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201*年2號機(jī)組精品檢修安全總結(jié)

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201*年2號機(jī)組精品檢修安全總結(jié)

201*年2號機(jī)組精品檢修安全總結(jié)

在本次安全監(jiān)督管理上,安監(jiān)部按照“緊盯現(xiàn)場、從嚴(yán)考核”的工作思路,以防止高處墜落為監(jiān)督重點,以強(qiáng)化高風(fēng)險作業(yè)的安全監(jiān)督為切入點,使現(xiàn)場的安全管理做到可控在控,全局掌握。在從嚴(yán)考核上,現(xiàn)場監(jiān)督檢查共考核違章32起,總計考核13700元;在獎勵激勵上,共開展安全嘉獎兩期獎勵外委隊伍12400元;在安全培訓(xùn)上,共計培訓(xùn)260多人;在規(guī)范管理上,嚴(yán)格按照《機(jī)組檢修安全管理規(guī)定》進(jìn)行對標(biāo)管理。通過緊張有序的現(xiàn)場監(jiān)督管理,實現(xiàn)了機(jī)組精品檢修的安全目標(biāo)。

在本次檢修中,為強(qiáng)化現(xiàn)場的安全監(jiān)督,分廠還抽調(diào)維護(hù)部的四名人員組成了臨時的安全監(jiān)督班。針對這一有利條件,安監(jiān)部采取“點對點”監(jiān)督和“點對面”監(jiān)督相結(jié)合的方式,專職安監(jiān)人員劃分監(jiān)督區(qū)進(jìn)行“點對面”監(jiān)督,監(jiān)督班人員對高危作業(yè)進(jìn)行“點對點”監(jiān)督,使現(xiàn)場監(jiān)督做到了分區(qū)管理、突出重點、責(zé)任明確,有效防止了安全監(jiān)督的流于形式。

為使安全監(jiān)督實現(xiàn)全方位、無漏洞,安監(jiān)部重點加強(qiáng)了晚間值班人員的現(xiàn)場檢查監(jiān)督,要求不少于三次,通過晚間的違章考核,有效規(guī)范了晚間加班人員的安全行為。為加強(qiáng)安全監(jiān)督的質(zhì)量,安監(jiān)部還每日召開總結(jié)會,總結(jié)一天的現(xiàn)場監(jiān)督情況及違章情況,做違章趨勢分析,有重點的布置第二天的工作,使現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理做到清楚有數(shù),可控在控。在外委隊伍培訓(xùn)上,安監(jiān)人員不僅每天早上參加檢修公司的班前會,培訓(xùn)安全知識,講解事故案例,重點介紹前一天的違章情況,做到警示與教育并重;還積極參加檢修公司周四的安全學(xué)習(xí),針對一周的現(xiàn)場安全情況進(jìn)行重點培訓(xùn)教育,并分別組織檢修公司的正式工和外協(xié)工進(jìn)行了安全座談會,使教育、溝通、監(jiān)督、考核、獎勵貫穿于2號機(jī)組精品檢修的全過程。

在本次檢修中,安全方面也有不足的地方。(1)由于2號機(jī)組檢修緊接1號機(jī)組檢修,根據(jù)入廠培訓(xùn)有效期三個月的規(guī)定,本著以人為本的考慮,安監(jiān)部只是要求未參加過1號機(jī)組檢修的人員進(jìn)行入廠培訓(xùn),但工作負(fù)責(zé)人必須重新培訓(xùn)并辦理申請手續(xù)。但實際執(zhí)行中部門未培訓(xùn)過的人也冒充參加過1號機(jī)組培訓(xùn),尤其是檢修公司所有人員未到分廠辦理培訓(xùn)手續(xù)及工作負(fù)責(zé)人申請手續(xù)就直接開工,直到分廠安監(jiān)部和塔電公司安監(jiān)部交涉要求明確安全培訓(xùn)責(zé)任后才在機(jī)組停運第二天進(jìn)行了培訓(xùn),在今后的管理中應(yīng)吸取教訓(xùn),一次機(jī)組檢修的安全培訓(xùn)和負(fù)責(zé)人培訓(xùn)只限于本次檢修,下臺機(jī)組檢修必須全部重新培訓(xùn)。(2)對機(jī)組停運前的現(xiàn)場風(fēng)險考慮不足。未考慮到機(jī)組停運前可能有檢修人員進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行一些準(zhǔn)備工作,晚間對現(xiàn)場的安全監(jiān)督處于缺位,盲目以為檢修人員須到分廠安監(jiān)部辦理手續(xù)后才能開工,疏忽了其直接通過甲方后開工的可能性,暴露了主動性不夠,未提前詢問檢修公司人員的培訓(xùn)開工情況。(3)對起重設(shè)備的監(jiān)督檢查不夠。由于起重設(shè)備的維保是其他項目部負(fù)責(zé),同時起重設(shè)備在高處,在下邊能檢查到的方面只是外觀,關(guān)鍵部位的檢查不僅需要爬鋼梁上去,也需要一定的專業(yè)知識。目前只能是舉一反一,要求維保人員統(tǒng)一在電動葫蘆的鋼絲繩固定端增加一個卡子,安監(jiān)人員監(jiān)督檢查。(4)2號機(jī)組修前發(fā)生了吊運爐膛架子時鋼絲繩脫落的情況,當(dāng)時一次吊運了46塊(據(jù)說還是檢修公司戴紅帽子的人要求),而通常安監(jiān)人員要求是不超過20塊,可以說如果當(dāng)時安監(jiān)人員知道現(xiàn)場有工作,去檢查一趟提出要求或許就可以避免,不知道是一個方面的原因,但也暴露了我們的主動性不夠。

總結(jié)2號機(jī)組的檢修,在安全上借鑒了1號機(jī)組安全監(jiān)督的成功經(jīng)驗,在機(jī)組檢修期間現(xiàn)場的監(jiān)督上比較到位,但在培訓(xùn)、修前監(jiān)督、特種設(shè)備監(jiān)督上暴露了不足,我們將吸取教訓(xùn),確保做好今后機(jī)組檢修的安全監(jiān)督工作。

塔山分廠安監(jiān)部

201*.11.

