10-316工作面掘進(jìn)技術(shù)工作總結(jié)
10下-316工作面掘進(jìn)技術(shù)工作總結(jié)
平峒三采區(qū)后部10下-316工作面于201*年元月開始掘進(jìn),于同年7月9日零點(diǎn)班順利貫通,設(shè)計(jì)總進(jìn)尺1300米,實(shí)際施工總進(jìn)尺1260米,設(shè)計(jì)可采儲量22.5萬噸,實(shí)際可采儲量23.5萬噸,F(xiàn)就掘進(jìn)期間技術(shù)工作進(jìn)行簡要總結(jié)如下:
一、兩巷掘進(jìn)施工及支護(hù)斷面設(shè)計(jì):
1、10下-316工作面位于525軌道巷前進(jìn)方向右翼,設(shè)計(jì)切巷長度為180米,順槽長度為1260米。10
下-316
兩巷沿10下煤層頂板掘進(jìn),巷道凈高
為2.6米底板留有不小于30cm煤。原因是10下煤直接底為泥巖與水就會膨脹鼓起,為了在掘進(jìn)和回采過程中減少底鼓現(xiàn)象,所以采用預(yù)留煤作為巷道直接底板。在兩巷掘進(jìn)過程中底板預(yù)留煤起到了很好的保護(hù)作用,尤其是10下-316兩掘進(jìn)工作面均采用EBJ-120綜掘機(jī)掘進(jìn),10下-3162巷綜掘機(jī)在順槽掘進(jìn)過程中,由于遇無炭柱、底軟造成行走難度大的問題,采用將板梁、2.7m棚腿墊在綜掘機(jī)履帶上進(jìn)而解決了問題。
2、兩巷支護(hù)及斷面規(guī)格執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定,10下-3161巷凈寬為3.5m,10下-3162巷巷道凈寬為3.5m,頂板均采用φ20×2500mm高強(qiáng)錨桿,幫部采用φ18×201*mm高強(qiáng)錨桿,10
下-312
兩巷頂板每2.4m施工一組錨索,
錨索長度為6.3m,間距為1.6m。根據(jù)規(guī)程要求在錨桿巷每50米布置一個頂板壓力監(jiān)測點(diǎn),通過動態(tài)監(jiān)測均沒有較大的離層現(xiàn)象,可以說明巷道支護(hù)強(qiáng)度均能滿足支護(hù)要求。
3、在掘進(jìn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行探放水原則,嚴(yán)格按照地測科所給中腰線進(jìn)行掘進(jìn)。
二、兩巷揭露構(gòu)造基本情況:
1、10下-3162巷在28#導(dǎo)線點(diǎn)前31m處遇陷落柱膠結(jié)程度松軟,長軸40米,短軸28米。36#導(dǎo)線點(diǎn)前74m遇陷落柱,膠結(jié)程度松軟,長軸48米,短軸35米。在距離切巷口17.5m處遇H=2米的正斷層,傾角為50°。該斷層把煤斷到了底板上。
2、10下-3161巷在14#導(dǎo)線點(diǎn)遇N0275陷落柱,膠結(jié)程度松軟,長軸40米,短軸40米。44#導(dǎo)線點(diǎn)遇N086陷落柱,膠結(jié)程度松軟,長軸60米,短軸40米。2#導(dǎo)線點(diǎn)遇H=2.0米的正斷層,傾角為50°。該斷層把煤斷到了頂板上。10#導(dǎo)線點(diǎn)遇H=1.5米的正斷層,傾角大小為50°。該斷層把煤斷到了頂板上。20#導(dǎo)線點(diǎn)遇H=2.3米的正斷層,傾角為50°。該斷層把煤斷到了底板。22#導(dǎo)線點(diǎn)向里10米處遇H=1.0米的正斷層,傾角為50°。22#導(dǎo)線點(diǎn)向里17米處遇H=2.5米的正斷層,傾角為50°。該斷層把煤斷到了底板。26#導(dǎo)線點(diǎn)向里30米處遇H=12米的正斷層,傾角為50°。該斷層把煤斷到了底板上,經(jīng)研究不再向前掘進(jìn),自26#導(dǎo)線點(diǎn)退后56米左拐開口施工。28#導(dǎo)線點(diǎn)向里30米處遇H=2.5米的正斷層,傾角為50°。該斷層把煤斷到了頂板上。
