǎn)工藝

薄板坯連鑄連軋高效化生產(chǎn)工藝技術(shù)是包鋼結(jié)合生產(chǎn)實際和設(shè)備條件進(jìn)行的一次工藝技術(shù)管理的集成創(chuàng)新活動。通過對世界CSP工藝技術(shù)的引進(jìn)、吸收、消化、完善,包鋼成功開發(fā)出自己的高效生產(chǎn)技術(shù)。這一技術(shù)不但使包鋼CSP生產(chǎn)線的連鑄機和軋機作業(yè)率、連澆爐數(shù)、漏鋼率、勞動生產(chǎn)率、實際產(chǎn)量和成材率等方面均達(dá)到國際領(lǐng)先水平,實現(xiàn)了第一代連鑄連軋設(shè)備生產(chǎn)能力達(dá)到或超過第二代

薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線的目標(biāo)。包鋼的鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前已形成一、二煉鋼兩大體系,板、管、軌、線四條精品線的生產(chǎn)格局,我們參觀的是這其中的一條精品生產(chǎn)線包鋼熱軋薄板生產(chǎn)線。薄板坯鑄連軋廠是我國第一套采用當(dāng)今世界鋼鐵制造前沿技術(shù)建設(shè)的CSP生產(chǎn)線。是由鐵水預(yù)處理、210噸大型轉(zhuǎn)爐、爐外精煉薄板坯連鑄連軋等先進(jìn)工藝構(gòu)成的自動化生產(chǎn)線。CSP生產(chǎn)線年設(shè)計生產(chǎn)能力為198萬噸,現(xiàn)已達(dá)到290萬噸。熱軋薄板的先進(jìn)之處是因為它的連鑄連軋機一氣呵成,免去了在運輸過程中熱能的消耗。整條生產(chǎn)線于201*年底開始試生產(chǎn),201*年底達(dá)產(chǎn),創(chuàng)造了世界同類生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)速度第一的紀(jì)錄。201*年3月成為德國西馬克公司CSP技術(shù)在亞洲第一家、世界第二家培訓(xùn)基地。包鋼薄板廠利用自主研發(fā)技術(shù),多次對從德國引進(jìn)的熱軋薄板生產(chǎn)線實施高技術(shù)含量的改造,這條生產(chǎn)線已經(jīng)成為世界同類機組的產(chǎn)量之冠。我們這次參觀的是板材精品線,這條精品線,為我國西北地區(qū)最大的薄板生產(chǎn)基地。201*年底引進(jìn)并建成具有世界一流技術(shù)水平的薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線,可生產(chǎn)寬度在980mm1560mm、厚度在1.2mm20mm范圍內(nèi)各種規(guī)格的管線鋼、結(jié)構(gòu)鋼、硅鋼和冷軋用鋼等產(chǎn)品。創(chuàng)造了連澆爐數(shù)、月產(chǎn)量和日產(chǎn)量三項世界第一,成為德國西馬克公司在亞洲第一家、世界第二家CSP技術(shù)培訓(xùn)基地。201*年,包鋼建成140萬噸冷軋生產(chǎn)線,其中罩式爐和平整機組能力為80萬噸,鍍鋅板能力為41萬噸,冷硬卷能力為20萬噸,可為家電、輕工、建筑和汽車等行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)冷軋板。

4.2主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模

為我國西北地區(qū)最大的薄板生產(chǎn)基地。201*年底引進(jìn)并建成具有世界一流技術(shù)水平的薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線,可生產(chǎn)寬度在980mm1560mm、厚度在1.2mm20mm范圍內(nèi)各種規(guī)格的管線鋼、結(jié)構(gòu)鋼、硅鋼和冷軋用鋼等產(chǎn)品。創(chuàng)造了連澆爐數(shù)、月產(chǎn)量和日產(chǎn)量三項世界第一,成為德國西馬克公司在亞洲第一家、世界第二家CSP技術(shù)培訓(xùn)基地。201*年,包鋼建成140萬噸冷軋生產(chǎn)線,其中罩式爐和平整機組能力為80萬噸,鍍鋅板能力為41萬噸,冷硬卷能力為20萬噸,可為家電、輕工、建筑和汽車等行業(yè)