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大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司設(shè)備部2號機(jī)組A級檢修技術(shù)總結(jié)

一、機(jī)組簡介

汽輪機(jī)型號N330-17.75-540/540限責(zé)任公司

鍋爐型號HG-1020/18.58-YM23制造廠家哈爾濱鍋爐廠

發(fā)電機(jī)型號QFSN3302限責(zé)任公司制造廠家北重汽輪電機(jī)有330201*200額定容量(MW)額定電壓(KV)額定電流(A)額定容量(MW)330額定蒸發(fā)量(t/h)1020制造廠家北京重型電機(jī)有33017.75540額定容量(MW)進(jìn)汽壓力(MPa)進(jìn)汽溫度(℃)二、A級檢修概況(一)停用日數(shù)

計劃:201*年12月01日至201*年01月23日進(jìn)行第1次大修。

共計55日;

實際:201*年12月01日至201*年01月19日竣工。

共計50日。

(二)檢修項目完成情況

專業(yè)汽機(jī)實際數(shù)鍋爐計劃數(shù)851875315122241

內(nèi)容計劃數(shù)合計標(biāo)準(zhǔn)項目非標(biāo)項目技改項目增加項目減少項目8153226612/4//0/備注

實際數(shù)計劃數(shù)電氣實際數(shù)計劃數(shù)熱工實際數(shù)計劃數(shù)綜合實際數(shù)計劃數(shù)繼保實際數(shù)19875675614014063639292151744744112112444488882311111515121233121111117711122200/1300(三)質(zhì)量驗收情況

H點專業(yè)內(nèi)容合計合格不合格合計合格不合格計劃數(shù)497汽機(jī)實際數(shù)497計劃數(shù)285鍋爐實際數(shù)285計劃數(shù)800電氣實際數(shù)843計劃數(shù)216熱工實際數(shù)216計劃數(shù)125綜合實際數(shù)103計劃數(shù)繼保實際數(shù)888805135130881038800124513121513002161250018614218614201*43216001099109918618600285800003713710010921092497285006903716903710049706906900通知單W點不符合項備注(四)技術(shù)監(jiān)督完成情況

名稱計劃熱工監(jiān)督電氣監(jiān)督化學(xué)監(jiān)督電測儀表監(jiān)督9106142

金屬監(jiān)督77壓力容器監(jiān)督9

實際81051410779(七)鍋爐檢修前后主要技術(shù)指標(biāo)

序號12345技術(shù)指標(biāo)1號爐鍋爐熱效率排煙溫度1A空預(yù)器漏風(fēng)率1B空預(yù)器漏風(fēng)率磨煤機(jī)最大出力單位%℃%%T/H修前92.781476.367.1940/30(C)修后93.10125.674.755.4245(八)汽輪機(jī)檢修前后主要技術(shù)指標(biāo)

序號12345678

3

技術(shù)指標(biāo)額定參數(shù)下最大出力各主軸承(或軸)振動值1號軸承(或軸)2號軸承(或軸)3號軸承(或軸)4號軸承(或軸)5號軸承(或軸)6號軸承(或軸)7號軸承(或軸)8號軸承(或軸)汽耗率熱耗率循環(huán)水入口溫度排汽壓力(絕對壓力)排汽溫度與循環(huán)水出口溫度差單位MWumumumumumumumumumKg/kwhKj/kwh℃KPa℃⊥214511022241110173修前--3753503733301111272.7877861.429.511.321670⊙⊥2765702740327787修后--2462653819992812.7867834.806.61.512.5230⊙真空嚴(yán)密性(在80%負(fù)荷以上測定)Pa/min

(九)發(fā)電機(jī)檢修前后主要技術(shù)指標(biāo)

序號1234技術(shù)指標(biāo)額定參數(shù)下最大出力熱氫溫度(最高)冷氫溫度(最高)漏氫量單位MW℃℃(m/d)3修前3304555424050修后34541-524012(十)電除塵檢修前后主要技術(shù)指標(biāo)

序號123456技術(shù)指標(biāo)電除塵器出口粉塵濃度阻力損失本體漏風(fēng)率效率同極間距電場投入率單位mg/NmPa%%mm%3修前1502803.699.6737094修后322602.5799.86385100(十一)檢修工作評語

本次2號機(jī)組大修準(zhǔn)備工作非常充分,在做好各項檢修計劃、備品備件計劃及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書準(zhǔn)備工作的同時,對重要設(shè)備的改造項目進(jìn)行了全程跟蹤,修前制訂相應(yīng)的檢修進(jìn)度、技術(shù)方案,嚴(yán)格按照計劃工期準(zhǔn)時完工。標(biāo)準(zhǔn)項目、非標(biāo)項目在檢修中嚴(yán)格執(zhí)行既定的檢修計劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書,合理地安排工期,對檢修的設(shè)備進(jìn)行全方位嚴(yán)格監(jiān)督和驗收,并做好現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),比預(yù)定工期提前5天報竣工,安全、優(yōu)質(zhì)、高效、文明地完成了本次2號機(jī)組大修任務(wù)。

(十二)機(jī)組修前存在的主要問題

汽機(jī)專業(yè):

4

1、#4瓦溫度高;2、機(jī)械超速試驗不合格;3、#6、7高加端差較設(shè)計值偏高;4、凝汽器無膠球沖洗裝。鍋爐專業(yè)