三、工作面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況:10下-316工作面逐月排名情況:月份隊(duì)組綜二排名綜一排名主要檢查內(nèi)容梯棚支護(hù)質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)皮帶機(jī)頭硐室達(dá)標(biāo)質(zhì)量硐室達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)皮帶達(dá)現(xiàn)場支皮帶、纜現(xiàn)場動線管、路態(tài)達(dá)標(biāo)吊掛標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)臨時支護(hù)使用情況1月902月883月924月905月916月877月908月8623213323889293899088.5869132122232標(biāo)質(zhì)量護(hù)質(zhì)量
1、10下-316兩巷均設(shè)計(jì)獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)、運(yùn)料系統(tǒng)、運(yùn)煤系統(tǒng)。2、10下-316兩巷均設(shè)有油脂硐室、材料硐室。
3、10下-316兩巷對管線、電纜線、皮帶、風(fēng)筒進(jìn)行了亮點(diǎn)建設(shè)。做到了“一平三直”。
4、通過現(xiàn)場質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和亮點(diǎn)工程的推行,都是為更好的做到礦井安全有條有序生產(chǎn)。
四、施工組織及經(jīng)驗(yàn)總結(jié):
原煤巷綜掘單進(jìn)為150米/月。個,圓班進(jìn)尺5米;原煤巷炮掘單進(jìn)為120米/月。個,圓班進(jìn)尺3米。現(xiàn)煤巷綜掘單進(jìn)為180米/月。個,圓班進(jìn)尺7.2米;現(xiàn)煤巷炮掘單進(jìn)為150米/月。個,圓班進(jìn)尺5米。
1、加大對現(xiàn)場的動態(tài)掌握,做到及時有效采取措施,能更好的為隊(duì)組進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。
2、及時有效的合理優(yōu)化巷道設(shè)計(jì),避免隊(duì)組間斷性施工,使隊(duì)組做到連續(xù)性施工。
3、加大了對隊(duì)組機(jī)電設(shè)備的檢修及日常管理,避免影響正常掘進(jìn)。4、加大了對隊(duì)組風(fēng)動工具的使用和考核,做到每個工作面都備用打眼支護(hù)工具,同時對風(fēng)動打眼工具的檢修的質(zhì)量及速度進(jìn)行了規(guī)定。
5、制定了隊(duì)組人員出勤考核辦法,做到了炮掘隊(duì)組出勤班出勤不低于13人,綜掘工作面每班出勤不低于15人。
6、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每五天對掘進(jìn)進(jìn)尺進(jìn)行驗(yàn)收,并在礦早碰頭會上進(jìn)行通報。
7、通過上述措施,使現(xiàn)掘進(jìn)隊(duì)組的單進(jìn)水平都提高了30米,同時提高了施工隊(duì)組掘進(jìn)生產(chǎn)組織水平,為完成年進(jìn)尺計(jì)劃奠定的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。8、在工作面掘進(jìn)期間,我們總結(jié)了許多寶貴經(jīng)驗(yàn),在今后的工作面設(shè)計(jì)及施工中可以很好的應(yīng)用,超前采取有效措施把技術(shù)工作及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化做的更好。
10下316工作面掘進(jìn)技術(shù)
工作總結(jié)
生產(chǎn)技術(shù)科201*年9月8日
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魯班山南礦技術(shù)總結(jié)