提供優(yōu)質(zhì)冷軋板。

1.2~8×

軋用鋼

980~1560

板管

1.2~20×

熱軋板廠線用鋼

980~1560

板熱

1.2~12×

軋結(jié)構(gòu)

980~1560

用板

M520

SPHC;SPHD;Q345C;SM490;SX42;X52;X56;X60;X65SPCC;SPCD;SPCE冷軋板廠集

1.2~10×

裝箱用

980~1560

板汽

1.2~12.7×

車大梁

980~1560

用板

1.2~20×

力容器

980~1560

用板

1.2~12×

候用鋼980~1560

0.25~3×

軋商品

960~1540

板卷

0.25~2.5×

鍍鋅卷960~1540

0.25~1.5×

涂板*960~1540

SPAH;SM400;SS400

BG510L

HP245;HP295;HP34509CuPTiRE;09CuPCrNiCQ;DQ;DDQ;HSLACQ;DQ;FH;HSS

CQ;DQ;HSS

圖4.2(冷軋成品)

4.3主要設(shè)備工作原理

連鑄機:傳感器輸出電壓信號經(jīng)4芯接線盒輸出,通過集流環(huán)信號傳輸器轉(zhuǎn)換送至稱重儀表(或重量變送器)內(nèi)前置放大器放大。該放大器必須具有自動校零去皮,低漂移,低失調(diào)等功能,信號經(jīng)前置放大后,送入A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換,其精度要高,抗干擾能力強,線路結(jié)構(gòu)簡單,放大系統(tǒng)和電阻值可調(diào),以確保單秤稱量準(zhǔn)確。同時,傳感器信號通過稱量儀表轉(zhuǎn)換成4~20mA的電流信號送至計算機系統(tǒng),自動完成系統(tǒng)稱重過程和數(shù)據(jù)采集監(jiān)控。稱量儀表具有累積相加功能進(jìn)行單包鋼

水重量顯示和澆鑄拉速數(shù)據(jù)控制功能。

高壓水除鱗:鋼坯在軋制前需加熱至紅熱狀態(tài),通常其表面附著有一層氧化皮。為了提高鋼坯軋制后的表面質(zhì)量,必須除掉這些氧化皮,其工藝過程稱為除鱗。除鱗過程采用高壓水噴射,水壓高達(dá)

25MPa,因此一般水閥不能適用。

1、地下卷取機:該地下卷取機主要的結(jié)構(gòu)特點組合式C形框架,具備AJC跳動控制裝置及連續(xù)位置控制控裝置,具有卷取板厚幅度

大,噪音小,鋼卷塔形小等特點。2、剖分剪:此剖分剪剪切鋼板厚度為5~50mm。主要設(shè)備由機架、移動裝置、剪切裝置、剪切導(dǎo)向、豎直調(diào)整裝置等設(shè)備組成。它是采用滾切式,弧形上剪刃緩慢沿蓋直線下剪刃,滾動實現(xiàn)對鋼板的

剪切。包鋼剖分剪采用了SMS技術(shù)。3、雙邊剪:此雙邊剪剪切鋼板厚:5~50mm,板寬

1300~4900mm。此設(shè)備主要由機架、移動裝置、剪切裝置、剪切導(dǎo)向、碎邊剪、主傳動、壓緊裝置等設(shè)備組成。它是三軸三偏心式的結(jié)

構(gòu)。

4.4設(shè)備的維修和管理

連鑄機設(shè)備殘舊運轉(zhuǎn)不正常會嚴(yán)重影響生產(chǎn),用創(chuàng)新思維指導(dǎo)連鑄機的以檢定修,確保連鑄機的正常連續(xù)運轉(zhuǎn),以保證企業(yè)的效益。