1、空預(yù)器換熱能力不足;

2、制粉系統(tǒng)多處發(fā)生漏粉,需進(jìn)行防磨處理;3、鍋爐整體安裝焊接質(zhì)量不高,存在嚴(yán)重隱患。電氣專業(yè)

1、發(fā)電機(jī)漏氫率超標(biāo);

2、6KV電源進(jìn)線開關(guān)觸頭溫度高。綜合專業(yè)

1、一期水處理#1、#2反滲透膜殼滲漏;2、吸收塔集冷煙道多處泄漏;3、#1、#2熟化罐結(jié)垢嚴(yán)重;4、電除塵效率低;

5、撈渣機(jī)鏈條、刮板磨損嚴(yán)重;6、水平煙道侵蝕較重,需整改。熱控專業(yè)

1、主輔機(jī)存在單點保護(hù),存在較大隱患。2、鍋爐汽包水位測量方式不合理。繼保專業(yè)

5

1、400V油泵及部分輔助設(shè)備二次回路設(shè)計不合理。2、保護(hù)屏電纜屏蔽接地不規(guī)范,三、簡要文字總結(jié)

(一)、施工組織與安全情況

公司召開大修動員會前組織進(jìn)行了專項的安全培訓(xùn)和危險點因素控制點的學(xué)習(xí)。大修開始后,每天利用班前會對作業(yè)項目進(jìn)行危險點分析及安全和技術(shù)交底,布安全措施。

本次檢修中,各專業(yè)嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)圖組織施工,并在檢修中認(rèn)真執(zhí)行了《安全措施票》,所有檢修使用的電動工具全部通過了檢驗;高空作業(yè)人員均執(zhí)行《安規(guī)》扎安全帶;檢修現(xiàn)場使用的臨時腳手架全部經(jīng)過驗收,并懸掛“驗收合格”標(biāo)識牌;施工現(xiàn)場要求6S管理,現(xiàn)場所用工器具嚴(yán)格按照規(guī)定擺放,排列有序,檢修垃圾堆放到指定地點,沒有發(fā)生亂扔亂倒現(xiàn)象,做到了文明檢修。截止本次檢修結(jié)束,未發(fā)生人身傷亡和設(shè)備損壞事故。

(二)、檢修文件包或工序卡或作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)用情況

本次檢修重大項目都編制了檢修作業(yè)指導(dǎo)書。檢修作業(yè)指導(dǎo)書包含了檢修方案、安全技術(shù)措施、開工會簽單、異動申請、異動竣工、圖紙、工作票、工作任務(wù)、工器具和材料表、檢修總結(jié)等內(nèi)容,真正起到了對檢修工作的指導(dǎo)監(jiān)督作用,加強(qiáng)了檢修工作的全過程管理,提高了檢修工作的總體質(zhì)量。

(三)檢修中消除的設(shè)備重大缺陷及采取的主要措施1、汽機(jī)專業(yè):1)汽輪機(jī)大修:

6

解體發(fā)現(xiàn)#1、#2、#3軸承箱揚度已嚴(yán)重偏離設(shè)計值,且#1、#2、#3、#4瓦油擋中心左右值嚴(yán)重偏差。通過調(diào)整臺板頂絲重新調(diào)整各軸承箱揚度,左右調(diào)整各軸承箱,使各油擋中心左右值相符,各軸承箱揚度與相應(yīng)軸頸揚度相符;#1-#6油擋間隙均超標(biāo),為防止油擋積炭#1-#4油擋更換為氣密式油擋,#5、6號油擋更換新油擋;復(fù)查軸系中心,各對輪中心偏差較大:高壓轉(zhuǎn)子比中壓轉(zhuǎn)子高0.77mm,中壓轉(zhuǎn)子比低壓轉(zhuǎn)子低0.45mm,低壓轉(zhuǎn)子比發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子高0.40mm,通過調(diào)整各對輪中心和對輪晃度都在0.02mm之內(nèi);密封瓦徑向間隙超設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)較大,更換新密封瓦;高壓外缸拆防提升裝卡死,銷子變形,調(diào)整至合格范圍內(nèi);測量高、中壓缸徑向汽封間隙后,與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)對比,發(fā)現(xiàn)部分已偏離設(shè)計值,重新按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整汽封間隙合格。

2)給水泵:2A、2B給水泵端蓋密封墊老化,導(dǎo)致漏水、漏汽嚴(yán)重,更換密封墊;2B前泵泵體前后水室沖刷貫通,進(jìn)行補(bǔ)焊處理;2A給水泵與耦合器中心偏差較大,重新找正合格。

3)循環(huán)水泵:2A、2B循泵葉輪、軸套、密封環(huán)汽蝕嚴(yán)重,進(jìn)行修補(bǔ)更換。

4)解體危機(jī)遮斷油門滑閥卡澀,經(jīng)精心處理后動作靈活、無卡澀。5)#6、#7高壓加熱器水室隔板脫落,固定螺栓沖刷嚴(yán)重,更換#6、#7號高加隔板及固定螺栓。

6)凝汽器水室有8根鈦管脹口穿孔,將其封堵。2、鍋爐專業(yè):

1)爐內(nèi)受熱面防磨檢查發(fā)現(xiàn)并處理以下問題:

7

水冷壁:爐膛第四層吹灰器后墻從左數(shù)第1個吹灰器位向右數(shù)第2、3、4、5、6、7根水冷壁管有2mm深度的吹損;水冷壁折焰角上斜坡左數(shù)第1根、18、25根前拉稀管處有吹損減薄現(xiàn)象。過熱器:低過一層前側(cè)蛇形彎左數(shù)第64、65、66、68排向前數(shù)第1根上彎頭處硬傷,深約1mm;低過三層后排吊掛管處左數(shù)第31、32、47、56、89、90排向下數(shù)第1根磨損,低過管磨損深度分別約1mm、2mm、2mm、2mm、2mm、4mm。省煤器:省煤器一層后排吊掛管左數(shù)第20根與吹灰器磨損,吊掛管磨損深約1mm;低過三層后排省煤器吊掛管左數(shù)第32根與吹灰器磨損,吊掛管磨損深約10mm;省煤器一、二層前后包墻處導(dǎo)流板大部分脫落,從根本上解決了受熱面焊口大量不合格的安全隱患。

2)2B空預(yù)器標(biāo)準(zhǔn)項目檢修過程中,對支承軸承解體發(fā)現(xiàn)支承軸承滾珠及滑道有大量坑點,對其進(jìn)行更換并重新調(diào)整水平度。

6)省煤器出口至空預(yù)器入口煙道非金屬膨脹節(jié)破損嚴(yán)重,且該處煙道支撐磨損嚴(yán)重,更換膨脹節(jié),并對煙道支撐加裝防磨護(hù)板。

8)磨煤機(jī)檢修:檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)內(nèi)錐體外壁有磨損,為防止造成不可修復(fù)的損壞,已進(jìn)行防磨處理;2號爐磨煤機(jī)出口可調(diào)鎖孔指示尺壞,已進(jìn)行修復(fù);5臺磨煤機(jī)內(nèi)椎體都存在不同程度磨損,已進(jìn)行防磨。

3、電氣專業(yè):

1)對發(fā)電機(jī)內(nèi)端蓋檢查工作中,發(fā)現(xiàn)勵側(cè)上下內(nèi)端蓋及汽側(cè)上下內(nèi)端蓋缺少6個聯(lián)接螺栓,并且內(nèi)端蓋螺栓很多鎖片未鎖定,端部螺栓有松動現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)大端蓋4個人孔門邊緣有很明顯的磨痕,易導(dǎo)致漏氫,及時進(jìn)行處理。

8

2)在2A凝結(jié)泵電機(jī)做直流耐壓工作中,當(dāng)直流耐壓升到9000V時對鐵芯放電,用5000V搖表絕緣搖不住。為此對線圈打高壓使線圈短路點暴露,及時對引線進(jìn)行焊接和絕緣處理。

3)在磨煤機(jī)電機(jī)解體檢查過程后,發(fā)現(xiàn)電機(jī)引線之間無固定并且引線與電機(jī)定子固定筋直接接觸,易引起引線松動,絕緣下降,導(dǎo)致引線放炮、放電現(xiàn)象,為此對引線用熱縮管進(jìn)行熱縮,并且用絳泊繩固定,消除了設(shè)備隱患。

4)在2A送風(fēng)機(jī)電機(jī)解體檢查過程中,發(fā)現(xiàn)A相絕緣破裂對電機(jī)外殼放電痕跡,銅線芯斷2/5,此電機(jī)啟動運行過程中,極易導(dǎo)致引線放炮、放電現(xiàn)象。對此進(jìn)行更換電機(jī)引線,并用熱縮管進(jìn)行熱縮,增加絕緣強(qiáng)度,避免了影響機(jī)組安全運行中發(fā)生重大缺陷。

5)在二號機(jī)組封閉母線查漏工作中,發(fā)現(xiàn)所有盤式絕緣子處漏氣量大,經(jīng)過更換密封墊及緊固盤式絕緣子處壓緊螺栓,使用密封膠重新進(jìn)行封堵后,封閉母線壓力維持時間正常。3、

熱工專業(yè):

1)加裝汽機(jī)軸向位移3測點,實現(xiàn)軸向位移大跳機(jī)保護(hù)三取二配。2)發(fā)現(xiàn)2號機(jī)組氫氣純度分析儀取樣管路取樣點位錯誤,且氫氣純度分析儀樣氣外排,造成機(jī)組漏氫量大問題,重新進(jìn)行整改達(dá)到安全運行要求。

3)對發(fā)電機(jī)定子冷卻水保護(hù)流量孔板進(jìn)行改造,定子冷卻水流量保護(hù)跳機(jī)實現(xiàn)單獨取樣,避免當(dāng)任一開關(guān)管路、閥門發(fā)生故障或誤操作時,均會造成三個開并同時動作,發(fā)電機(jī)誤跳閘隱患。

9

4)改造脫硫CEMS出入口溫度元件、吸收塔入口溫度元件,更換防腐防磨溫度套管,解決溫度元件保護(hù)套管為普通套管,不能防腐防磨,容易造成元件損壞問題。

5)對燃燒器擺角進(jìn)行改造,解決燃燒器擺角四角合用一個IP,且不穩(wěn)定,四角開度不一致,容易燒偏,影響爐膛安全及溫度調(diào)節(jié)缺陷。4、

綜合專業(yè):

1)對吸收塔內(nèi)的襯膠層進(jìn)行了全面檢查,將脫落的襯膠進(jìn)行了修補(bǔ);對磨損嚴(yán)重的噴嘴、噴淋管進(jìn)行了更換。

2)清理#1、#2熟化罐、漿液罐、回水箱、廢水箱、中和箱、#1、#2濾布沖洗水箱、吸收塔區(qū)地坑、副產(chǎn)品區(qū)地坑。

3)撈渣機(jī)檢修:撈渣機(jī)鏈條磨損量超出可控范圍,刮板耐磨條全部損壞,對其進(jìn)行更換;漲緊導(dǎo)輪軸承偏離正常角度,更換漲緊導(dǎo)輪;清理渣倉吸水板、吸水管;更換尾部導(dǎo)輪,關(guān)斷門油站高壓軟管;渣倉頂部加裝踢腳板,消除不安全因素。