201*年度內(nèi),在礦領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、幫助、指導(dǎo)下,本著踏實(shí)工作、力求上進(jìn)的思想,努力提高自身的業(yè)務(wù)知識和思想素質(zhì),并順利完成了各項(xiàng)本職工作,為礦安全生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下:
一、201*年技術(shù)工作(1)機(jī)運(yùn)系統(tǒng)
1、采煤工作面機(jī)運(yùn)系統(tǒng)設(shè)計(jì):完成了1859、1381、2248、2235綜采工作面以及相配套的運(yùn)煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2、其它設(shè)計(jì):四五采區(qū)機(jī)運(yùn)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、“六大系統(tǒng)”方案設(shè)計(jì)、三采區(qū)改造石門供風(fēng)、水管改造安裝施工設(shè)計(jì)等。
3、掘進(jìn)工作面機(jī)運(yùn)設(shè)計(jì):2836機(jī)巷、2835機(jī)巷綜掘設(shè)計(jì)以及其它22個掘進(jìn)頭面機(jī)運(yùn)設(shè)計(jì)。
4、圖紙繪制、措施編制:各種安全技術(shù)措施411份,各種加工制作圖紙156份。
(2)采掘系統(tǒng)
1、完成了2835、2836、1381、1384工作面設(shè)計(jì),通過設(shè)計(jì)二采區(qū)四五區(qū)段集中運(yùn)輸巷,解決二采區(qū)226區(qū)域巷道回風(fēng)、運(yùn)輸瓶頸
設(shè)計(jì)283運(yùn)煤巷方案及施工設(shè)計(jì),解決因二采區(qū)三號運(yùn)輸機(jī)巷造成的運(yùn)煤系統(tǒng)安全威脅。
2、規(guī)程措施編制:201*年共計(jì)編制措施600余份,規(guī)程40余份,作業(yè)圖表及爆破圖標(biāo)200余張,有效指導(dǎo)了現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。
3、指導(dǎo)1859-1、1859-2、2248、2235-1等工作面的順利回采,共計(jì)生產(chǎn)原煤82.06萬噸,指導(dǎo)巷道貫穿20余次。
(3)通風(fēng)系統(tǒng)
1、全年完成鉆探設(shè)計(jì)共計(jì)8個,分別是:1381機(jī)、風(fēng)巷順層鉆孔施工設(shè)計(jì)、1381降低風(fēng)巷順層鉆孔施工設(shè)計(jì)、1381抬高機(jī)巷順層鉆孔施工設(shè)計(jì)、1381風(fēng)巷頂板抽放鉆孔施工設(shè)計(jì)、2259機(jī)巷穿層鉆孔施工設(shè)計(jì)、2259機(jī)、風(fēng)巷順層鉆孔施工設(shè)計(jì)等,施工鉆孔完成84527m,瓦斯抽放完成純量316.46萬m3,瓦斯發(fā)電完成383.66萬度。
2、共編制啟封排放瓦斯59份,現(xiàn)場嚴(yán)格按照措施執(zhí)行,實(shí)現(xiàn)了安全啟封排放瓦斯59次(計(jì)劃性55次,非計(jì)劃4次)。
3、對應(yīng)每塊7+8#煤層工作面編制防滅火技術(shù)安全措施,順利回采1847-1工作面、1859-1工作面,未造成因煤層自然發(fā)火封閉工作的情況,并對1847-1工作面、1859-1工作面分別施工懸空密閉共計(jì)53道。
二、課題研究應(yīng)用及完成情況:
(一)201*年魯班山南礦重點(diǎn)生產(chǎn)技術(shù)及科研項(xiàng)目1、大采高三機(jī)配套在大傾角8#煤層中的應(yīng)用。2、濕噴機(jī)的礦井中應(yīng)用。