為了扭轉(zhuǎn)煉鋼廠連鑄機設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常影響生產(chǎn)的局面,經(jīng)過實踐調(diào)研,發(fā)現(xiàn)了問題的癥結(jié)所在:(1)設(shè)備維護(hù)沒有正確的指導(dǎo)思想,設(shè)備沒壞死則不維修;(2)點檢工作不力,沒發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患;(3)無設(shè)備安全防護(hù)意識:設(shè)備易被鋼水燒壞或撞壞碰壞;(4)備用的零部件不管質(zhì)量好壞隨意拿來使用,導(dǎo)致設(shè)備使用壽命短;(5)沒有設(shè)備改造意識,設(shè)備重復(fù)故障多;(6)設(shè)備維修不規(guī)范,隨意性強,導(dǎo)致修復(fù)的備件運到現(xiàn)場后不能使用,延長了現(xiàn)場的維修時間

和增加了現(xiàn)場的維修工作量等等。

針對以上各種原因,我們決定用創(chuàng)新思維來指導(dǎo)連鑄機的以檢定修,確保連鑄機正常連續(xù)運轉(zhuǎn),確保連鑄機穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。

實習(xí)總結(jié)

實習(xí)是我們機械專業(yè)學(xué)習(xí)的一個重要環(huán)節(jié),是將課堂上學(xué)到的理論知識與實際相結(jié)合的一個很好的機會,對強化我們所學(xué)到的知識和檢測所學(xué)知識的掌握程度有很好的幫助。我們學(xué)到了許多課本上沒有的知識,學(xué)到了許多經(jīng)驗,在實習(xí)中很遺憾我不能做一些具體實踐操作,但是觀察了機床的零件生產(chǎn)過程,使許多自己從書本上學(xué)的知識鮮活了起來,明白了本專業(yè)在一些技術(shù)制造方面的具體應(yīng)用。

在實習(xí)中我們參觀了包鋼煉鐵,煉鋼,薄板,軌梁生產(chǎn)車間,在此期間,我們極大了開闊了我們的視野;在實習(xí)的過程中我們不斷記錄與自己專業(yè)有關(guān)的知識,然后再將這些知識與理論知識相聯(lián)系從而能夠更好地將理論與實際相結(jié)合進(jìn)一步深化我們對于理論知識的了解,同時也激起了我們對于學(xué)習(xí)知識的興趣-希望在以后的學(xué)習(xí)過程

中能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識更好的應(yīng)用于實際創(chuàng)造出更多的東西。實際操作能力是機械專業(yè)的一重大問題,我們工作以后,有過硬的理論知識,同時又有很強的技術(shù)能力,這才會讓我們的工作得心應(yīng)手,才能讓我們更好的立足于社會,貢獻(xiàn)社會。這幾天的實習(xí)期間,讓我們更加深刻的了解和掌握了機械制造工藝學(xué)中的“械加工工藝性”、“加工工藝流程”,“零件的加工工序及熱處理”等問題,同時也對各機床的加工性能,加工精度,工作臺及主軸的運動情況有了進(jìn)一步

的認(rèn)識。

我堅持認(rèn)為大學(xué)生就應(yīng)該在假期的時候應(yīng)該出來實習(xí)一下,這樣對我們以后在社會上成長有很大的好處,通過這次實習(xí)我知道生活的艱辛和工作的樂趣,在機械加工這一方面我還有很多不了解的地方,還需要學(xué)習(xí)。在今后是生活和學(xué)習(xí)中我會更加努力。這樣的學(xué)習(xí)使我的腦海中對機械有一個大體的輪廓,讓一個個零件的加工都在我的眼前運作.突然感覺古人的那句紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行頗有道理.我相信有了這些實踐的感性認(rèn)識,我們以后必能更有針對性地學(xué)習(xí)理論知識.在此,我感謝工廠的友情合作,感謝工廠師傅們的精心的教

導(dǎo).為了明天,我會更加努力地奮斗!

參考文獻(xiàn):

1.《內(nèi)蒙古科技大學(xué)生產(chǎn)實習(xí)大綱》

2.包頭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司(網(wǎng)站):

3.上海寶鋼貿(mào)易有限公司(網(wǎng)站):

4.《軋鋼機械》第三版,鄒家祥主編,冶金工業(yè)出版社5.《煉鐵機械》第二版,嚴(yán)允進(jìn)主編,冶金工業(yè)出版6.《煉鋼機械》第二版,羅振才主編,冶金工業(yè)出版

7、百度文庫

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