4)輸灰系統(tǒng):一、二電場進(jìn)料閥5個內(nèi)漏,對除灰存在重大隱患,進(jìn)行了維修;#2、#3灰?guī)觳即龎m器多數(shù)損壞,進(jìn)行更換;將除灰系統(tǒng)四電場倉泵拆除,安裝新倉泵,將1、2電場的原除灰管道截斷,安裝一條新管線,通至灰?guī)臁?/p>

5)2號機(jī)電除塵改造成電袋復(fù)合除塵器,出口煙塵排放濃度為30mg,達(dá)到國家環(huán)保要求。6、繼保專業(yè):

1)發(fā)變組變送器屏、公用變送器屏所有變送器共用一路電源供電,

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各變送器的電源均為并接,且沒有經(jīng)過保險。存在一個變送器出現(xiàn)電源短路時,所有電源掉電的隱患,將影響到機(jī)組的穩(wěn)定運行。針對以上問題,及時在各變送器電源回路前加裝帶保險的端子,排除相互影響的隱患。

2)給水泵、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)由兩根6千伏電纜供電,每根電纜上都套有一個零序CT,零序CT的二次接線為串聯(lián)方式,當(dāng)其中一根電纜發(fā)生單相接地時,流入保護(hù)裝的電流將為實際故障電流的一半,達(dá)不到保護(hù)整定定值,零序保護(hù)會拒動,存在發(fā)生保護(hù)越級跳閘的嚴(yán)重后果。已將零序CT的二次接線改為并聯(lián)方式。

3)220千伏系統(tǒng)安全穩(wěn)定裝動作后按預(yù)定策略切掉魯北廠2號發(fā)電機(jī),現(xiàn)切機(jī)方式為直接接入發(fā)電機(jī)并網(wǎng)開關(guān)跳閘回路。這種方式,沒有考慮跳掉發(fā)電機(jī)并網(wǎng)開關(guān)后,汽輪機(jī)超速的問題。現(xiàn)將切機(jī)保護(hù)的跳閘回路接入發(fā)變組保護(hù)的外部重動保護(hù),經(jīng)過跳閘矩陣整定,啟動發(fā)變組保護(hù)全停出口,在解列的同時關(guān)閉主汽門,保護(hù)了汽輪機(jī)不超速。7、金屬監(jiān)督工作:

此次是2號機(jī)組自投產(chǎn)以來首次A級檢修,因機(jī)組安裝期間的焊接質(zhì)量不高,工程結(jié)束后移交的檢測報告不完整,金屬臺帳不全,使得機(jī)組投運期間出現(xiàn)多次四管爆管。本次A級檢修對機(jī)爐外管、爐內(nèi)四管安裝焊口進(jìn)行全面普查工作,進(jìn)一步了解掌握安裝焊口質(zhì)量情況,建立健全金屬監(jiān)督臺帳,使機(jī)組健康水平有一個質(zhì)的提高,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運行。主要檢測量如下:

汽機(jī)側(cè)915道焊口,合格焊口493道,不合格焊口422道,一次透照合格率54%;鍋爐側(cè)14405道焊口(爐內(nèi)四管13352道),合格焊口13328

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道,不合格焊口1077道,一次透照合格率92.5%;對以上問題焊口進(jìn)行了挖補(bǔ)、斷口處理。

(四)設(shè)備主要改進(jìn)/改造的內(nèi)容和效果1、汽機(jī)專業(yè)

1)汽輪機(jī)#1-#4軸承油擋更改為氣密式油擋,不僅可以達(dá)到油擋零泄漏的密封效果,同時該氣密式油擋還可以阻止軸封漏汽和灰塵雜質(zhì)的進(jìn)入,避免了油中進(jìn)水和油中帶雜質(zhì)等情況的出現(xiàn)。由于油和高溫蒸汽被壓縮空氣隔開,所以不會發(fā)生碳化現(xiàn)象,內(nèi)部也不會形成黑色碳化物,不會引起機(jī)組震動,也不會損傷轉(zhuǎn)子軸頸。

2)汽輪機(jī)4號軸承由橢圓瓦更改為可傾瓦,能夠使軸瓦在運行中,能沿軸向上下在一定的范圍內(nèi)能自由晃動,以適應(yīng)機(jī)組在運行中由于軸瓦沿軸向傾斜造成軸瓦烏金與汽輪機(jī)軸接觸面不穩(wěn)定的現(xiàn)象,瓦塊能自由活動;無卡澀;不會增加振動風(fēng)險;瓦溫應(yīng)在安全范圍內(nèi);能經(jīng)得起長期運行無故障。

3)密封油站改造:將密封油站由12.6米平臺移至6.6米平臺,消除平衡閥無法放空氣的缺陷,現(xiàn)平衡閥跟蹤靈活、準(zhǔn)確。

4)啟動排汽改造:由于原設(shè)計為機(jī)組啟動時對空排汽,造成了蒸汽的大量浪費,并危及鄰近的封閉母線,利用本次檢修新加裝了一臺擴(kuò)容器,主汽、熱段、冷段疏水經(jīng)擴(kuò)容器接至凝汽器。對主汽A/B支管、熱段A/B支管疏水閥進(jìn)行更換,控制部分氣動改電動。改造完成后徹底解決疏水氣動門開關(guān)不暢、閥門內(nèi)漏、噪音高等問題。

5)加裝膠球清洗裝:加裝了膠球清洗裝,包括收球網(wǎng),膠球泵,

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裝球室及相關(guān)管路閥門。定期對凝汽器進(jìn)行加膠球清洗,使鈦管內(nèi)的污垢能夠及時清除,保證了凝汽器的換熱效果。