3、履帶挖掘式裝載機(jī)在巷道掘進(jìn)出矸的應(yīng)用。4、臨時支護(hù)改革
5、合理優(yōu)化8#煤層巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)6、三采區(qū)水情探測7、抽放鉆孔自動封孔技術(shù)
(二)201*年重點(diǎn)生產(chǎn)技術(shù)及科研項(xiàng)目完成情況
1、其中大采高三機(jī)配套在大傾角8#煤層中的應(yīng)用及履帶挖掘式裝載機(jī)在巷道掘進(jìn)出矸的應(yīng)用取得了顯著的成績,濕噴機(jī)的應(yīng)用由于目前市場上液體速凝劑達(dá)不到預(yù)期效果(噴漿后噴漿體凝固時間在一小時以上,噴漿體容易自落),造成現(xiàn)場使用后效果不明顯。
2、通過對臨時支護(hù)的改革,采用前探梁支護(hù)代替原有的戴帽點(diǎn)柱臨時支護(hù),提高臨時支護(hù)的可靠性和安全性,提高了巷道掘進(jìn)頂板安全管理水平,基本杜絕了巷道因臨時支護(hù)引起的吊矸傷人事故。
3、通過對8#煤層支護(hù)的優(yōu)化,將原有支護(hù)改良為錨網(wǎng)噴+錨索組合梁減少了巷道變形量及巷道后期的維護(hù)量,有效控制了巷道變形量,在巷道經(jīng)過噴漿后有效的對煤層與空氣進(jìn)行了隔絕,降低了煤層自然發(fā)火概率。同時大大減輕職工的勞動強(qiáng)度,并通過對支護(hù)材料的回收,降低了巷道支護(hù)成本,提高了掘進(jìn)效率,緩解了采掘接替的緊張局面,給企業(yè)減輕了資金壓力。
4、三采區(qū)井底使用了加密探放水施鉆技術(shù)后,整體效果較好,有效的釋放了三采區(qū)掘進(jìn)巷道的頂板水壓,基本探明了現(xiàn)今三采區(qū)井底施工巷道周圍的涌水量情況,降低了水害發(fā)生的幾率,緩解了生產(chǎn)因涌水事故造成生產(chǎn)停擺。
5、采用了鉆孔自動封孔工藝,在摒棄以往繁瑣封孔工藝的條件下,有力地保障了礦井瓦斯抽放效果,同時也取得了良好的終端效益,順利實(shí)現(xiàn)了礦井抽放鉆孔封孔工藝革新技術(shù)改造工作,為礦井瓦斯治理工作創(chuàng)造了有利條件。
(三)201*年重點(diǎn)技術(shù)及科研項(xiàng)目
1、高壓軟起動裝置在主排水系統(tǒng)中的應(yīng)用。魯班山南礦三采區(qū)+250井底主排水系統(tǒng),采用280D大流量、高揚(yáng)程、高壓多級水泵排水,為解決大功率(單臺水泵裝機(jī)功率450kw)電動機(jī)啟動電流過大,影響礦井供電系統(tǒng)穩(wěn)定,達(dá)到安全供電,在高壓防爆變頻器不是很成熟的情況下,利用10kv一拖二的高壓軟啟動裝置進(jìn)行電力拖動。目前已進(jìn)入安裝階段,預(yù)計(jì)5月底投入使用。
2、旋轉(zhuǎn)膠帶運(yùn)輸機(jī)在二次轉(zhuǎn)排矸中的應(yīng)用。該設(shè)備應(yīng)用在地面排矸場,現(xiàn)已安裝完成并投入使用,目前運(yùn)行良好,本年內(nèi)只考慮對旋轉(zhuǎn)膠帶運(yùn)輸機(jī)基礎(chǔ)部分進(jìn)行改進(jìn)。
3、綜掘機(jī)臨時液壓支護(hù)裝置的應(yīng)用。魯班山南礦使用132綜掘機(jī)以來,在8#煤層掘進(jìn)過程中,通過膠帶運(yùn)輸機(jī)進(jìn)入運(yùn)煤系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)輸,綜掘機(jī)月度掘進(jìn)進(jìn)度可達(dá)240m~320m左右。為了更好的提高掘進(jìn)進(jìn)度,巷道的超前支護(hù)安全是最大的難題;利用綜掘機(jī)臨時液壓支護(hù)裝置,可減少綜掘機(jī)掘進(jìn)時以及對巷道支護(hù)過程中的空頂面積,提高臨時支護(hù)裝置的可靠性,杜絕在永久支護(hù)施工過程中的頂板掉矸傷人事故。