2、鍋爐專業(yè):1)空預(yù)器脫硝改造:

本次2號鍋爐空氣預(yù)熱器檢修工作主要內(nèi)容是拆除內(nèi)部換熱元件,拆除中溫端柵格板,原中溫層和冷端換熱元件改為一層脫硝專用鍍搪瓷元件,清洗并安裝原熱端換熱元件;冷端蒸汽吹灰器更換為高壓水和蒸汽雙介質(zhì)吹灰器;加裝高壓水沖洗系統(tǒng);三向密封片全部更換,并調(diào)整密封間隙,環(huán)向密封進(jìn)行改造;空預(yù)器出口一次風(fēng)道加裝隔離門。改造后可有效適應(yīng)脫硝裝運行,漏風(fēng)率及出入口壓差明顯下降,空預(yù)器一次風(fēng)可有效隔絕。

2)水平煙道增加長伸縮吹灰器:

針對機(jī)組運行過程中水平煙道折焰角處吹灰效果不佳,積灰嚴(yán)重的問題,大修過程中在折焰角兩側(cè)各加裝兩臺長伸縮式蒸汽吹灰器;截止目前判斷吹灰效果較明顯。

3)引風(fēng)機(jī)改造:

拆除原有引風(fēng)機(jī)及脫硫風(fēng)機(jī)利用原有基礎(chǔ),將原有基礎(chǔ)重新加固,將原有風(fēng)道入口部分加固滿足風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓9000Pa的要求。另外將原有靜葉可調(diào)風(fēng)機(jī)改為雙級動葉可調(diào)風(fēng)機(jī),提高了風(fēng)機(jī)的性能,將原有引風(fēng)機(jī)風(fēng)道出口布不對稱的缺陷消除。重新布引風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道。實現(xiàn)引風(fēng)機(jī)代替原有引風(fēng)機(jī)與脫硫風(fēng)機(jī)的功能,滿足了脫硝改造與電袋除塵器改造所需的風(fēng)機(jī)出力要求,安裝后保證了風(fēng)煙系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

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4)低氮燃燒器改造工作:

將鍋爐最下層燃燒器,對應(yīng)A磨煤機(jī),改造為具有等離子體點火功能的燃燒器。其余層保留大油槍。在鍋爐點火和穩(wěn)燃期間,等離子體燃燒器具有等離子體點火和穩(wěn)燃功能,并配以大油槍進(jìn)行輔助。在鍋爐正常運行過程中,等離子體燃燒器具有主燃燒器功能。

機(jī)組啟動時實現(xiàn)了無油點火,節(jié)約了燃油,降低了電廠運行成本,等離子設(shè)備投運后已經(jīng)燃油系統(tǒng)壓力由原來2.5MP降壓至1.5MP,降低了燃油系統(tǒng)管路泄漏的機(jī)率,而且對以后的脫硫、脫硝、電除塵、風(fēng)機(jī)改造有益。

5)過熱器再熱器加裝堵閥

過熱器出口、再熱器出入口加裝共4臺水壓試驗專用堵閥。由于堵閥體積大、重量大,與鍋爐鋼結(jié)構(gòu)及支吊架系統(tǒng)沖突較嚴(yán)重,鍋爐專業(yè)與鍋爐廠、施工隊伍商討吊裝方案,咨詢電科院支吊架相關(guān)資料,完成堵閥加裝工作,并對四大管系所有支吊架重新調(diào)整,解決了加裝堵閥后的管道震動問題。水壓試驗中堵閥運行正常,未發(fā)生泄露,標(biāo)志著加裝堵閥工程圓滿成功。并且水壓試驗堵閥安裝后,通過水壓試驗檢驗了本次鍋爐汽水系統(tǒng)檢修工作。

3、電氣專業(yè):

1)2號發(fā)電機(jī)在檢修前,平均每天漏氫量在40-50立方。超出了每天12立方的國家標(biāo)準(zhǔn)。本次檢修仔細(xì)查找了發(fā)電機(jī)漏氫點,并及時處理,使漏氫量在每天小于12立方,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

2)二號機(jī)組2B段進(jìn)線電源開關(guān)檢修前,開關(guān)觸頭溫度達(dá)到75度,

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大修期間,對開關(guān)更換動觸頭導(dǎo)電桿及梅花觸頭,加裝無線測溫裝及強(qiáng)制通風(fēng)裝。檢修完成后,開關(guān)溫度在58度左右,大大減低了因觸頭發(fā)熱而出現(xiàn)開關(guān)熔斷的安全隱患。

3)凝結(jié)水泵變頻改造:此次大修加裝:2號機(jī)組凝結(jié)水泵變頻器,采用1拖2變頻。在加裝變頻以前,機(jī)組滿負(fù)荷運行,凝結(jié)水泵電機(jī)運行電流一般在94A左右。技改后,凝結(jié)水泵電機(jī)運行電流一般在65A左右,降低了近30A運行電流,在保護(hù)電機(jī)的同時,起到很大程度節(jié)能作用。

4)UPS技改,主機(jī)房通過增加一套備用UPS,采用2+1的運行模式,實現(xiàn)了2臺機(jī)UPS的可靠備用。網(wǎng)控樓增加一套UPS,實現(xiàn)了網(wǎng)控樓控制電源的可靠、穩(wěn)定。

5)B循環(huán)水泵電機(jī)更換。原2B循環(huán)水泵電機(jī)更換為新型號電機(jī),在解決了電機(jī)運行中發(fā)熱的安全隱患的同時,電機(jī)運行電流由195A左右降到165A左右,節(jié)省了大量的廠用電。

4、熱工專業(yè):

1)磨煤機(jī)熱、冷總風(fēng)關(guān)斷門因受高溫烘烤,控制柜損壞嚴(yán)重,全部無狀態(tài)顯示,經(jīng)過改造后,遠(yuǎn)離熱風(fēng)道,避免高溫?fù)p壞設(shè)備,關(guān)斷門運行正常。

2)磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量及熱二次風(fēng)量堵塞嚴(yán)重,測量經(jīng)常因管路堵塞導(dǎo)致不準(zhǔn),經(jīng)過改造后風(fēng)量測量更準(zhǔn)確,管路堵塞現(xiàn)象大大減少,減少了維護(hù)量,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。

3)鍋爐主蒸汽出口PCV閥控制用壓力開關(guān),原使用愛特雙作用壓力開關(guān),控制回路及壓力定值都存在較大隱患,極易造成PCV閥誤動,此次

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改造將使用SOR雙壓力開關(guān),提高了設(shè)備的穩(wěn)定性,防止開關(guān)誤動,保證機(jī)組穩(wěn)定運行。

4)對汽包取樣管路進(jìn)行改造,解決我廠鍋爐汽包水位測量管路水側(cè)比汽側(cè)高造成的汽包水位不準(zhǔn)缺陷,并進(jìn)入汽包內(nèi)進(jìn)行實際汽包水位核對。

5)定子冷卻水流量孔板改造,實現(xiàn)定子冷卻水流量保護(hù)跳機(jī)實現(xiàn)單獨取樣,避免當(dāng)任一開關(guān)管路、閥門發(fā)生故障或誤操作時,均會造成三個開并同時動作,發(fā)電機(jī)誤跳閘隱患。

6)改造脫硫CEMS出入口溫度元件、吸收塔入口溫度元件,更換防腐防磨溫度套管,解決溫度元件保護(hù)套管為普通套管,不能防腐防磨,容易造成元件損壞問題。

5、繼保專業(yè):

400伏油泵二次回路改造:本次2號機(jī)A級檢修400伏油泵改造共安裝10臺敞開式分體控制柜,改造了25臺油泵、輔機(jī)電機(jī)的二次回路。設(shè)備原來狀態(tài):二次回路在MCC抽屜柜內(nèi),當(dāng)發(fā)生合、跳閘回路故障,開關(guān)位、電流指示異常等情況時,必須先將設(shè)備停運,然后將抽屜開關(guān)全部抽出后進(jìn)行處理,由于內(nèi)部布局極為緊湊,消缺工作極為困難和繁瑣。另外當(dāng)抽屜柜內(nèi)有積灰、積粉無法進(jìn)行帶電清掃。經(jīng)過此次改造,上述問題均已解決,回路更加安全可靠,達(dá)到了預(yù)期的效果。

6、綜合專業(yè)

1)改造水處理離子交換器內(nèi)部結(jié)構(gòu)及設(shè)備,將中間排水裝更換為不銹鋼纏繞式裝,增加進(jìn)水配水裝,提高樹脂處理復(fù)蘇水平并減少跑

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樹脂現(xiàn)象的發(fā)生。

2)改造2號機(jī)高溫取樣架冷卻裝,增加三級冷卻裝,提高在線儀表投用率并使來水樣達(dá)到在線儀表可用溫度,保證了各路高溫樣水線監(jiān)測。

3)電除塵改造:電除塵器內(nèi)部陽極定位板安裝工藝、材質(zhì)都存在問題更換新陰、陽極板,改為電袋復(fù)合除塵器,增加高頻電源,一電場保留電除塵,二、三、四電場改為布袋除塵,增加除塵效率,出口濃度達(dá)到國家要求標(biāo)準(zhǔn)。

4)撈渣機(jī)大修:撈渣機(jī)鏈條磨損超出可控磨損量,刮板耐磨條全部損壞,關(guān)斷門油站高壓軟管接近使用壽命,廠家技術(shù)員指導(dǎo),檢修撈渣機(jī),保證撈渣機(jī)的穩(wěn)定運行。

5)干輸灰系統(tǒng)檢修:對干輸灰系統(tǒng)的卡澀閥門進(jìn)行了檢修,1、2電場的進(jìn)料閥5個出現(xiàn)內(nèi)漏情況,返廠重新研磨閥盤,消除內(nèi)漏情況。將除灰系統(tǒng)四電場倉泵拆除,安裝新倉泵,將1、2電場的原除灰管道截斷,安裝一條新管線,通至灰?guī),庫頂安裝管道進(jìn)入灰?guī)靸?nèi)部,增加了干輸灰系統(tǒng)的輸灰能力。

6)水平煙道改造后取消了增壓風(fēng)機(jī),配合鍋爐專業(yè)的三合一引風(fēng)機(jī)改造,使脫硫運行系統(tǒng)簡化,穩(wěn)定性增強(qiáng)。同時將原有引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)現(xiàn)象消除,使煙道系統(tǒng)更為簡化。

(五)改造效益簡要分析(包括重大非標(biāo)準(zhǔn)項目和技改項目)1、汽機(jī)專業(yè)

1)汽輪機(jī)1-4號軸承油擋更改為氣密式油擋,其不僅可以達(dá)到油擋

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零泄漏的密封效果,而且防止碳化現(xiàn)象不會引起機(jī)組震動造成機(jī)組非停。

2)汽輪機(jī)4號軸承由橢圓瓦更改為可傾瓦,瓦溫應(yīng)在安全范圍內(nèi);能經(jīng)得起長期運行無故障,避免因瓦溫高造成機(jī)組非停。

3)發(fā)電機(jī)密封瓦更改為由原來間隙30絲更改為15-20絲的新密封瓦,密封瓦間隙減小后發(fā)電機(jī)漏氫明顯減小,達(dá)到優(yōu)良范圍內(nèi),每天節(jié)約氫氣30方。