4、新技術(shù)、新科技、新材料推廣應(yīng)用:○1在35kv變電所開關(guān)場,采用高分子防腐材料對多具進(jìn)行防腐,效果比較明顯,○2全密封臥式加壓泵在三采區(qū)生活給水系統(tǒng)中的應(yīng)用,○33300v動力電源在采煤機(jī)的應(yīng)用,減少了電纜的截面積,有利于電纜保護(hù)。5、通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整:通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整區(qū)域主要針對我礦二采區(qū),優(yōu)化區(qū)域?yàn)?23運(yùn)煤巷至224材料回風(fēng)上山段,減小對無用負(fù)壓巷道供風(fēng),增加礦井富裕風(fēng)量,預(yù)計(jì)6月上旬開始實(shí)施,6月中旬內(nèi)完成。
6、應(yīng)用Y型通風(fēng)技術(shù)解決采煤工作面隅角瓦斯超限:將2259工作面調(diào)整為Y型通風(fēng),調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)完畢后繼續(xù)對此工作風(fēng)量及各項(xiàng)氣體參數(shù)進(jìn)行檢查收集,此項(xiàng)目準(zhǔn)備工作已準(zhǔn)備完畢,預(yù)計(jì)于5月13日實(shí)施,實(shí)施后開始進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,待2259工作面回采結(jié)束后放結(jié)束本項(xiàng)目,預(yù)計(jì)結(jié)束時間為201*年7月。
7、立爪式裝矸機(jī)應(yīng)用在較大傾角下山巷道掘進(jìn)研究:改進(jìn)立爪式裝矸機(jī)輔助系統(tǒng)和排矸工藝,采用絞車提升等方式,使其適應(yīng)較大傾角下山的環(huán)境,提高適用性,提高掘進(jìn)單進(jìn)水平。
8、研究應(yīng)用巖巷掘進(jìn)連續(xù)運(yùn)輸系統(tǒng):優(yōu)化巖巷掘進(jìn)出矸方式,完善掘進(jìn)運(yùn)輸系統(tǒng),采用皮帶連續(xù)排矸,直接進(jìn)入矸倉,實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸連續(xù)化,提高掘進(jìn)排矸速度,預(yù)計(jì)在201*年8月底我礦擴(kuò)大區(qū)煤倉形成后,將考慮形成我礦的第一個巖巷連續(xù)運(yùn)輸掘進(jìn)磧頭。
9、較復(fù)雜水文地質(zhì)條件的水情探測:通過對較復(fù)雜水文地質(zhì)條件的+250m水平可能存在水害威脅區(qū)域進(jìn)行水情探測,杜絕水害事故的發(fā)生,為采區(qū)巷道布置提供依據(jù),減少報廢巷道。
10、擴(kuò)大區(qū)抽采工程設(shè)計(jì):擴(kuò)大區(qū)區(qū)域是魯班山南礦納入防突區(qū)域管理的重點(diǎn),該區(qū)域地質(zhì)條件差,瓦斯賦存量大,有突出危險性,且距離7+8#煤層較近,這給瓦斯治理工作帶來了較大難度,瓦斯治理的好壞直接影響四五采區(qū)相關(guān)巷道及工作面的布置及今后的瓦斯管理工作的開展,因此,利用在擴(kuò)大區(qū)底板放水巷施工瓦斯預(yù)抽穿層鉆孔,鉆孔分別穿過9#煤層、7+8#煤層、3#煤層及2#煤層,并有效控制鉆孔終孔點(diǎn)之間的間距在15m范圍以內(nèi),均保證了每個煤層瓦斯抽放效果,整個擴(kuò)大區(qū)底板放水巷預(yù)計(jì)共施工鉆孔1200個,共計(jì)73000m左右。抽放鉆孔在201*年4月底進(jìn)行施工,現(xiàn)已完成投抽鉆孔10余個,每個孔瓦斯均達(dá)到70%左右,根據(jù)效果檢驗(yàn)來看,在有利解決瓦斯發(fā)電量一直處于低迷的情況下,達(dá)到了治理該區(qū)域瓦斯的終端效果。
(二)建議和打算:
1、大力推廣應(yīng)用“三新”產(chǎn)品,特別是著手解決濕式噴漿機(jī)使用中液體速凝劑的配方與凝固時間的問題。