4)通過對開式泵的改造,降低了日常維護(hù)及更換備件的費用,增加了機(jī)組運行的安全性。

5)加裝膠球清洗裝及通過對凝汽器鈦管進(jìn)行高壓水清洗,按同期相比,機(jī)組真空比修前大約提高3.5Kpa左右,由300MW機(jī)組小指標(biāo)對機(jī)組效率影響量參考表:真空每變化1Kpa,影響煤耗3.2g/kWh計算,按現(xiàn)有負(fù)荷每天平均600萬千瓦時計算,每天節(jié)煤67.2噸,即節(jié)約發(fā)電成本:67.2×750=5.04萬元

6)通過修復(fù)高加水室隔板,提高了高加的換熱效率,給水溫度提高了提高18.3℃。

2、鍋爐專業(yè)

1)空預(yù)器運行經(jīng)濟(jì)性改善

空預(yù)器改造后,漏風(fēng)率為5.1%,達(dá)到了優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn);另外,通過對空預(yù)器蓄熱元件及暖風(fēng)器的水沖洗,得出空預(yù)器煙氣側(cè)出入口差壓由修前1.8kpa降至1.3kpa;排煙溫度及空預(yù)器出口熱一二次風(fēng)溫也有明顯改善。

2)磨煤機(jī)出力

檢修前磨煤機(jī)最大出力均低于設(shè)計值,尤其是2C磨煤機(jī)最大出力低

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于30t/h;大修后磨煤機(jī)出力可達(dá)到設(shè)計值,目前五臺磨在30T/H出力運行下,即可帶滿負(fù)荷;且制粉單耗也有明顯下降,大大降低了廠用電率。

3)低氮燃燒器及改造

改造后,省煤器出口處氮氧化物含量顯著下降,改造過程中加裝了等離子點火裝,機(jī)組啟動時實現(xiàn)了無油點火,節(jié)約了燃油,大大降低了電廠運行成本;

4)水壓試驗堵閥加裝

在過熱器出口、再熱器熱端出口和再熱器冷端加裝共4臺水壓試驗堵閥,并加裝了8套支吊架及水壓試驗排氣系統(tǒng),改造后機(jī)組大小修后可進(jìn)行水壓試驗,方便對受熱面檢修質(zhì)量進(jìn)行檢查,保證了檢修質(zhì)量。

3、電氣專業(yè)

1)凝結(jié)水泵變頻改造。此次大修加裝2號機(jī)組凝結(jié)水泵變頻器,采用1拖2變頻。在加裝變頻以前,,凝結(jié)水泵電機(jī)運行電流一般在94A左右。技改后,凝結(jié)水泵電機(jī)運行電流一般在63A左右,降低了近30A運行電流。預(yù)計年節(jié)能130萬Kwh。

2)2B循環(huán)水泵電機(jī)更換為新型電機(jī),在解決了電機(jī)運行中發(fā)熱的安全隱患的同時,電機(jī)運行電流由195A左右降到165A左右,考慮到循環(huán)水泵電機(jī)A\\B兩臺不定期切換運行,預(yù)計年節(jié)能60萬Kwh。4、綜合專業(yè):

1)水處理酸堿再生系統(tǒng)改造、更換一二期陰陽混床中排及樹脂,保證了各個陰陽混床再生效果及再生次數(shù)。有效的減少了酸堿用量及節(jié)約除鹽水用量。

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2)充分利用脫硫系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)性檢查、清理的機(jī)會,完成了吸收塔及脫硫公用系統(tǒng)各罐箱的檢查清理工作,以及高低壓工藝水泵、地坑泵(6臺)的檢查檢修,吸收塔的襯膠,集冷煙道的檢修工作,較好地完成了脫硫大修任務(wù),使脫硫效率穩(wěn)定在95%以上。

3)干輸灰閥門內(nèi)漏治理:維修內(nèi)漏閥門5只,減少了輸灰壓縮空氣的損失,避免干灰進(jìn)入倉泵堵灰,提高了輸灰效率。并將干輸灰增加一條新輸灰管道,由原來的兩條輸灰管道變成三條,增強(qiáng)了輸灰能力,提高輸灰效率。保證了干灰系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,最大程度減小干灰系統(tǒng)對電除塵的影響。

4)電除塵器一直存在運行工況不穩(wěn)定,缺陷率高,維護(hù)量大,除塵效率低的情況,F(xiàn)改為電袋復(fù)合除塵器后,運行穩(wěn)定,除塵效率能夠達(dá)到國家粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)。

(六)檢修后機(jī)組總體能耗指標(biāo)

根據(jù)修前、修后熱力性能試驗數(shù)據(jù)對比,在額定負(fù)荷工況下,大修后汽輪機(jī)高中壓缸效率都有一定提高,高壓缸效率提高1.41%,中壓缸效率提高1.11%,使汽輪機(jī)熱耗率降低約50kJ/kW.h;給水溫度由226.74℃提高到245.07℃,#7高加出口端差由28.45℃降低到10.35℃,#6高加出口端差由27.48℃降低到9.60℃,使熱耗率比A修前降低約30kJ/kW.h;凝汽器端差由11.4℃降低到6.6℃,使機(jī)組熱耗率有一定降低;2號爐修后在額定蒸發(fā)量情況下鍋爐效率提高0.68%,達(dá)到93.24%;空預(yù)器漏風(fēng)率下降1.7%,達(dá)到5.1%;A修后熱力性能試驗,測定機(jī)組在額定參數(shù)330MW工況下,標(biāo)準(zhǔn)供電煤耗率降低6.29g/kW.h,達(dá)到309.83g/kW.h。通過本

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次大修有效地提高了機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到了預(yù)期的效果。

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