2、鼓勵職工通過多種形式的進(jìn)一步學(xué)習(xí),并有針對性任用個別已取得學(xué)歷、職稱的職工進(jìn)入技術(shù)系統(tǒng)。
3、多創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)的機(jī)會,讓技術(shù)系統(tǒng)工作者能夠更多的接觸新技術(shù)、新工藝,開闊眼界,更好的為我礦生產(chǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)出謀劃策。
4、提升工程類技術(shù)人員待遇,讓更多優(yōu)秀的工程技術(shù)人員能夠?yàn)槲业V所用。
5、
(三)工作計(jì)劃:
1、認(rèn)真總結(jié)201*年工作中的得與失,吸取201*年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),認(rèn)真圍繞礦黨、政年初制定的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)努力、盡心工作,不同時期根據(jù)不同時期工作重點(diǎn),扎實(shí)開展工作,克服困難,使全礦機(jī)運(yùn)技術(shù)工作逐步朝著良好的方向發(fā)展;
2、作好技術(shù)人員培訓(xùn)和幫帶工作,提高機(jī)運(yùn)系統(tǒng)技術(shù)力量,為機(jī)運(yùn)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
3、利用理論和現(xiàn)場實(shí)際培訓(xùn),提高職工的實(shí)際操作技能,提高開機(jī)率,當(dāng)前主要工作,切實(shí)落實(shí)三機(jī)的“五定”工作,接著是運(yùn)煤干線文明生產(chǎn),設(shè)備檢修維護(hù)責(zé)任的強(qiáng)化落實(shí),其次是職工操作技能培訓(xùn),確保設(shè)備的正常使用。
4、切實(shí)落實(shí)各種安全技術(shù)措施,抓好工作面回撤搬家時,提升運(yùn)輸安全管理工作,針對工作面回撤搬家的高峰期,提升運(yùn)輸安全監(jiān)督管理是重中之重,從措施落實(shí)入手,很抓現(xiàn)場蹲點(diǎn)人員的監(jiān)督管理工作。
5、努力提高生產(chǎn)力,降低設(shè)備事故率為主導(dǎo)的生產(chǎn)管理:作為新建機(jī)械化礦井,從采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸線而言,魯班山南礦機(jī)械化程度較高,生產(chǎn)力是否正常發(fā)揮是礦井生產(chǎn)的必備前提,為此從設(shè)備運(yùn)行條件、現(xiàn)場管理、生產(chǎn)維護(hù)入手:首先征得井巷設(shè)計(jì)的支持和理解,杜絕不良的運(yùn)行條件和繁鎖的系統(tǒng);再著眼于現(xiàn)場設(shè)備管理,通過多種形式的宣傳教育,使全礦隊(duì)級干部、職工認(rèn)識到只有設(shè)備正常運(yùn)行,全礦原煤、掘進(jìn)任務(wù)才得以保證,加工管理制度的約束,現(xiàn)場管理日趨制度化;第三面對人員流動大,新工人較多,在日常傳、幫、帶的基礎(chǔ)上,強(qiáng)調(diào)部門組織不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn),并在生產(chǎn)影響一定時間內(nèi)親臨現(xiàn)場協(xié)助解決設(shè)備故障;第四堅(jiān)持周月生產(chǎn)影響的統(tǒng)計(jì)、分析。針對不同類別、隊(duì)別的生產(chǎn)影響,主動協(xié)助各施工隊(duì)找出影響原因及采取防治措施,從而達(dá)到提高生產(chǎn)力和減少生產(chǎn)投入的目
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